大慶石化公司“2006.9.11”突發(fā)生產(chǎn)事故
2006年9月11日,大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)精餾系統(tǒng)發(fā)生一起突發(fā)生產(chǎn)事故。
一、事故裝置簡介
大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)裝置1999年底建成投產(chǎn),2004年進(jìn)行了檢修和擴(kuò)能改造,現(xiàn)年產(chǎn)乙烯27萬t、丙烯14萬t,副產(chǎn)品有混合碳四、裂解汽油、混合碳五、裂解燃料油、甲烷、氫氣以及燃料氣等。
二、事故經(jīng)過
2006年9月11日,大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)裝置運行一切正常,脫甲烷氣提塔塔頂溫度-20℃、塔頂壓力3.044MPa、塔頂流量16.43Tt/h、脫甲烷塔塔頂溫度-96℃、塔頂壓力3.023MPa、塔頂流量31.29t/h。
11時9分,當(dāng)班班長李某對脫甲烷塔區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場觸點巡檢,11時20分返回,沒有發(fā)現(xiàn)異常。22#、34?!?8#等6個現(xiàn)場可燃?xì)鈭缶鳑]有報警顯示。(6月14日對報警器進(jìn)行了全面校驗)
11時42分38秒,當(dāng)班精餾工段機(jī)房操作工邢某巡檢時聽到異常響聲后,看見機(jī)房南側(cè)脫甲烷塔附近起火,立即報告中控室主操和班長。正在進(jìn)行現(xiàn)場巡檢的儀表操作工張某經(jīng)過8#冷凝液泵房時,聽到“砰”的一聲,隨即看到新區(qū)脫甲烷塔附近起火,立即跑回中控室報警。
在接到報警的同時,中控室主操劉某、李某和班長李某也發(fā)現(xiàn)脫甲烷汽提塔液位急劇下降,塔釜溫度降低,丙烯制冷壓縮機(jī)EC-1351四段排出壓力上升。班長李某立即將EC-1351打閘停車,劉某、李某一起停止前冷及脫甲烷系統(tǒng)進(jìn)料并進(jìn)行排液、泄壓,班長李某現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)著火點位置在脫甲烷汽提塔下方,車間副主任李某、孔某指揮實施緊急停工,先后將裂解氣壓縮機(jī)EC-1301、乙烯制冷壓縮機(jī)EC-1901、加氫反應(yīng)器ER-1605、甲烷化反應(yīng)器ER-1418等系統(tǒng)停車。
經(jīng)現(xiàn)場勘查,確認(rèn)裂解新區(qū)精餾系統(tǒng)脫甲烷汽提塔ET-1801塔底重沸器管線上2寸跨線閥門閥蓋崩開起火。(此閥正常運行處于關(guān)閉狀態(tài),開停工時使用)起火后,精餾系統(tǒng)甲烷塔區(qū)、乙烷塔區(qū)、二層平臺空冷器及關(guān)聯(lián)管線被大火包圍,臨近的壓縮機(jī)廠房時刻面臨危險。
三、事故原因
1.生產(chǎn)運行分析
11日11時20分,裂解車間新區(qū)精餾工段當(dāng)班班長李某進(jìn)行常規(guī)巡檢時,精餾區(qū)域沒有任何異常現(xiàn)象,該閥門也無泄漏。操作工邢某、儀表工張某也是在突然聽見異響后同時看見著火。
事故發(fā)生前,裝置運行平穩(wěn),各項工藝參數(shù)正常,脫甲烷汽提塔附近的6臺可燃?xì)鈭缶饕参磮缶?。事故發(fā)生時,DCS顯示脫甲烷汽提塔液位突然下降,塔釜溫度迅速降低,同時丙烯制冷壓縮機(jī)EC-1351四段排出壓力升高。因此,可以判斷該閥門大蓋是在正常生產(chǎn)運行時突然崩開。
2.閥門質(zhì)量分析
該閥門是1999年5月出廠的2寸楔式閘閥,標(biāo)注的閥體材質(zhì)為CF8。據(jù)廠家介紹,螺栓從標(biāo)準(zhǔn)件廠購進(jìn)。該閥門從1999年投用后,2004年裝置檢修時進(jìn)行過檢驗,無裂紋、無松動、無銹蝕。
找到的螺栓斷面整齊,沒有縮徑變化,沒有拉伸跡象,應(yīng)為典型的脆性斷裂;對同合同采購的相同閥門大蓋螺栓檢查,也發(fā)現(xiàn)有裂紋現(xiàn)象;對找到的螺栓進(jìn)行初步分析,磷含量高出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一倍。因此,可以判斷該閥門大蓋螺栓材質(zhì)存在質(zhì)量問題,易發(fā)生脆性斷裂。
3.閥門崩漏狀況分析
該閥門密封面為凸凹面,墊片是纏繞墊,如果螺栓質(zhì)量合格,即使有泄漏,也可以緊?。?br>
該閥門為耐低溫閥門,如果制造符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),即使有介質(zhì)漏出,也不會發(fā)生螺栓低溫脆斷;同批同規(guī)格在用閥門在未泄漏情況下,螺栓也出現(xiàn)了斷裂傾向。
綜上所述,本次閥門崩漏著火事故是由于脫甲烷汽提塔ET-1801塔底進(jìn)重沸器管線上2寸跨線閥門大蓋螺栓質(zhì)量存在問題,造成螺栓斷裂,大量物料外泄,飛出的閥門大蓋、閥板撞擊金屬物體產(chǎn)生火花,引起著火。
四、事故教訓(xùn)
1.安全風(fēng)險意識和思想認(rèn)識不到位,沒有充分認(rèn)識到裝置任何部位存在安全風(fēng)險都可能對裝置安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。此次突發(fā)的生產(chǎn)事故,暴露了日常安全生產(chǎn)管理上還存在很多隱患和漏洞,未能有效地識別事故閥門存在的安全隱患,沒有認(rèn)真查找危險化學(xué)品生產(chǎn)過程中的不安全因素,從細(xì)節(jié)管理上堵塞漏洞。對可能存在的危險源沒有進(jìn)行全面細(xì)致的風(fēng)險辨識和分析,沒有將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在過去的日常管理中,公司只把重要的機(jī)泵和塔區(qū)、罐區(qū)作為危險要害部位,忽視了閥門、螺栓的安全管理。
2.對在用裝備的掌控能力還有差距。通過對事故閥門的初步分析,暴露出公司對在用裝備的動態(tài)掌控能力上還有差距,盡管2004年按照《管規(guī)》的內(nèi)容對其進(jìn)行了檢驗,但由于對其存在的缺陷認(rèn)識不足,未能擴(kuò)大檢驗檢測范圍,致使缺陷得以繼續(xù)存在。我們要多渠道、多途徑向同類企業(yè)征詢裝備質(zhì)量方面的信息,有針對性地制定消缺措施。對于有缺陷的裝備及時下線。
3.在運行過程中的風(fēng)險意識不強(qiáng),生產(chǎn)管理和技術(shù)水平還存在差距,現(xiàn)場檢查內(nèi)容深度不夠,應(yīng)提高生產(chǎn)管理和運行過程中的風(fēng)險意識,保持警惕,進(jìn)一步深化細(xì)化現(xiàn)場檢查內(nèi)容,及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患,避免事故發(fā)生。
4.干部員工的能力無法適應(yīng)目前生產(chǎn)裝置的需要,對裝置的整體認(rèn)知水平還不夠高。要進(jìn)一步增強(qiáng)崗位員工安全意識,加強(qiáng)技能培訓(xùn),提高對裝置深層次問題和缺陷的認(rèn)知水平,準(zhǔn)確把握裝置健康運行狀況。
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