一號(hào)爐水冷壁泄漏,停機(jī)處理
事件經(jīng)過:6月30日5:20,運(yùn)行巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐12米#3角水冷壁有異音,匯報(bào)有關(guān)人員確認(rèn)水冷壁泄漏后匯報(bào)省調(diào)調(diào)度員。5:50接省調(diào)命令,#1機(jī)組開始停機(jī)。7:20負(fù)荷200MW,主汽壓15.1MPa,主/再汽溫476/456℃,突然爐膛負(fù)壓由-50Pa下降到-360Pa,鍋爐MFT,汽機(jī)聯(lián)跳,發(fā)變組解列,F(xiàn)SSS跳閘畫面彈出,顯示跳閘原因?yàn)椤叭珷t膛滅火”。汽包水位維持不住,就地檢查爐12m水冷壁泄漏聲音較大,確認(rèn)水冷壁爆管,匯報(bào)省調(diào)調(diào)度員,調(diào)度員令#1爐停爐臨修。7月1日5:00臨修完畢,省調(diào)令#1爐轉(zhuǎn)備用。7月4日6:50,#1機(jī)組與系統(tǒng)并網(wǎng)。
暴露問題:水冷壁管受到高溫腐蝕后,管壁減薄導(dǎo)致泄漏,泄漏后在D層燃燒器區(qū)域大量高壓蒸汽突然噴到爐膛內(nèi),造成嚴(yán)重缺氧,瞬間滅火,滅火保護(hù)動(dòng)作停爐。造成水冷壁高溫腐蝕的主要原因?yàn)槿加妹嘿|(zhì)發(fā)熱量低、灰份高、含硫量高。(1)、進(jìn)入2005年以來,ⅠⅡ期入爐煤熱值逐漸降低,灰份逐步升高,特別是硫份量大大增加導(dǎo)致水冷壁高溫腐蝕加劇;(2)、原來進(jìn)行的水冷壁管表面防腐電弧噴涂,經(jīng)過4年使用后,涂層厚度減薄或消失,且剩余的噴涂層也已變得疏松,涂層的使用壽命已到,不再有防腐作用,起不到應(yīng)有的作用。(3)、在去年的A+檢修中,檢查該部位沒有異常情況,沒有預(yù)料到到下一個(gè)檢修間隔之間燃煤質(zhì)量變化這樣大,只是按一般正常的運(yùn)行方式采取措施。
防止對(duì)策:(1)、對(duì)于燃煤的控制缺乏手段,尤其是實(shí)際燃用煤種與設(shè)計(jì)煤種偏差太大,今后控制好燃煤質(zhì)量(低硫、低灰份和不多變),這是從源頭上防止水冷壁腐蝕和減輕鍋爐尾部受熱面磨損重要措施。(2)、加強(qiáng)已進(jìn)行防腐噴涂水冷壁管涂層和水冷壁管厚度的檢測,根據(jù)不同的腐蝕速率,做好預(yù)防措施,如提前更換減薄的水冷壁管或進(jìn)行防腐電弧噴涂。(3)、運(yùn)行根據(jù)入爐煤質(zhì)和機(jī)組負(fù)荷情況,合理的控制氧量,當(dāng)機(jī)組帶高負(fù)荷時(shí),在入爐煤質(zhì)變差需要開四套制粉系統(tǒng)時(shí),在保證燃燒穩(wěn)定的前提下適當(dāng)提高氧量,使燃燒區(qū)域還原性氣氛變?nèi)?,從而減輕水冷壁的高溫腐蝕。(4)、充分利用機(jī)組節(jié)假日調(diào)停機(jī)會(huì),對(duì)易磨損部位受熱面進(jìn)行檢查并采取防磨措施(如加裝防磨套)。
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