輸煤分廠“12?10”C14B 皮帶斷裂事故
一、事故經(jīng)過:
2013 年12 月10 日06:15,C14 巡檢在C14A 尾部南側(cè)處理?xiàng)蚍e水過程中發(fā)現(xiàn)C14A 皮帶尾部頂部向
下漏煤,誤以為C14A 跑煤,遂拉下C14A 尾部皮帶拉繩,強(qiáng)制停止C14A 運(yùn)行;06:16,C14B 皮帶上位機(jī)顯
示重度跑偏保護(hù)動(dòng)作停止運(yùn)行;程控室工藝人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),C14A/B 皮帶拉緊間存有大量積煤,皮帶拉
緊裝置被積煤托起,C14B 皮帶在頭部斷裂;程控班長立即通知相關(guān)部門并組織工程車輛、保潔人員、程控
值班人員向外清理積煤,06:30,清理工作正式展開,07:40, C14A 拉緊裝置具備啟動(dòng)條件,立即聯(lián)系總
調(diào)后啟動(dòng)C14A 恢復(fù)上煤。
二、事故原因分析:
(一)直接原因
末煤倉滿煤導(dǎo)致原煤被C14B 二層皮帶反帶至皮帶拉緊間后,托起皮帶拉緊裝置,造成C14B 皮帶打滑,
皮帶磨損導(dǎo)致皮帶斷裂。
(二)間接原因
1#馳張篩篩網(wǎng)破損,造成大量原料煤漏至C13C 并經(jīng)C14B 進(jìn)入末煤倉,導(dǎo)致末煤倉滿煤。
三、防范措施:
(一)設(shè)備部協(xié)調(diào)儀控分廠對(duì)上位機(jī)電流異常報(bào)警值進(jìn)一步確認(rèn),優(yōu)化報(bào)警值設(shè)置。
(二)輸煤分廠牽頭,設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部參與指導(dǎo),制定運(yùn)行人員培訓(xùn)計(jì)劃。
(三)加強(qiáng)運(yùn)行班組事故案例學(xué)習(xí),吸取教訓(xùn),避免類似事故發(fā)生。
(四)建立設(shè)備重點(diǎn)部位各級(jí)檢查分工,加強(qiáng)巡檢、點(diǎn)檢、設(shè)備專工的定期、不定期檢查,保證設(shè)備
安全穩(wěn)定的運(yùn)行。
(五)作為第二道防護(hù)體系,點(diǎn)檢員要加強(qiáng)設(shè)備定期檢查,舉一反三,進(jìn)一步完善設(shè)備點(diǎn)檢制度,堅(jiān)
決杜絕由于定期檢查不到位、制度不完善導(dǎo)致的設(shè)備缺陷,從根本上解決由于設(shè)備突發(fā)缺陷導(dǎo)致的運(yùn)行及
設(shè)備事故。
(六)強(qiáng)化工藝管理,重點(diǎn)加強(qiáng)操作規(guī)程、巡檢制度的貫徹落實(shí)。
(七)加強(qiáng)日常培訓(xùn)工作,提高操作人員的專業(yè)技能水平及素質(zhì),突出全員對(duì)運(yùn)行過程中異常參數(shù)、
異常工況的敏感性。
(八)制定輸煤系統(tǒng)常見事故及預(yù)防措施培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。
(九)定期組織事故演練,提高事故分析、判斷、處理能力。
(十)湖南安裝項(xiàng)目部盤點(diǎn)檢修工器具保證隨時(shí)可用、好用、不足的及時(shí)補(bǔ)齊。
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