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電廠重油處理線跳停事件分析報(bào)告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)2007年9月5日處理#6罐新進(jìn)遼河油,當(dāng)時(shí)處理線進(jìn)口K+Na約35ppm、處理流量在18m3/h,破乳劑用量300ppm,出油K+Na約0.5~0.6ppm,從9月4日晚上8點(diǎn)分離機(jī)投入運(yùn)行后一直正常。
(2)9月5日8:00時(shí)左右,重油值班員為加快處理進(jìn)度,將一線進(jìn)油流量從18m3/h調(diào)整至30m3/h,破乳劑用量調(diào)整為600ppm。8:08時(shí),一線二級(jí)分離機(jī)運(yùn)行電流高報(bào)警,隨即一線分離機(jī)熱偶動(dòng)作跳停。電氣檢修人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試電機(jī)絕緣正常,將熱偶復(fù)位。
(3)9:00時(shí),再次啟動(dòng)處理線,并將流量調(diào)至19m3/h,進(jìn)油3分鐘后,二級(jí)電流仍快速上升至80A,值班員將處理線空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)電流繼續(xù)上升到135A后才下降,重新進(jìn)油,并手動(dòng)進(jìn)行密封,3分鐘后電流仍然上升,到排渣口檢查發(fā)現(xiàn)大量跑油,立即空轉(zhuǎn),重油值班員多次進(jìn)行密封、試驗(yàn)都無(wú)效,停運(yùn)重油一線轉(zhuǎn)檢修。
(4)檢修人員對(duì)一線二級(jí)分離機(jī)上部解體,對(duì)密封件檢查,發(fā)現(xiàn)缽體內(nèi)有積渣,底部滑動(dòng)盤一閥塞有劃痕,基本上判定由于閥塞泄漏所致,隨即進(jìn)行了更換。17:00時(shí)啟動(dòng)處理線運(yùn)行情況正常。
2、原因分析
(1)運(yùn)行人員在提高處理線流量時(shí)速度過(guò)快造使電流突升,造成處理線負(fù)荷過(guò)重而發(fā)生跳閘的主要原因。
(2)檢修人員在對(duì)一線二級(jí)分離機(jī)定檢時(shí),沒(méi)將閥塞的密封面清理干凈,使雜質(zhì)粘附在閥塞上造成閥塞劃痕,是發(fā)生跑油的主要原因。
3、防范措施
(1)重油值班員今后在提高重油處理線的流量時(shí),應(yīng)緩慢的進(jìn)行,避免流量過(guò)大發(fā)生電流突升以及發(fā)生重油排渣負(fù)荷過(guò)大而發(fā)生跳閘。
(2)檢修人員增強(qiáng)責(zé)任心,在處理線檢修時(shí),必須將設(shè)備部件清理干凈,專業(yè)專工做好檢修質(zhì)量和三級(jí)驗(yàn)收制度執(zhí)行情況監(jiān)督工作。
(3)針對(duì)不同的油品,專業(yè)專工制定處理線運(yùn)行方式和設(shè)備檢修相關(guān)要求下發(fā)到運(yùn)、檢兩部門,運(yùn)檢兩部門人員必須不折不扣地嚴(yán)格執(zhí)行,專業(yè)專工做好人員執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
(4)運(yùn)行部在重油值班崗位配備500伏搖表一塊,今后發(fā)生電動(dòng)機(jī)跳閘,運(yùn)行值班員必須在第一時(shí)間內(nèi)對(duì)電機(jī)測(cè)定絕緣。
(5)安技部熱控和油化專工相互配合研究解決重油處理線發(fā)生過(guò)負(fù)荷時(shí)電流過(guò)大時(shí)應(yīng)進(jìn)入如空轉(zhuǎn)狀態(tài)的一系列程序,避免在發(fā)生過(guò)負(fù)荷時(shí)直接電氣動(dòng)作跳閘。


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