五號(hào)爐低溫過(guò)熱器泄漏,停機(jī)處理
事件經(jīng)過(guò): 6月24日0:22監(jiān)盤(pán)人員發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓從-54Pa突升至+108Pa,A/B引風(fēng)機(jī)靜葉自動(dòng)由79%開(kāi)大至89%,給水流量由2017t/h升至2115t/h。運(yùn)行人員就地檢查發(fā)現(xiàn)爐46米西北角低溫過(guò)熱器區(qū)域有異音,匯報(bào)有關(guān)人員確認(rèn)鍋爐泄漏,同時(shí)機(jī)組降負(fù)荷。匯報(bào)省調(diào)調(diào)度員。7:50向省調(diào)匯報(bào)#5爐泄漏情況加劇,由于電網(wǎng)供電負(fù)荷比較緊張,不能馬上停機(jī),減負(fù)荷降壓運(yùn)行。8:12分機(jī)組負(fù)荷429MW,主汽壓12.4MPa,爐膛負(fù)壓再次從-121Pa突升至+163Pa,A/B引風(fēng)機(jī)靜葉自動(dòng)由76%開(kāi)大至83%, A側(cè)空預(yù)器入口煙溫由335℃快速降至304℃。給水流量大于主汽流量136t/h,二者偏差繼續(xù)逐漸增大。機(jī)組投油降負(fù)荷,引風(fēng)機(jī)靜葉逐漸增大至90%,低過(guò)和屏過(guò)出口汽溫出現(xiàn)大幅波動(dòng),明顯偏高,屏過(guò)壁溫超限嚴(yán)重。B側(cè)屏過(guò)壁溫超溫幅度明顯高于A側(cè)(有交叉布置)。9:00,由于無(wú)法控制屏過(guò)壁溫,并且機(jī)組補(bǔ)水量繼續(xù)增大,無(wú)法維持機(jī)組正常運(yùn)行,向省調(diào)申請(qǐng)停爐處理,9:10省調(diào)令開(kāi)始滑停,10:31,#5機(jī)組與系統(tǒng)解列,停爐臨修。6月29日23:30,臨修結(jié)束,匯報(bào)省調(diào),省調(diào)令#5機(jī)組轉(zhuǎn)備用。6月30日8:20,#5機(jī)組與系統(tǒng)并網(wǎng)。
暴露問(wèn)題:(1)、煙氣氣流在后包墻處因聯(lián)箱和下部導(dǎo)向板改變方向,離心力作用煙氣中灰塵濃度增加。(2)、水平低過(guò)入口右數(shù)1-1管與右側(cè)包墻管出口聯(lián)箱最小距離是30mm,上部右側(cè)包墻管排與水平低過(guò)入口右數(shù)第一根管排之間距離為220mm,局部煙氣流道發(fā)生變化,變窄,流速急劇增加,1-1管子局部磨損加劇。分析認(rèn)為由于以上兩項(xiàng)原因造成1-1管,局部嚴(yán)重磨損,管壁減薄,強(qiáng)度下降而爆管,這是本次爆管停爐的主要原因。檢查發(fā)現(xiàn)南側(cè)此管也減薄。(3)、由于右數(shù)1-1管泄漏的蒸汽沖刷,導(dǎo)致包墻過(guò)熱器管子泄漏,并使右側(cè)低溫過(guò)熱器聯(lián)箱受到輕微沖刷。
防止對(duì)策:(1)、用耐火水泥在左右聯(lián)箱角部封堵進(jìn)行阻流,防止局部沖刷磨損。(2)、在左右角排管1-6排加防磨套。(3)、加強(qiáng)煤炭采購(gòu)工作,提高煤炭質(zhì)量。(4)、充分利用計(jì)劃?rùn)z修,從項(xiàng)目和措施方面,根據(jù)各系統(tǒng)、部件磨損特點(diǎn),制定防磨措施,如采取加厚防磨套的厚度,加裝阻風(fēng)擋板等措施。
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