氯氣泄漏 全線停車
【事故經(jīng)過】:
2010年1月某氯堿廠該氯堿廠由于電網(wǎng)晃電導(dǎo)致電解P-154C、P-164C、P-264C、P-314C等四臺(tái)泵停,E槽整流器停,電解操作工在第一時(shí)間內(nèi)將停掉的四臺(tái)泵恢復(fù)正常,并控制好壓差避免了全線停車。氯氫處理A透平機(jī)電流急劇下降,機(jī)組回流閥聯(lián)鎖關(guān)閉,透平機(jī)實(shí)際已退出運(yùn)行,此時(shí)電解四臺(tái)電解槽以46KA的總電流正在生產(chǎn),造成氯氣泵前壓力正壓,最高達(dá)7.71KPa。大量氯氣通過氯氣事故閥經(jīng)正壓水封泄到電解廢氯塔,因氯氣量過大,廢氯塔吸收不及,造成氯氣從廢氯風(fēng)機(jī)出口泄出。另一部分氯氣通過氯氫處理事故氯自控閥泄往大事故氯。主控室操作人員接到指令,按下全槽緊急停車按鈕,全線停車。
【原因分析】:
(1)主要原因是電網(wǎng)深度晃電,造成一部分設(shè)備停止運(yùn)行,最主要的是氯氫處理透平機(jī)電流迅速下降后隨即電流恢復(fù),這樣就沒有停機(jī)報(bào)警信號(hào),操作人員誤認(rèn)為透平機(jī)正常工作,在發(fā)現(xiàn)氯氣泵前壓力高報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)透平機(jī)機(jī)組進(jìn)口閥關(guān)閉,此時(shí)電解運(yùn)行電流56KA,氯氣輸送受阻,必然造成氯氣正壓泄漏。
(2)D槽按緊急停車按鈕后,雖然電流降為0,但反饋信號(hào)出現(xiàn)故障,系統(tǒng)誤認(rèn)為其仍在運(yùn)行,因此連鎖沒有啟動(dòng),透平機(jī)、氫氣泵沒有及時(shí)停下來。
(3)晃電事故發(fā)生后,崗位間通訊聯(lián)系受到影響,調(diào)度無法迅速了解各崗位情況以及及時(shí)準(zhǔn)確的下達(dá)指令,延誤了停車時(shí)間。
(4)晃電時(shí),電解運(yùn)行的次氯酸鈉罐濃度6.1%(低于5%倒罐),不能吸收大量的氯氣,而現(xiàn)場氯氣味太大,操作人員戴著防毒面具也不能完成倒罐操作。氯氣不能被吸收,直接散到空氣中。
【教訓(xùn)及采取的措施】:
(1)本次事故的教訓(xùn)為整套裝置在面對(duì)突發(fā)事故的能力有限,仍會(huì)有讓人想不到的現(xiàn)象發(fā)生,要充分提高應(yīng)對(duì)事故的意識(shí),進(jìn)一步提高裝置的可靠性。
(2)將透平機(jī)機(jī)組進(jìn)口閥聯(lián)鎖關(guān)閉時(shí)間延時(shí)3秒,以避免瞬間晃電而透平機(jī)并未實(shí)際停止運(yùn)行時(shí)閥門關(guān)閉造成的泵前大正壓。
(3)改造電解廢氯系統(tǒng),將次氯酸鈉罐出口閥門改為自控閥,實(shí)現(xiàn)在主控室遠(yuǎn)程進(jìn)行倒罐操作,解決了人員到不了現(xiàn)場操作的問題。
(4)改造電解氯氣正壓水封,消除水封跑氯點(diǎn)。
(5)在電解和氯氫處理崗位配備正壓式空氣呼吸器,增強(qiáng)應(yīng)急救援能力。
(6)加強(qiáng)職工培訓(xùn)及事故預(yù)案的演練,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的緊急處理能力。
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