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儲罐在外部安裝和氮?dú)庵脫Q時嚴(yán)重變形事故

【事故概況、經(jīng)過】
??????????? 2003年,某石化企業(yè)因生產(chǎn)需要增建20 000 m3的低溫丙烯立式貯罐,在建造結(jié)束后的外管系安裝和氮?dú)庵脫Q過程中,發(fā)現(xiàn)內(nèi)罐殼壁出現(xiàn)多處內(nèi)凸變形,內(nèi)罐罐底進(jìn)出料管附近嚴(yán)重隆起,距出料管左側(cè)4.5 m處罐壁與罐底焊縫熱影響區(qū)形成0.5 m的裂口,使得內(nèi)外罐壁之間的珠光砂進(jìn)入內(nèi)罐內(nèi)和隆起罐底下,在內(nèi)罐內(nèi)堆起兩個小山坡,造成丙烯罐的失效破壞。
該貯罐從2002年11月起,開始下料、組裝、焊接和檢驗(yàn)。焊工經(jīng)考試合格。2003年5月內(nèi)罐經(jīng)充水試驗(yàn)合格,內(nèi)罐罐體氣密性試驗(yàn)(14 kPa)合格。6月上旬內(nèi)罐清洗合格,封內(nèi)罐人孔;外罐合格封外罐。然后將罐底出料管與泵區(qū)管線連接(組裝過程中存在強(qiáng)行組裝現(xiàn)象);并拆除出料管上的切斷閥,安裝3〃軟管,向貯罐內(nèi)通入氮?dú)庵脫Q干燥。同時在外方專家指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)安裝的公司拆除出料管與貯罐外殼壁間膨脹節(jié)的4個定位保護(hù)螺栓。6月中旬干燥作業(yè)合格,回裝切斷閥并恢復(fù)出料管線時,發(fā)現(xiàn)出料管向外罐內(nèi)縮80mm,當(dāng)即用電視探頭對接管部位及內(nèi)罐壁進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有殊光砂進(jìn)入內(nèi)罐。日后接通4〃連通管線,準(zhǔn)備進(jìn)行罐內(nèi)儀表風(fēng)置換,此時發(fā)現(xiàn)出料管繼續(xù)向外罐內(nèi)收縮,因此停止儀表風(fēng)置換,更換成10〃連通管線進(jìn)行罐內(nèi)置換,然后檢查人員進(jìn)入內(nèi)罐檢查,發(fā)現(xiàn)貯罐內(nèi)壁出現(xiàn)多處內(nèi)凸變形,罐底底板嚴(yán)重隆起,距出料管左側(cè)4.5 m處罐壁與罐底焊縫熱影響區(qū)形成0.5 m的裂口,珠光砂由此裂口進(jìn)入內(nèi)罐內(nèi),致使該罐不能投入使用。
【事故原因分析】
???????? 1? 貯罐結(jié)構(gòu)簡介
?????????? 該罐是由日本TOYO工程公司按美國石油協(xié)會API620.10.EDI 2002規(guī)范設(shè)計(jì),由某安裝公司負(fù)責(zé)建設(shè)的20 000 m3大型低溫立式貯罐。
??????????? 其基本結(jié)構(gòu)為具有內(nèi)、外圓筒的平底貯罐,內(nèi)、外筒直徑分別為34.9m和36.3m,內(nèi)、外筒高度分別為21.8m和23.15m。其材料分別A537 C1.2和A283C(相當(dāng)于我國16MnR)和A516-60。內(nèi)筒平底板厚6.4 mm,外罐為拱形頂,內(nèi)筒頂蓋為懸掛在外罐頂型鋼骨架上的平蓋,內(nèi)、外罐之間有保溫材料包裹及充填珠光砂。
(1)設(shè)計(jì)時余量不足是造成本次事故的內(nèi)在原因。
??????????? 該貯罐的設(shè)計(jì)在強(qiáng)度和剛度方面雖然符合API620規(guī)范的要求,但存在余量太小,致使在施工、安裝和氮?dú)庵脫Q中稍有不慎,就會導(dǎo)致薄弱環(huán)節(jié)的失效。本貯罐在施工和氮?dú)庵脫Q時產(chǎn)生的3~5層內(nèi)環(huán)板變形和底板的隆起說明了這點(diǎn)。
??????????? 在內(nèi)罐罐壁的強(qiáng)度設(shè)計(jì)時,沒有計(jì)及罐體自重引起的軸向壓縮應(yīng)力,沒有考慮鋼板的負(fù)公差,而設(shè)計(jì)余量又幾乎為零,致使內(nèi)罐壁的強(qiáng)度不足(按第三強(qiáng)度理論)。
??????????? 在內(nèi)罐壁的剛度設(shè)計(jì)時,取外壓力為2.4 kPa,并將下面5層罐體壁板取10.392 9 mm的當(dāng)量厚度,設(shè)計(jì)時沒有計(jì)及大型貯罐罐體可能產(chǎn)生的橢圓度和鋼板的負(fù)公差,使設(shè)計(jì)余量十分微小,甚至使內(nèi)罐部分罐壁的剛度顯得不足。
(2)在貯罐出料管切斷閥與泵區(qū)管線連接時的強(qiáng)行組裝和氮?dú)庵脫Q過程中,與外罐相連的膨脹節(jié)保護(hù)螺栓的拆除,是本次事故的誘發(fā)因素。
??????????? 對貯罐罐體進(jìn)行了詳細(xì)的力學(xué)分析,即在出料管切斷閥端施加不同的載荷時,計(jì)算切斷閥端產(chǎn)生的軸向位移,計(jì)算得到當(dāng)軸向位移與安裝時切斷閥端與管端間隙相一致時,罐體所受到的作用力。罐體在該力的作用下,會使內(nèi)罐體底板產(chǎn)生隆起變形,隆起高度隨著軸向載荷或位移的增加而加大。
??????????? 再由于與外罐相連的膨脹節(jié)保護(hù)螺栓的拆除,在出料管端由于罐根閥的重量將對內(nèi)罐壁產(chǎn)生較大的彎矩,并將增加內(nèi)罐底板的隆起變形。
(3)置換過程中,珠光砂的吸濕膨脹是造成罐壁變形的主要原因,在內(nèi)罐底板已隆起和進(jìn)入珠光砂后,置換過程中可能出現(xiàn)的外壓力也是加劇罐壁變形和底板隆起的促進(jìn)因素。
??????????? 由設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)可見,內(nèi)罐的外壓力主要是由珠光砂引起的,而珠光砂裝填得較實(shí),再由于加裝時天氣潮濕,裝填后的珠光砂吸濕會使側(cè)壓力增大,從而導(dǎo)致內(nèi)罐壁的變形。這點(diǎn)在后來珠光砂的卸除過程中,珠光砂極難流出的現(xiàn)象也得到了證明。
??????????? 同時,在內(nèi)罐氮?dú)庵脫Q過程中和置換結(jié)束時,有可能產(chǎn)生內(nèi)外罐環(huán)形空間內(nèi)的壓力超過內(nèi)罐內(nèi)的壓力,這一方面可能引起罐體壁板的變形,更主要的是,由于強(qiáng)制組裝已經(jīng)使內(nèi)罐底板隆起,珠光砂已進(jìn)入罐底,在外壓力作用下會加劇罐壁的變形和內(nèi)罐底板的隆起,因?yàn)榈装逯睆酱?34.9m),而且厚度很薄(只有6.4 mm),它承受壓力能力很低,只要稍有壓力就會使底板變形而隆起。
【對策措施】
??????????? (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量是設(shè)備安全的根本保證。即使對從國外進(jìn)口的設(shè)備,也一定要加強(qiáng)檢驗(yàn)。其檢驗(yàn)不僅是對制造成品的質(zhì)量檢驗(yàn),保證不存在制造缺陷,而且要對它的原始設(shè)計(jì)資料進(jìn)行審核,并將審核結(jié)果指導(dǎo)隨后的安裝施工和生產(chǎn)。
?????????? (2)設(shè)備的制造與安裝是設(shè)備安全的基本保障。在設(shè)備的組裝過程中,嚴(yán)禁強(qiáng)行組裝和野蠻施工,這一原則應(yīng)貫穿在設(shè)備的整個安裝過程中。否則將會給設(shè)備帶來過大的附加應(yīng)力和殘余應(yīng)力,即使在安裝過程中不產(chǎn)生事故,也會給設(shè)備在后來的使用帶來極為不利的影響。尤其是對大型的薄殼結(jié)構(gòu)。
????????? (3)設(shè)備的按章操作是確保安全的基本條件。在設(shè)備試用與運(yùn)行過程的每一個環(huán)節(jié),都應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行,切不能有絲毫的松懈,任何疏忽都將給設(shè)備的安全運(yùn)行帶來威脅。
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