納雍二廠#1爐發(fā)生局部爆燃使二次風箱垮塌
2005年5月24日,納雍發(fā)電總廠二廠工程在#1爐整套啟動試運168小時中,#1爐垮焦,鍋爐壓力大幅度波動,發(fā)生鍋爐兩側二次風箱垮塌的設備事故,搶修10天,嚴重影響#1機組的整套啟動試運時間。
??? 【事故經(jīng)過】
??? 事故前,2005年5月23日納雍發(fā)電總廠二廠#1機爐帶300MW滿負荷運行,22時52分36秒,吹灰維護人員啟動本體吹灰程序對#1爐進行吹灰,投入AB1、AA4油燃燒器穩(wěn)燃,23時03分06秒、07秒手動啟動空預器IKAH1、IKAH2吹灰器,本體吹灰程序執(zhí)行到24日0時18分鍋爐MFT動作。
??? 5月24日0時17分27秒,爐膛壓力由-118Pa上升到132.4Pa
??? 0時17分30秒到37秒,爐膛壓力由132.4Pa下降到-1318.9Pa
??? 17分36秒,AB1油燃燒器火焰喪失,油槍退出;
??? 17分48秒,C3煤燃燒器火焰喪失;
??? 在此期間,運行人員接調試單位試驗研究院試運指揮令,分別在17分32秒、35秒操作AB2、AC3油燃燒器穩(wěn)燃,其中AC3油燃燒器一直未燃;
??? 17分50秒,重新操作AB1?油燃燒器點火,未點燃;
??? 17分56秒,發(fā)生局部爆燃,爐膛壓力上升到1957Pa,“爐膛壓力高三值”發(fā)出,17分58秒MFT保護動作。在此期間,現(xiàn)場有很大的異響聲,檢查發(fā)現(xiàn)#1爐兩側二次風箱垮塌,爐底撈渣機焦渣已滿出,冷灰斗內密封冷卻水及焦渣濺出。
??????? 事故后檢查出現(xiàn):#1爐乙側二次風箱7套剛性支吊架折斷,二次風道坍塌,共70跟支架損壞、變形;熱二次風道矩形膨脹節(jié)損壞16件,圓形膨脹節(jié)損壞4件;環(huán)形熱二次風道向爐前、爐后移動了50mm;尾部垂直煙道向爐后移動了35mm;A、B空預器、二次風出口膨脹節(jié)變形。爐膛及煙道沒有因此爆燃造成損傷。
??? 【事故原因分析】
??? 從DCS提供的數(shù)據(jù)和曲線來分析,鍋爐在0時17分28秒發(fā)生了垮焦,引起燃燒不穩(wěn),爐膛壓力發(fā)生急劇變化(此時爐膛壓力波動值為-1318Pa至+466Pa)。在0時17分42秒至17分50秒間二次熱風道發(fā)生了變形、垮塌,此前爐內燃燒已在逐漸恢復,爐膛負壓回升,但隨著風箱變形和撕裂,使本已逐步恢復的燃燒受到影響,爐膛壓力有所下降。由于燃燒波動較大,使鍋爐內的煤粉燃燼度差,局部區(qū)域存在煤粉未燃情況(從數(shù)據(jù)顯示AC3處油燃燒器一直未燃)。17分52秒AB2油燃燒器點燃后,爐膛壓力后升,由于二次熱風箱已垮塌,56秒后發(fā)生局部爆燃,爐膛壓力上升到1957Pa后,MFT動作。
??? 根據(jù)該查設計院提供的設計分析報告、熱二次風道計算書及選型手冊發(fā)現(xiàn),4#、5#、6#、7#吊架的管部拉條最大允許荷載低于結構載荷,部分吊架管部拉條最大允許荷載還低于工作荷載,存在嚴重的選型失誤,因而造成支吊架設計強調不夠,應力超過其屈服極限,以致在爐膛壓力波動尚在允許波動范圍內便出現(xiàn)吊架斷裂,風箱位移、垮塌。這是造成此此事故的根本原因。
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