彎頭錯(cuò)用鋼材,長(zhǎng)期過(guò)熱爆管
【簡(jiǎn)述】2009年12月11日,某電廠(chǎng)1號(hào)機(jī)因主蒸汽變側(cè)至啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的疏水管彎頭錯(cuò)用鋼材,管道長(zhǎng)期過(guò)熱,材質(zhì)老化,運(yùn)行中彎頭背弧面發(fā)生爆破,機(jī)組停運(yùn)。
【事故經(jīng)過(guò)】事故前工況:1號(hào)機(jī)組帶功率333MW運(yùn)行,主汽壓力17.70MPa,給水流量941t/h,蒸汽流量969t/h,其他參數(shù)無(wú)異常。
2009年12月11日05時(shí)53分,運(yùn)行人員聽(tīng)到汽輪機(jī)房突然傳來(lái)一聲巨響和持續(xù)的蒸汽泄漏聲,經(jīng)派人現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)附近有大量蒸汽噴出,人員無(wú)法進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)檢查,立即對(duì)1號(hào)機(jī)組進(jìn)行降壓、降負(fù)荷。06時(shí)17分,經(jīng)中調(diào)同意,1號(hào)發(fā)電機(jī)解列。07時(shí)01分,檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)主蒸汽變側(cè)至啟動(dòng)疏水?dāng)U容器的疏水管上往下第3個(gè)彎頭背弧面發(fā)生爆破。機(jī)組停運(yùn)后,立即組織安排搶修工作。14日12時(shí)10分,搶修工作結(jié)束。14日21時(shí)58分,機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行。
【事故原因】
爆口位置為彎頭背弧面,形狀為梭形,長(zhǎng)約240mm,最寬約70mm;邊緣最薄處厚8.4mm,無(wú)明顯減薄,脫落的破片窄而長(zhǎng)(長(zhǎng)約225mm×寬約30mm),從爆口宏觀分析看,為過(guò)熱爆管。經(jīng)材質(zhì)光譜半定量分析,爆口彎頭無(wú)Cr、Mo、V合金元素,為碳鋼材料。根據(jù)《火力發(fā)電廠(chǎng)金屬材料選用導(dǎo)則》(DL/T715-2000),碳鋼材料的鋼號(hào)應(yīng)用范圍在壁溫≤425℃的蒸汽管道、集箱,而該段主蒸汽管道疏水的介質(zhì)溫度在540℃。從以上分析可知,由于爆管彎頭錯(cuò)用鋼材,存在長(zhǎng)期過(guò)熱現(xiàn)象,導(dǎo)致材質(zhì)老化,直至出現(xiàn)蠕變裂紋后爆破,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 在新機(jī)組基建安裝階段,要加強(qiáng)監(jiān)督管理和過(guò)程控制,堅(jiān)決杜絕建設(shè)安裝工作的隨意性,杜絕錯(cuò)用鋼材事件的重復(fù)發(fā)生。要嚴(yán)格高壓焊接工藝管理,嚴(yán)格按照規(guī)程使用焊工代號(hào)鋼印,建立完善責(zé)任追究機(jī)制。同時(shí)要同步建立機(jī)、爐外管道的臺(tái)帳,確保資料臺(tái)帳與機(jī)組同步移交生產(chǎn)。
2. 嚴(yán)格按照金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程和集團(tuán)公司機(jī)爐外管管理有關(guān)要求,成立工作小組,從完善基礎(chǔ)資料、臺(tái)帳入手,認(rèn)真開(kāi)展普查工作,認(rèn)真排查每一段管材、管件,確保材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求,并確保臺(tái)帳帳實(shí)相符。
3. 在對(duì)機(jī)、爐外管道清查過(guò)程中,對(duì)底數(shù)不清而又沒(méi)有檢修機(jī)會(huì)的機(jī)組,要按照《防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求實(shí)施導(dǎo)則》防止人身傷亡事故的有關(guān)要求,在高溫疏放水管道周?chē)O(shè)置警戒圍欄,懸掛警示牌,嚴(yán)禁人員進(jìn)入,嚴(yán)格控制人員在附近集聚,確保不發(fā)生人身傷害事故。
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