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設(shè)計存在缺陷,轉(zhuǎn)子嚴(yán)重磨損

??? 【簡述】2009年03月16日至10月18日,某電廠3號機組進行168小時試運。10月18日23時04,停機備用。進行機組檢修時發(fā)現(xiàn)低壓I轉(zhuǎn)子出現(xiàn)嚴(yán)重磨損。
??? 【事故經(jīng)過】2009年03月16日,3號機組開始168小時試運,至10月18日機組一直在網(wǎng)運行。10月18日23時04分,停機備用。11月06日14時30分,進行2號軸承上瓦解體檢查,揭開中壓缸與低壓缸軸承座內(nèi)高中壓轉(zhuǎn)子與低壓I轉(zhuǎn)子對輪防護罩時,發(fā)現(xiàn)低壓缸側(cè)上護板脫落、下護罩殼整體脫落,且下護罩前護板脫落,低壓I轉(zhuǎn)子軸頸共有三處嚴(yán)重磨損。
??? 【事故原因】
??? 1. 汽輪機制造廠關(guān)于對輪防護罩的結(jié)構(gòu)和安裝方式設(shè)計不合理,制造質(zhì)量不良。該型汽輪機中低對輪防護罩為上、下兩半結(jié)構(gòu),每半由三塊厚度為2mm的鋼板焊接而成,上半罩殼由兩側(cè)支板固定在軸承箱中分面上,下半部罩體由上半部罩殼兩側(cè)護板上的各兩個吊耳懸吊,下半部罩殼重量(28kg)全部由上半殼體兩側(cè)護板承載,一旦兩側(cè)上護板出現(xiàn)脫焊、螺栓脫落等問題,則護板將卡在軸上,造成軸頸磨損。該中低壓對輪罩在制造廠焊接工藝不當(dāng),焊縫焊接大部分未熔透,焊縫結(jié)合強度不夠造成機組運行中兩條焊縫先后開裂,是造成此次事故的直接原因。
??? 2. 安裝單位在現(xiàn)場安裝時對防護罩進行了打磨清理,對焊縫強度產(chǎn)生了不利影響,同時沒有對焊縫認(rèn)真檢查,也沒有進行加固補焊,是造成此次事故的間接原因。
??? 3. 生產(chǎn)人員技術(shù)水平不足,對運行中機組出現(xiàn)的振動大幅變化原因沒有做出正確判斷,雖然咨詢技術(shù)服務(wù)單位共同分析出機組有碰磨,但沒有分析出對輪護罩脫落碰磨軸頸,特別是沒有認(rèn)識到可能造成的后果,事故隱患未能及時消除,是造成此次事故的間接原因。
??? 4. 工程管理人員、監(jiān)理人員技術(shù)水平低,設(shè)備到貨后未認(rèn)真驗收,對設(shè)備安裝質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),未發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的缺陷和隱患,是造成此次事故的間接原因。
??? 【防范措施】
??? 1. 機組發(fā)生重要異常后,利用技術(shù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)體系及時分析并解決問題,如原因不清則邀請相關(guān)科研院所的專家協(xié)助分析,加強對參數(shù)異常的分析和閉環(huán)管理,重點加強對主設(shè)備、涉網(wǎng)設(shè)備、主要輔助設(shè)備的異常分析,及時準(zhǔn)確處置,堅決杜絕僥幸思想。
??? 2. 關(guān)口前移,機組任何一個零部件驗收入庫前嚴(yán)把質(zhì)量驗收關(guān),不讓任何一個不合格的零部件進入現(xiàn)場,并嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行進行設(shè)備檢修和安裝,確保質(zhì)量合格。
??? 3. 利用互聯(lián)網(wǎng)和到相關(guān)電廠考察學(xué)習(xí)的機會,收集汽輪機機組異常分析及事故案例,組織專業(yè)技術(shù)人員對哈爾濱汽輪機機組內(nèi)部構(gòu)造進行再培訓(xùn)。同時利用機組停機檢修機會對汽缸內(nèi)部構(gòu)造對照圖紙仔細學(xué)習(xí),并進行拍照存檔。
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