再熱器斷流保護(hù)動作,機組跳閘
事件經(jīng)過:事件發(fā)生前,#1機組負(fù)荷602MW,協(xié)調(diào)方式,6臺磨煤機運行,1A、1B汽泵運行正常,給水流量1868.2t/h,總?cè)剂狭?34.85t/h,主汽溫度565℃,主汽壓力24.7Mpa,機組運行正常。 6月 9日 18:54 #1機組功率到零,所有制粉系統(tǒng)跳閘,1A、1B一次風(fēng)機跳閘,1A、1B 汽泵跳閘、鍋爐滅火,汽輪機、發(fā)電機跳閘,吹灰未聯(lián)停。經(jīng)檢查MFT首出為再熱器斷流保護(hù)動作。查明跳閘原因并經(jīng)處理后,#1機組于19:38點火,20:50并網(wǎng)。檢查分析認(rèn)為導(dǎo)致此次跳機的原因為:再熱器斷流保護(hù)動作,動作原因為 DCS系統(tǒng)SOE34號柜08-06 IMSED01模件故障,其輸出的#1-4中壓調(diào)門關(guān)狀態(tài),引起再熱器斷流保護(hù)動作。模件故障原因待ABB公司分析確認(rèn)。
暴露問題:1、檢修部熱控專業(yè)沒有做好熱控保護(hù)的危險點分析及預(yù)控,沒有做到經(jīng)常與設(shè)備廠家(ABB)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系溝通,另外MFT后吹灰未聯(lián)停。以上暴露出部門及專業(yè)管理還有漏洞,思想上還存在麻癖大意。
防范措施:1、采取臨時措施,對再熱器斷流保護(hù)跳閘邏輯進(jìn)行完善,待機組停運時徹底完善。2、加強與設(shè)備廠家(ABB)聯(lián)系,分析清楚引起本次跳閘的真正原因,避免類似事故再次發(fā)生。3、對所有熱控保護(hù)邏輯的I/O點進(jìn)行逐一排查,重點對引用SOE點進(jìn)行控制的信號及重要保護(hù)I/O點取自同一模件板的進(jìn)行統(tǒng)計登記。4、利用下次停機檢修機會,對重要保護(hù)I/O點進(jìn)行分散改造及保護(hù)邏輯完善,防止類似事件發(fā)生。5、舉一反三,全面梳理#1、2機組邏輯組態(tài)是否有不一樣的,如果有應(yīng)修改統(tǒng)一。6、加強熱控人員的技能培訓(xùn),尤其是邏輯組態(tài)方面專業(yè)人員的培訓(xùn)。
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