應(yīng)急能力不足,滑環(huán)燒損停機
??????? 【簡述】2008年07月18日,某電廠2號機組運行中負極集電環(huán)局部出現(xiàn)連續(xù)火花,并迅速發(fā)展、擴大,最終導(dǎo)致集電環(huán)燒損、機組非停。
??????? 【事故經(jīng)過】2008年07月18日06時09分,某電廠2號機負荷264MW,硬光字牌出“電氣預(yù)告警”,運行人員檢查DCS畫面出“AVR PREALARM(自動電壓調(diào)節(jié)器預(yù)報警組)”報警。06時13分,值班員李某在汽機房零米勵磁小間就地檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)控機出“轉(zhuǎn)子溫度高報警”,立即匯報值長。06時16分,主控制員吳某至汽機房12.6米集電環(huán)小間,檢查2號發(fā)電機集電環(huán)小間負極集電環(huán)南側(cè)下部有連續(xù)火花,迅速發(fā)展成為較短的線狀火花并開始有電弧放電現(xiàn)象,立即匯報值長,值長令降出力運行。06時18分,#2機由負荷264MW,無功83.5MVar開始降出力,期間電弧放電現(xiàn)象逐漸加劇并開始冒煙,出現(xiàn)較大的放電聲。06時22分,主控制員吳某就地匯報集電環(huán)及碳刷架迅速著火,并有較大濃煙,值長令緊急停機。06時23分,負荷248MW,無功69.5MVar,手動打跳#2汽輪機,鍋爐MFT動作,“程序逆功率保護”動作聯(lián)跳2號發(fā)電機,手動開真空破壞門,緊急停機。
??????? 【事故原因】
??????? 1. 部分碳刷和集電環(huán)接觸不好,接觸電阻大,導(dǎo)致打火、發(fā)熱,并迅速發(fā)展、擴大,是造成此次事故的直接原因。
??????? 2. 運行人員技術(shù)水平有限、應(yīng)急處理能力不足,當(dāng)發(fā)電機碳刷出現(xiàn)連續(xù)火花和放電現(xiàn)象時,沒有采取果斷的打閘措施,是造成此次事故的擴大原因。
??????? 3. 檢修維護和運行人員人員未按時對發(fā)電機碳刷進行檢查,是造成此次事故的間接原因。
??????? 【防范措施】
??????? 1. 加強發(fā)電機集電環(huán)和碳刷的運行巡檢和分析
??????? (1) 機組運行期間,運行值班員每2個小時進行巡檢,巡檢內(nèi)容包括:刷辮是否完好、碳刷是否有脫辮現(xiàn)象、導(dǎo)線是否氧化及有燒斷股線現(xiàn)象、集電環(huán)及碳刷積灰情況、碳刷是否跳動、是否存在火花等,并對發(fā)電機正、負極集電環(huán)分別進行一次全面溫度測量。
??????? (2) 機組運行期間,運行人員每3天對發(fā)電機每只勵磁碳刷進行一次電流及刷體溫度測量,并記錄每只碳刷的電流和溫度值,測量應(yīng)用經(jīng)檢驗合格的電流表(鉗型)和紅外測溫儀。測量后進行所有正極或負極碳刷電流之和與當(dāng)時的勵磁電流偏差分析,對電流嚴重偏大或偏小的碳刷,必要時進行更換,若出現(xiàn)碳刷卡澀,應(yīng)及時聯(lián)系維修人員處理。
??????? 2. 加強發(fā)電機集電環(huán)及碳刷的點檢和分析
??????? (1) 機組運行期間,每天進行2次點檢,點檢內(nèi)容包括刷辮是否完好、碳刷是否有脫辮現(xiàn)象、導(dǎo)線是否氧化及是否有燒斷股線現(xiàn)象、碳刷集電環(huán)積灰情況、碳刷是否跳動、是否存在火花(檢查火花時應(yīng)關(guān)閉照明)等,并進行集電環(huán)溫度測量、發(fā)電機勵側(cè)末端軸承振動測量等,同時記錄對應(yīng)時刻的環(huán)境溫度、勵磁電流。
??????? (2) 機組運行期間,每月測量發(fā)電機軸電壓。
??????? (3) 每次機組檢修期間,分別測量正、負極集電環(huán)的晃動值。
??????? (4) 點檢員每3年進行集電環(huán)的硬度檢驗和表面探傷。