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調(diào)節(jié)擋板失控,制粉系統(tǒng)相繼跳閘,爐膛負(fù)壓低保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘

事件經(jīng)過(guò):1月7日白班,#1機(jī)組負(fù)荷350MW,協(xié)調(diào)控制方式,1B、1C、1D、1E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,8:40′14 ″“一次風(fēng)壓低”報(bào)警,8:40′28″“磨煤機(jī)一次風(fēng)流量低”報(bào)警,延時(shí)5秒后,1B、1C、1D、1E制粉系統(tǒng)相繼跳閘;8:40′42″ 爐膛負(fù)壓低保護(hù)延時(shí)1秒動(dòng)作,8:40′43″ 觸發(fā)爐MFT動(dòng)作,8:40′46 ″發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列。事后現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板就地處在全關(guān)位置,而OM上的指示為60%。對(duì)該入口檔板調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的定位器檢查發(fā)現(xiàn),內(nèi)部積有大量呈褐色水和雜質(zhì),并堵死定位器噴嘴,造成該入口調(diào)節(jié)擋板失控。經(jīng)對(duì)該定位器減壓閥、儀用氣管路進(jìn)行充分疏水吹掃并更換新定位器及減壓閥后,試投1B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板動(dòng)作正常。9:14鍋爐點(diǎn)火,9:24汽機(jī)復(fù)置沖轉(zhuǎn),13:13′37″發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。非計(jì)劃停運(yùn)4小時(shí)33分。經(jīng)對(duì)保護(hù)邏輯分析,當(dāng)8:40′28″一次風(fēng)壓低且任一臺(tái)磨煤機(jī)一次風(fēng)流量低時(shí)需延時(shí)5秒跳所有磨煤機(jī),再延時(shí)3秒聯(lián)跳給煤機(jī);8:40′38 ″1B、1D給煤機(jī)跳閘信號(hào)返回,8:40′39 ″1C、1E給煤機(jī)跳閘信號(hào)返回;當(dāng)給煤機(jī)全跳后延時(shí)4.5秒,觸發(fā)鍋爐全燃料切斷保護(hù)動(dòng)作(約8:40′43.5″動(dòng)作)。但由于一次風(fēng)壓低后造成鍋爐燃燒不穩(wěn),8:40′43″爐膛負(fù)壓低保護(hù)先動(dòng)作(鍋爐全燃料切斷保護(hù)幾乎也同時(shí)動(dòng)作)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)1B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板控制機(jī)構(gòu)解體檢查發(fā)現(xiàn),其定位器內(nèi)部有很多積水和雜質(zhì),而定位器內(nèi)的氣路和噴嘴卻極為細(xì)小精致,特別是定位器節(jié)氣閥的孔徑僅幾忽米(1/100毫米)。分析認(rèn)為:由于機(jī)組儀用氣系統(tǒng)中水份大,造成該入口調(diào)節(jié)擋板的控制氣管路內(nèi)積水并腐蝕,且產(chǎn)生的雜質(zhì)堵住了1B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板定位器的節(jié)氣閥或噴嘴,致使該定位器二級(jí)控制氣路憋壓,使得定位器導(dǎo)向閥往單(關(guān))方向運(yùn)動(dòng),造成1B一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板失控全關(guān),從而導(dǎo)致一次風(fēng)壓迅速降低,運(yùn)行中的制粉系統(tǒng)跳閘,鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作。
暴露問(wèn)題: ① 儀用氣質(zhì)量較差,水份與雜質(zhì)(鐵銹)較多;② 一期鍋爐風(fēng)門調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行氣缸及控制氣路為全封閉式,故在運(yùn)行中對(duì)控制機(jī)構(gòu)的定位器減壓閥進(jìn)行疏水較困難;③ 一期所有P/PN控制調(diào)節(jié)擋板及閥門的開(kāi)度反饋都取自P/PN,不能真實(shí)反應(yīng)就地?fù)醢寮伴y門的實(shí)際開(kāi)度。
防止對(duì)策:① 策劃部負(fù)責(zé)組織分析一期儀用氣帶水、帶雜質(zhì)的原因,并制定整改方案;② 在一期儀用氣帶水未整改時(shí),檢修部負(fù)責(zé)每周對(duì)一期氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥或擋板的定位器減壓閥進(jìn)行疏水一次,運(yùn)行部負(fù)責(zé)加強(qiáng)儀用氣系統(tǒng)正常定期疏水工作;③ 檢修部負(fù)責(zé)在一期系統(tǒng)母管及主要用戶母管上增設(shè)自動(dòng)疏水器,并結(jié)合機(jī)組檢修時(shí)進(jìn)行改造,同時(shí)利用機(jī)組停運(yùn)的機(jī)會(huì)檢查儀用氣系統(tǒng)的泄漏情況并安排處理;④ 檢修部負(fù)責(zé)對(duì)儀用干燥器露點(diǎn)儀的檢查,在儀用氣系統(tǒng)中增設(shè)露點(diǎn)測(cè)量點(diǎn)(安裝測(cè)量用接頭),對(duì)儀用氣的品質(zhì)做定期監(jiān)測(cè);⑤ 策劃部負(fù)責(zé)#1、#2爐的一次風(fēng)壓與任意一臺(tái)磨一次風(fēng)量低保護(hù)跳閘所有磨煤機(jī)保護(hù)邏輯的優(yōu)化;⑥ 檢修部負(fù)責(zé)增加#1、#2爐兩側(cè)送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流偏差大報(bào)警;⑦ 檢修部負(fù)責(zé)利用檢修期間對(duì)#1、#2爐送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)共12個(gè)調(diào)節(jié)檔板的就地實(shí)際閥位信號(hào)引至主控,以便運(yùn)行監(jiān)視(現(xiàn)2A引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板已將實(shí)際開(kāi)度信號(hào)引至主控);⑧ 策劃部負(fù)責(zé)制定機(jī)組儀用氣系統(tǒng)管道的檢查和吹掃方案,并利用2006年機(jī)組檢修時(shí)實(shí)施。⑨運(yùn)行部要切實(shí)落實(shí)機(jī)組歷史參數(shù)的巡查和分析工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的隱患;⑩策劃部負(fù)責(zé)探討鍋爐全燃料切斷保護(hù)和爐膛負(fù)壓低保護(hù)時(shí)間匹配問(wèn)題,并提出解決方案。
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