電廠#1機跳盤車事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)9月16日0:50時,運行丁值許可燃2005-09-44工作票開工,內容為1#機空冷氣漏水處理,安措內容有停止冷卻水泵并斷電,斷開啟動馬達電源開關。停止冷卻水泵前滑油母管溫度40℃。之后值班員沒有對機組進行仔細檢查,并且在三控燃機操縱臺上沒有仔細確認報警內容情況下復歸了MarkV報警。
(2)4:03時,值班員檢查發(fā)現(xiàn)1#機盤車已停運,查看MarkV有以下報警:2:10時發(fā)“頂軸油壓力低”報警、2:21時發(fā)“零轉速”報警。當時滑油母管溫度72℃,滑油壓力5.8bar,頂軸油壓力#4瓦135MPa、5#瓦58MPa。
(3)運行人員根據(jù)上述現(xiàn)象判斷是由于滑油溫度高導致“頂軸油壓力低”報警,由于頂軸油壓力低使程序閉鎖盤車運行。立即就地通知檢修暫停工作,恢復安措,并啟動冷卻水泵,降低滑油溫度。
(4)4:25時,將L63QB1L強制為0,將TMGV調至58.60、60.20均盤不動轉子。此時TTWS2AO1/2:232/232℃(MAX)。
(5)4:40時,滑油溫度降至50℃時,手動停88QB1后再重新啟動,頂軸油壓力低報警復歸,解除強制。頂軸油壓力為#4瓦116 bar、#5瓦78bar。
(6)在5:00、5:30、6:00、6:30、7:00時,將TMGV調至62.50,發(fā)啟動令后均不能盤動轉子。7:30時啟動仍不能啟動成功。將滑油溫度由54℃調至45℃。7:45時,再啟動,啟動成功。TNH為5.80%時立即發(fā)停機令。
(7)在機組惰走時,對壓氣機缸,透平缸,發(fā)電機,勵磁機聽音均正常。將盤車改連續(xù)運行。運行按照運行規(guī)程規(guī)定采取連續(xù)低速盤車、高盤及點火等相關措施后,于11:27時機組并網(wǎng)運行。本次故障歷時3.45小時。
2、原因分析
(1)檢修工作時,將燃機的冷卻水系統(tǒng)停運,使得滑油溫度上升到72℃,導致頂軸油壓力下降,頂軸油壓力低開關動作,閉鎖盤車運行。
(2)運行值班員在許可檢修工作票時,對于工作票中執(zhí)行安措后所帶來相關參數(shù)的影響考慮不周,導致滑油溫度高。
(3)運行值班員在值班時監(jiān)盤不認真,在出現(xiàn)報警時未認真確認,就隨手復歸,同時又不進入報警畫面全面檢查,造成未在第一時間內發(fā)現(xiàn)盤車跳閘,最終導致大軸抱死。
3、防范措施
(1)加強運行值班人員后夜班巡檢及監(jiān)盤質量,避免諸如隨手復歸報警等習慣性違章。同時運行部、安全技術部進行不定期的查崗,加強對勞動紀律的監(jiān)察。
(2)MarkV報警窗口出現(xiàn)報警時,運行人員應及時確認并復歸(也可進入報警畫,進行確認)防止因報警自動溢出而造成影響運行人員誤判斷。
(3)在本次事件中,滑油溫度超過62℃及強制L63QB1L邏輯等操作,均違反了相關規(guī)章制度,因此要求運行人員的所有操作必須按照規(guī)章制度執(zhí)行,規(guī)范化操作。
(4)燃機在進行手動調整TMGV角度時,最大角度按照#10機750、#1機630控制。
(5)全廠各部門以此事為戒,加強各部內部規(guī)范管理,杜絕違章作業(yè)。
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