某工廠違章動火油罐爆炸事故
??? 某工廠違章動火油罐爆炸事故
??? 2000年7月2日,山東青州市濰坊弘潤石油化工助劑總廠,因未堵盲板,違章動火焊接,造成2個500立方米油罐爆炸起火,10人死亡,部分操作室及管排、管架燒毀,直接經(jīng)濟損失200余萬元。
??? 1.事故經(jīng)過
??? 2000年7月1日,為解決柴油存放一段時間后,由棕黃色變?yōu)樯罨疑馁|(zhì)量問題,廠領(lǐng)導決定采用臨淄某個體技術(shù)人員的脫色技術(shù),在柴油罐間加活性劑罐、混合罐、管道泵,將307#罐、308#罐的柴油,經(jīng)管道泵注入混合罐,同來自活性劑罐的活性劑混合脫色后,注入20#罐儲存外銷。分管生產(chǎn)的副廠長直接安排生產(chǎn)設(shè)備部牽頭,由機動車間維修班負責焊接安裝。整個作業(yè)采用先將混合罐、活性劑罐、管道泵定位后,再對接同柴油罐相連接的閥門、法蘭、管道,現(xiàn)場進行焊接的方法。
??? 7月2日上午,已將混合罐、活性劑罐、管道泵定位,并同308#罐對連焊接完畢,下午繼續(xù)進行同204d罐的對接。18時45分,在焊接同204#罐相接的管道時,發(fā)生爆炸,204#罐罐體炸飛,南移3.5米落下,罐內(nèi)柴油飛濺著火,同時204#罐罐體飛起時,又將該罐同307#罐之間的管道從307#罐根部閥前撕斷,307#罐中400余噸柴油從管口噴出著火,現(xiàn)場施工的10人突然被柴油烈火掩蓋,瞬間即被燒死。307#罐在204#罐爆炸起火后45分鐘再次發(fā)生爆炸,罐底焊縫撕開12米左右,罐內(nèi)剩余柴油急速涌出。著火的柴油順混凝土地面流至附近的10間操作室,操作室被燒毀;流至裝置管排底部,管排管架被燒塌;流至廠區(qū)大門以外,將部分大樹燒死。事故發(fā)生后,地市縣及廠消防隊及時趕到撲救,大火于20時45分被撲滅,沒有造成罐區(qū)其他汽油、柴油罐的爆炸,避免了更大的損失。
??? 事故發(fā)生后,省地縣有關(guān)領(lǐng)導到廠進行了指導,同時成立了事故調(diào)查小組,對事故發(fā)生的經(jīng)過進行了調(diào)查分析,查清了事故發(fā)生的原因。
??? 2.事故原因分析
??? ①從事故現(xiàn)場看,有2臺電焊機、接線及焊鉗,有9根用后剩余的電焊條頭及夾在焊鉗上的整根焊條,說明事故發(fā)生前確實在進行焊接作業(yè)。
??? 經(jīng)向曾在現(xiàn)場的職工了解,事故是在焊接同204#罐底部Dg80閘板閥對接的管道時發(fā)生的。而204#罐盛過柴油,但已長時間沒用了,只偶爾當做生產(chǎn)中吹掃管道時的儲氣罐用。但在閥門以下,有24厘米深,約15平方米放不出來的柴油,而閥門以上無油,從而成為罐內(nèi)柴油輕質(zhì)餾分揮發(fā)的空間,揮發(fā)后的柴油輕組分與罐內(nèi)的空氣混合,形成爆炸性混合氣體。經(jīng)察看,204#柴油罐底部Dg80閘板閥閥瓣靠近罐體一側(cè),有明顯的暗紅色鐵銹,僅在底部有一弦高10厘米左右的彎月形面,呈現(xiàn)高溫后的藍灰色,而閥瓣面向焊接的一側(cè),明顯活動但留有間隙。因此,調(diào)查組認為,7月2日16時45分,維修班在電焊焊接時,204#罐內(nèi)的爆炸性混合氣體泄漏人正在焊接的管道內(nèi),電焊明火引起了管內(nèi)氣體的爆炸,從而通過Dg80閘板閥閥瓣底部的縫隙,引起了204#罐內(nèi)混合氣體的爆炸,這是事故發(fā)生的直接原因。
??? ②違章作業(yè)是事故發(fā)生的根本原因。該廠是地級市農(nóng)委系統(tǒng)的直屬小石油化工廠,無原油常減壓蒸餾工段,只有催裂化潤滑油工序,生產(chǎn)汽油、柴油、潤滑油、液化氣等產(chǎn)品,經(jīng)濟效益較好,年利稅過億元。但是,該廠缺乏生產(chǎn)管理,特別是缺乏安全技術(shù)管理人才,雖然參照其他石油化工廠的經(jīng)驗,制定了不少規(guī)章制度,但是制度執(zhí)行不嚴,違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象時有發(fā)生。如該次施工作業(yè),按制度規(guī)定,成品油罐區(qū)為一類禁火區(qū),要動火,必須經(jīng)安全生產(chǎn)廠長、總工程師批準,安全處室專職安全人員、施工人員簽字,辦理一級動火證,制定嚴密的防范措施,有消防、安全、專職人員現(xiàn)場監(jiān)督,確保不出事故方能動火作業(yè)。但該廠生產(chǎn)副廠長直接安排生產(chǎn)設(shè)備部和機動車間維修班施工,沒有辦理一級動火證,也沒有通知總工程師、安保部、消防隊審查施工方案及進行監(jiān)督檢查,失去了制止違章作業(yè)及采取防范措施防止事故發(fā)生的機會。另外,制度規(guī)定,動火作業(yè)必須同生產(chǎn)系統(tǒng)有效隔絕,而且專門制定了抽堵盲板的制度,但施工人員雖然制作了盲板,帶到了現(xiàn)場,但沒有使用,僅以關(guān)閉閥門代替插入盲板同油罐隔絕。但是,閥門關(guān)閉以后,雖然不漏油,但在使用過程中,因關(guān)閉不嚴,在閥體與閥瓣之間,會有一定間隙,特別是在有一定壓力或溫度差別時,閥門可能會漏氣。因此上午焊接308#罐時,因308#罐盛滿柴油,沒有發(fā)生事故,而在下午焊接204#罐的管道時,因閥門間隙漏氣引起油罐內(nèi)混合氣體的爆炸著火。
??? ③對柴油性質(zhì)認識不足。柴油雖然不是易揮發(fā)的一級易燃易爆晶,但是,柴油是混合物,其中所含的介于汽油、柴油之間的輕沸點餾分,在夏季高溫情況下,揮發(fā)積聚于油罐相對密封的上部空間,形成了爆炸性混合氣體,遇明火造成了爆炸。
??? ④307#罐、204#罐原設(shè)計為消防用清水罐,位于成品罐區(qū)西防火堤外側(cè),當改為柴油儲罐后,2罐周圍沒有再加防火堤,也沒有設(shè)立明顯的禁火標志,這也是造成施工人員未辦理一級動火證違章施工的原因之一。
??? ⑤專職安全管理人員安全技術(shù)素質(zhì)低,也是事故發(fā)生原因之一。據(jù)廠安全保衛(wèi)部負責安全生產(chǎn)的副部長崔某介紹,他在巡回檢查中,已發(fā)現(xiàn)了施工人員在一類禁火區(qū)動火作業(yè),但他沒有按規(guī)章制度制止他們的違章作業(yè),只是在施工人員從車間辦的二級動火證上簽上自己的名字,代替廠一級動火證,使他們的違章作業(yè)合法化,但又沒有按一級動火證要求提出防止事故的措施,導致了事故的發(fā)生。崔某作為這次重大傷亡事故的主要責任人被逮捕,追究刑事責任。
??? 3.防范措施
??? 這次重大傷亡事故再次告訴我們,企業(yè)的各級領(lǐng)導及職工,一定要嚴格遵守安全規(guī)章制度,嚴禁違章作業(yè),同時,要開展全員安全生產(chǎn)規(guī)章制度教育與安全生產(chǎn)技術(shù)知識教育,提高全體人員遵章守紀的自覺性;增強安全意識,提高安全技術(shù)水平與自我防護能力;關(guān)鍵管理崗位要選用有生產(chǎn)管理實踐經(jīng)驗及安全技術(shù)管理經(jīng)驗、專業(yè)知識豐富、技術(shù)素質(zhì)較高的同志,以適應工作的需要,關(guān)鍵時刻起到管理把關(guān)作用,防止事故的發(fā)生,促進企業(yè)的正常發(fā)展。