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電廠#4機(jī)大氣薄膜爆破事件分析報(bào)告

1、事件經(jīng)過(guò)
2008年11月28日7:15時(shí),第二套機(jī)組啟機(jī)準(zhǔn)備中,開#3爐高低壓過(guò)熱器及集汽聯(lián)箱疏水,#4機(jī)均壓箱暖管。
07:31時(shí),#3燃機(jī)并網(wǎng),#4機(jī)送軸封,啟#1真空泵。07:32時(shí)單元長(zhǎng)啟#2循環(huán)水泵,發(fā)現(xiàn)#1真空泵跳閘。因前一天剛對(duì)#1真空泵檢修,且就地檢查正常,遂再次進(jìn)行啟動(dòng),#1真空泵啟動(dòng)后運(yùn)行正常。
07:39時(shí),單元長(zhǎng)見均壓箱壓力高,到就地關(guān)均壓箱旁路,07:41時(shí)又見高低壓蒸汽壓力偏高,確認(rèn)真空已建立-85kPa,停止#1真空泵,并將高旁開度門由20%開至40%,低旁開度由25%開至45%。
07:44時(shí),#4機(jī)真空由-85kPa突降到-52kPa,低旁快關(guān)后馬上快開100%(低壓蒸汽壓力最高600kPa),高旁也快關(guān)后馬上快開至100%(高壓蒸汽壓力最高5.83MPa),值長(zhǎng)令解除高低旁快開保護(hù),但為時(shí)已晚,真空+4kPa,#4機(jī)低壓缸大氣薄膜爆破。07:45時(shí),值長(zhǎng)令#3機(jī)減負(fù)荷切輕油停機(jī)。
07:48時(shí),單元長(zhǎng)在啟#3循環(huán)水泵時(shí),發(fā)現(xiàn)#2循環(huán)水泵出口門未開,并立即開啟,真空開始恢復(fù)。
08:25時(shí),檢修將#4機(jī)大氣薄膜簡(jiǎn)單處理好,真空恢復(fù)正常。
08:39時(shí),#3機(jī)并網(wǎng)。09:05時(shí),#4機(jī)并網(wǎng)。
29日凌晨,檢修人員對(duì)#4機(jī)低壓缸大氣薄膜進(jìn)行了更換,機(jī)組恢復(fù)正常。
2、原因分析
1、故障起因是單元長(zhǎng)在啟#2循環(huán)水泵時(shí),忘記開啟出口電動(dòng)門,凝汽器水側(cè)沒有建立壓力,#4機(jī)真空是由兩臺(tái)真空泵抽出來(lái)的,所以在開大高低旁路門后,由于沒有循環(huán)水冷卻,造成真空快速下降,導(dǎo)致#4機(jī)低壓缸大氣薄膜爆破。
(2)循環(huán)水泵出口門沒有投入自動(dòng),這樣在啟泵后就沒有自動(dòng)聯(lián)開出口門。
(3)循環(huán)水泵之間沒有連鎖保護(hù),即在跳泵,壓力低等情況,無(wú)備泵聯(lián)啟;
(4)在真空快速下降至-50kPa時(shí),保護(hù)快關(guān)旁路動(dòng)作正確;快關(guān)后主汽壓力升高至保護(hù)定值時(shí),保護(hù)快開旁路動(dòng)作也正確;但兩個(gè)條件同時(shí)存在時(shí),保護(hù)如何動(dòng)作,在程序沒有任何關(guān)系,這樣旁路就頻繁進(jìn)行開關(guān)動(dòng)作,即程序本身存在缺陷。
(5)凝汽器失去冷卻水后沒有閉鎖高低旁快開條件。
3、防范措施
(1)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行員工的技術(shù)培訓(xùn),在操作中,并加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù),當(dāng)有其他操作時(shí),應(yīng)將原操作對(duì)其他值班員作詳細(xì)交待;
(2)開機(jī)時(shí)應(yīng)將循環(huán)水泵出口門投入自動(dòng),這樣可以保證啟泵后延時(shí)自動(dòng)聯(lián)開出口門。非特殊情況禁止將循環(huán)水泵出口門投手動(dòng)。
(3)為防止循環(huán)水泵跳泵,將循泵之間設(shè)聯(lián)鎖保護(hù);
(4)對(duì)在真空低和主汽壓力高的情況下,旁路如何動(dòng)作做出明確規(guī)定。
(5)為防止循環(huán)水?dāng)嗨闆r發(fā)生時(shí),高低旁保護(hù)快開,造成對(duì)凝汽器的損壞;應(yīng)增加一個(gè)以凝汽器循環(huán)水入口壓力低為條件的一個(gè)閉鎖機(jī)組啟動(dòng)的邏輯。


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