高溫過熱器爆管
一、 事件發(fā)生時間:2005年07月09日 二、 事件發(fā)生時工況:
#1機組負荷600MW,主汽壓力23.6MPa,主汽溫度566℃,1A、1B、1C、1D、1E、1F制粉系統(tǒng)運行,機組控制方式為協(xié)調(diào)控制。 三、 事件發(fā)生、擴大及處理情況:
監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)#1機組負荷波動,#1爐給煤量由230t/h左右逐漸上升至240t/h左右,總給水流量由1950t/h逐漸上升至2050t/h,此時鍋爐正在進行吹灰。值班員檢查鍋爐汽水參數(shù)未見異常,對#1爐四管泄漏報警裝置檢查也未見異常。就地巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐頂熱室冒灰,匯報值長,此時給水流量仍維持2050t/h左右,查看鍋爐管壁溫度測點仍未見異常。值長令降負荷至500MW。在降負荷過程中B側(cè)主汽超溫,B側(cè)二級減溫水調(diào)門自動跟蹤正常,值班員立即匯報值長,申請停爐。值長令手動MFT,各聯(lián)動系統(tǒng)動作正常。鍋爐冷卻后經(jīng)檢修人員打開人孔進入熱室內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):爐頂熱室內(nèi)高過出口從A 到B 數(shù)第15屏、從后向前數(shù)第11根管、異種鋼接頭(鍋爐廠焊口)上60mm左右(P91側(cè))爆開,管子規(guī)格:φ45×7.8; 材質(zhì):P91。爆口特征為短時超溫過熱爆口。 經(jīng)對熱室內(nèi)31屏高過管扒保溫進行了檢查,超聲波測厚和卡尺測量發(fā)現(xiàn)另有28根管被吹損減薄(15屏15根,14屏13根);爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)第15屏第12根管彎曲變形較大,對熱室內(nèi)爆管和被吹損減薄的28根管共計29根全部進行了換管處理,爐內(nèi)彎曲變形較大的第12根管也進行了更換處理。處理此次爆管共計74道焊口(高過出口71道、入口2道、手孔1道),P91焊口全部進行熱處理,焊口100%無損探傷。
四、 事件原因及擴大原因分析:
1. 直接原因分析:
高溫過熱器超溫爆管。
2. 根本原因分析:
安裝時高過入口聯(lián)箱內(nèi)遺留有異物,使管子堵塞,導(dǎo)致短時超溫爆管。
五、 事件暴露出的問題:
1. 鍋爐安裝質(zhì)量不高,設(shè)備驗收及設(shè)備監(jiān)理不到位,吹管不徹底。
2. 四管漏泄報警裝置安裝范圍不全面,不能反映鍋爐運行狀況。
六、 防范措施:
1. 總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)鍋爐四管有超溫現(xiàn)象應(yīng)及早停爐檢查。
2. 發(fā)現(xiàn)爆管,尤其是過熱器爆管要盡快停爐,避免吹損面過大。
3. 爐頂熱室內(nèi)要盡快加裝四管漏泄報警裝置。
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