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某公司煉鋼廠2008年“6.11”事故

1、事故簡要經(jīng)過
2008 年6 月11 日上午7:00 左右,煉鋼丙班作業(yè)長楊某接煉鋼廠生產(chǎn)工程師李某通知,下班后組織本班員工到廢鋼池撿拾廢鋼。8:15 分當班人員47 人到廢鋼池邊集合,隨后員工相繼進入廢鋼70池東側(cè),開始撿拾廢鋼, 8:20 分,5#天車止檔自15 米高處突然墜落,砸在爐前工陳某的頭部(安全帽上有沖擊的裂痕),現(xiàn)場人員組織將其送往縣醫(yī)院搶救,經(jīng)搶救無效死亡。
2、事故原因分析
直接原因
(1)、由于軌道受區(qū)域空間限制,使用的槽鋼較小,止檔擋板體抗沖擊能力不足。設(shè)計結(jié)構(gòu)性的缺陷是造成此次事故的主要原因。
(2)、由于焊接質(zhì)量存在問題,焊接強度不夠,在6 月10 日上午5#天車止擋擋板安裝完成后,至5 月11 日上午事發(fā)期間,由于受天車緩沖器撞擊,導(dǎo)致?lián)醢暹B接處焊口開焊,在天車運行及廠房振動影響下脫落,嚴重違反了《起重機械安全管理規(guī)程》中“起重機運行軌道的端部及起重機小車運行軌道的端部均應(yīng)設(shè)置軌道端部止擋體,止擋體應(yīng)有足夠的強度和牢固性,以防止被起重機撞壞出現(xiàn)起重機或小車脫軌而發(fā)生事故”的規(guī)定,是造成此次事故的又一主要原因。
間接原因
(1)、日常點檢和維修、崗位巡檢未及時發(fā)現(xiàn)開焊現(xiàn)象,是造成此次事故的次要原因。
(2)、天車止檔擋板安裝時,未同時安裝安全尺式撞塊,導(dǎo)致天車運行限位開關(guān)失靈前沖,未能有效降低天車對止擋板的撞擊頻次和撞擊強度。
1 事故教訓(xùn)與啟示(或預(yù)防措施)
(1)、對特種作業(yè)人員進行崗位操作技能培訓(xùn),對作業(yè)指導(dǎo)書進行規(guī)范,重點檢修項目必須有專業(yè)管理師作現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)和驗收。
(2)、修訂點檢項目表,明確點檢范圍和頻次。
對點檢、崗位巡檢人員進行點檢定修管理制度流程和點檢技能培訓(xùn),并嚴格考核,對不合格人員予與淘汰。重點檢修項目方案,必須按程序進行審查論證,杜絕無資質(zhì)人員私自設(shè)計。
(3)、公司組織專業(yè)檢查組,對天車的安全防護設(shè)施,進行全面檢查,存在隱患,立即整改。
(4)、采取分區(qū)檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合的方式,開展公司范圍內(nèi)的隱患排查專項行動,明確隱患整改責任人和整改期限,限期整改。
(5)、工程技改在施工前,必須通知生產(chǎn)處、設(shè)備處、能源中心、檢修中心及相關(guān)單位現(xiàn)場確認后,方可技改施工。