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二油品車間605#罐刷罐吸入反應(yīng)事故

一、事故經(jīng)過
加氫罐區(qū)605罐因生產(chǎn)需要進(jìn)行刷罐。2008年10月10日倒罐底結(jié)束,17:15開始通蒸汽蒸罐,11日7:30停汽,在罐外用消防水沖罐,11日下午繼續(xù)蒸罐,13日準(zhǔn)備刷罐,因采三氣分析氧含量不合格沒有安排進(jìn)罐刷罐,繼續(xù)沖罐。14日7:00采樣分析,其結(jié)果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:20.9%,車間開出進(jìn)入受限空間作業(yè)票,刷罐人員領(lǐng)取4#活性炭帶好防毒面具進(jìn)行刷罐清罐內(nèi)廢渣,上午9點(diǎn)鐘開始刷罐,10:30結(jié)束,下午上班后領(lǐng)取新的4?;钚蕴繋Ш梅蓝久婢呃^續(xù)刷罐,14:00開始,15:30結(jié)束,刷罐期間2個(gè)班在罐內(nèi)輪流作業(yè),每個(gè)班在罐內(nèi)作業(yè)時(shí)間10-15分鐘,15點(diǎn)30分刷罐結(jié)束后,銳博公司一刷罐職工感到不舒服,車間立即把該職工送到勝利醫(yī)院進(jìn)行檢查,其他作業(yè)人員沒有發(fā)現(xiàn)不適現(xiàn)象。16點(diǎn)車間立即聯(lián)系化驗(yàn)采樣分析結(jié)果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:21.0%。
二、事故原因
1、該罐沉渣較多,刷罐過程中經(jīng)水槍攪動(dòng),沉渣中油氣味散發(fā)出來,是導(dǎo)致本次事故的直接原因;
2、該罐沒有蒸罐線,用膠管接蒸汽蒸罐,蒸汽量小,蒸罐效果不好;
3、沒有認(rèn)真執(zhí)行進(jìn)容器4小時(shí)采樣的安全規(guī)定,刷罐班在下午進(jìn)罐前沒有進(jìn)行二次采樣分析;
4、個(gè)人防護(hù)意識(shí)不強(qiáng),防毒口罩佩戴不規(guī)范,防毒口罩內(nèi)又戴了一層紗布口罩,導(dǎo)致防毒口罩密封性差,身體感覺不適沒有及時(shí)撤離。
三、事故教訓(xùn)及防范措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定采樣分析和開具作業(yè)票;
2、增加蒸罐線,蒸罐期間進(jìn)行效果確認(rèn);
3、分別在車間和刷罐班召開事故分析會(huì),分析原因,吸取教訓(xùn);
4、加強(qiáng)對(duì)刷罐班的安全教育工作,強(qiáng)調(diào)個(gè)人防護(hù)和保護(hù)意識(shí);

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