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驗收管理缺位,設(shè)備損壞跳機

??????? 【簡述】2010年07月26日,某電廠2號機組檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒 ,潤滑油壓低保護動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動作,發(fā)電機跳閘。
??????? 【事故經(jīng)過】2010年07月26日09點37分,2號機組負荷177MW,主汽壓力12.19MPa,主汽溫度532℃,主油箱油位-39mm。主機潤滑油壓突降至0.03 Mpa ,主機交、直流潤滑油泵同時聯(lián)啟,潤滑油壓升至0.093MPa。檢查發(fā)現(xiàn)潤滑油冷油器六通閥上端蓋螺栓全部脫落,潤滑油大量噴出。09點37分58秒,潤滑油壓低保護動作汽輪機跳閘,大聯(lián)鎖保護動作,發(fā)電機跳閘。09點39分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至2470rpm,各瓦振、瓦溫表計均顯示最大值。09點41分,汽輪機轉(zhuǎn)速降至0rpm。盤車無法投入。09點43分,空氫側(cè)直流密封油泵聯(lián)動,油氫壓差下降到28KPa, 氫壓0.30MPa。09點44分,發(fā)電機氫壓開始下降。09點49分發(fā)電機氫壓降至0.08MPa,就地發(fā)現(xiàn)發(fā)電機漏氫著火。立即向發(fā)電機內(nèi)充CO2,排氫置換,于10點整將著火撲滅。
??????? 10點03分,公司組織對整個事故現(xiàn)場進行保護,并對現(xiàn)場做好防火措施。同時,立即對零米積油進行清理。13點20分,將現(xiàn)場積油全部清理完畢。13點30分,立即成立事故調(diào)查處理領(lǐng)導(dǎo)小組,并召開事故調(diào)查組第一次會議。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),事故造成汽輪發(fā)電機軸瓦磨損、轉(zhuǎn)子彎曲,汽輪機軸封及通流部分碰磨嚴重。
??????? 【事故原因】
??????? 1. 潤滑油冷油器六通閥是哈爾濱汽輪機廠配套設(shè)備,存在嚴重的質(zhì)量問題,上端蓋緊固螺栓在運行中突然全部脫開,大量潤滑油漏泄,是造成此次事故的直接原因。
??????????? 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)六通閥存在的主要質(zhì)量問題有:
??????????? (1) 切換閥上法蘭蓋緊固螺栓咬合深度不符合設(shè)計標準。
??????????? (2) 螺紋有效旋合長度不夠。
??????????? (3) 上端蓋緊固螺栓未按圖紙要求安裝彈簧墊圈。
??????? 2. 潤滑油冷油器六通閥到貨后沒有嚴格按照技術(shù)資料組織檢查驗收,是造成此次事故的間接原因。
??????? 3. 潤滑油冷油器六通閥未按《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,在基建安裝期間解體檢查,是造成此次事故的間接原因。
??????? 4. 設(shè)備點檢和運行巡檢及維護檢查不到位,未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患,是造成此次事故的間接原因。
??????? 5. 運行人員未及時手動打閘停機,是造成此次事故的間接原因。
??????? 【防范措施】
????????????? 為深刻吸取事故教訓(xùn),杜絕類似事故再次發(fā)生,調(diào)兵山發(fā)電公司根據(jù)事故暴露的問題,深刻剖析。從思想認識、制度建設(shè)、管理機制上對照檢查,查找漏洞,制定整改措施:
??????? 1. 針對設(shè)備質(zhì)量問題采取的措施:
??????? (1) 將1號機六通閥上下端蓋進行了臨時加固,近期準備更換,現(xiàn)已制定應(yīng)急預(yù)案,并每天進行重點檢查和監(jiān)視。2號機六通閥已更換完畢。同時對全廠油系統(tǒng)的螺栓、法蘭進行全面檢查處理。