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系統(tǒng)異常誤判,盲目操作燒瓦

??????? 【簡(jiǎn)述】2007年01月31日,某電廠舊機(jī)組拆除工程工地。某省工業(yè)設(shè)備安裝公司工作人員聶某,在私自拆除6號(hào)機(jī)變電小室門(mén)時(shí),門(mén)板倒向了8號(hào)機(jī)事故放油管,致油管連接焊縫斷裂泄漏。由于機(jī)組主油箱油位低信號(hào)未接線,運(yùn)行人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象,未及時(shí)解列機(jī)組,造成機(jī)組斷油燒瓦。
??????? 【事故經(jīng)過(guò)】2007年01月31日凌晨,負(fù)責(zé)5號(hào)、6號(hào)機(jī)拆除工程的某省工業(yè)設(shè)備安裝公司一工作人員聶某,在拆除6號(hào)機(jī)變電小室門(mén)(約80公斤)時(shí),門(mén)板未扶住,倒向了8號(hào)機(jī)事故放油管上,致油管連接焊縫斷裂泄漏。
??????? 01月31日03時(shí)55分,8號(hào)機(jī)司機(jī)薛某發(fā)現(xiàn)“調(diào)速油壓低”信號(hào)發(fā),調(diào)速油泵聯(lián)動(dòng)(調(diào)速油壓低于0.9MPa時(shí)聯(lián)動(dòng)),隨后“調(diào)速油壓低”信號(hào)消失,立即向合閘方向切換了調(diào)速油泵操作開(kāi)關(guān)(把手復(fù)位),并檢查調(diào)速油壓1.20Mpa,潤(rùn)滑油壓0.09Mpa,班長(zhǎng)于某在沒(méi)有安排現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況下,即下令斷開(kāi)調(diào)速油泵聯(lián)動(dòng)開(kāi)關(guān),并停了調(diào)速油泵,緊接著“主汽門(mén)關(guān)閉”信號(hào)發(fā),機(jī)組負(fù)荷到零,但未解列。汽機(jī)運(yùn)行班長(zhǎng)于某判斷為機(jī)組誤跳閘,令司機(jī)薛某恢復(fù)。按復(fù)歸按鈕后,檢查機(jī)組潤(rùn)滑油壓0.09Mpa,事故油壓0.27Mpa,就地掛閘,開(kāi)啟自動(dòng)主汽門(mén)、調(diào)速汽門(mén),檢查電負(fù)荷在10MW至11MW間。4時(shí)4分,機(jī)組“潤(rùn)滑油壓低”信號(hào)發(fā),聯(lián)動(dòng)機(jī)組交、直流潤(rùn)滑油泵,“主汽門(mén)關(guān)閉”信號(hào)發(fā)。4時(shí)9分,助手雒某就地檢查發(fā)現(xiàn)油箱油位低,聞?dòng)嵹s來(lái)的分場(chǎng)技術(shù)員朱某發(fā)現(xiàn)油箱油位到最低限,立即要求電氣解列,關(guān)閉事故放油一道門(mén)。由于機(jī)組解列過(guò)晚,造成了燒瓦事故。
??????? 【事故原因】
??????? 1. 汽機(jī)運(yùn)行人員缺乏保護(hù)主設(shè)備安全的意識(shí)、業(yè)務(wù)水平差,在機(jī)組主油箱油位下降,調(diào)速油壓降低,調(diào)速油泵聯(lián)動(dòng)的情況下,未經(jīng)過(guò)認(rèn)真檢查分析,也未就地檢查油箱油位情況,就簡(jiǎn)單地停止了調(diào)速油泵運(yùn)行。在停止調(diào)速油泵后,由于調(diào)速系統(tǒng)安全油壓降低,造成了自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉。此時(shí)運(yùn)行人員仍未進(jìn)行認(rèn)真分析和詳細(xì)檢查,又誤判斷為機(jī)組跳閘是因?yàn)橥_\(yùn)調(diào)速油泵時(shí)的油壓波動(dòng)所造成,在原因不清的情況下盲目的進(jìn)行了掛閘,耽誤了緊急停機(jī)的寶貴時(shí)機(jī),是造成此次事故的直接原因。
??????? 2. 外包工程管理不到位。施工隊(duì)伍在拆除6號(hào)機(jī)變電小室門(mén)時(shí),安排人員不合理,安全措施不完善,安全監(jiān)護(hù)人沒(méi)有在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù),使得此時(shí)拆除施工隊(duì)人員在無(wú)人監(jiān)管的情況下單獨(dú)作業(yè)。切割下的門(mén)板壓在了8號(hào)機(jī)事故排油管上,致油管斷裂大量泄漏,造成油壓低#8機(jī)低油壓保護(hù)動(dòng)作跳閘, 是造成此次事故的間接原因。
??????? 3. 8號(hào)機(jī)事故排油管焊縫質(zhì)量不良,強(qiáng)度不足;油管遠(yuǎn)端支吊架生根處焊接工藝不當(dāng),強(qiáng)度過(guò)低導(dǎo)致了油管在外力作用下?lián)p壞,是造成此次事故的間接原因。
??????? 4. 主油箱油位高、低報(bào)警信號(hào)投入不正常,失去了報(bào)警作用,使運(yùn)行人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)油位下降的異常情況,是造成此次事故的間接原因。
??????? 【防范措施】
??????? 1. 認(rèn)真對(duì)照《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求實(shí)施導(dǎo)則》,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)反事故措施,糾正油箱油位報(bào)警漏接線、低油壓保護(hù)定值偏低和低油壓保護(hù)不跳發(fā)電機(jī)的問(wèn)題。并對(duì)其它機(jī)組的類似問(wèn)題進(jìn)行檢查和整改。
??????? 2. 加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn)力度,提高對(duì)系統(tǒng)的熟悉程度,提高防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),確保設(shè)備安全運(yùn)行。
??????? 3. 加強(qiáng)外委工程項(xiàng)目的安全管理,嚴(yán)格審查承包單位資質(zhì)和人員的安全培訓(xùn)教育情況;加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,監(jiān)護(hù)人不到現(xiàn)場(chǎng)不許施工。
??????? 4. 在拆除系統(tǒng)和運(yùn)行系統(tǒng)之間進(jìn)行可靠的物理隔離,防止施工人員接觸運(yùn)行設(shè)備。
??????? 5. 立即組織安排對(duì)機(jī)、爐外管焊縫及油系統(tǒng)焊縫進(jìn)行普查,及時(shí)消除影響設(shè)備安全運(yùn)行的隱患。
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