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三號爐水冷壁爆管,停機(jī)處理

事件經(jīng)過:5月21日18:40,#3機(jī)組負(fù)荷300MW,AGC控制,各參數(shù)正常,18:45運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)給水流量不正常地大于蒸汽流量,判斷鍋爐漏泄,現(xiàn)場檢查B側(cè)水冷壁14米處有水外流,18:50 值長立即向中調(diào)申請同意停爐消漏并開始減負(fù)荷。在減負(fù)荷過程中于18:59#3爐火焰TV變暗,鍋爐MFT,機(jī)組跳閘,廠用電聯(lián)投,首顯“黑爐膛”。檢修工作時間為5月22日10:45——5月25日23:00。
暴露問題:爆管原因:1經(jīng)檢查分析屬燃燒器底部二次風(fēng)口尺寸偏小,補(bǔ)氧托粉作用偏低,爐膛燃燒下部區(qū)域局部缺氧,還原性氣氛濃重,引起水冷壁腐蝕;2、對水冷壁還原性腐蝕認(rèn)識不足,未對這部分受熱面管采取防腐措施。
防止對策:1、調(diào)整燃燒方式:鍋爐帶負(fù)荷依次用D層、C層控制;鍋爐變負(fù)荷依次用A層、B層火咀調(diào)節(jié)控制,爐膛火焰中心上移,運(yùn)行人員要加強(qiáng)對鍋爐燃燒的監(jiān)視,保持燃燒穩(wěn)定,同時注意主/再熱汽溫和受熱面壁溫的變化;2、恢復(fù)水冷壁吹灰,目前正在組織調(diào)試準(zhǔn)備。3、根據(jù)上述燃燒方式的變化,熱工對控制邏輯和保護(hù)設(shè)置作相應(yīng)調(diào)整。4、全面檢查#3爐水冷壁情況,達(dá)到更換標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行更換;對受熱面腐蝕區(qū)域進(jìn)行防腐噴涂。5、請有經(jīng)驗的試驗單位作試驗,徹底解決水冷壁下部還原性氣體濃度大的問題,必要時進(jìn)行燃燒器的改造;6、徹底整治爐底漏風(fēng),包括水冷壁水封、冷灰斗、關(guān)斷門、撈渣機(jī)等。
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