電廠#10機滑油溫度高跳機事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)7月12日15:20時,#10機帶基本負荷燒重油運行正常。檢修要求檢查“#10機循環(huán)水換熱器燃機側(cè)內(nèi)冷卻水進口閥(運行報缺”關(guān)不到位”),由于該組換熱器為運行狀態(tài),運行當值人員應(yīng)檢修要求將冷卻水換熱器從工作組切至備用組。
(2)15:25時,切換完畢,查看內(nèi)循環(huán)水泵出口壓力4.0bar,滑油溫度(LTTH)由63℃上升至65℃,后又降至60℃穩(wěn)定。
(3)15:48時,檢修檢查結(jié)束,確認該組內(nèi)冷卻水進口閥門確實關(guān)不到位,運行人員隨即將冷卻水換熱器切換到了原運行組,此次切換只有運行人員一人操作,檢修人員已經(jīng)離開現(xiàn)場。
(4)15:55時,運行已經(jīng)將冷卻水換熱器切換至原工作組,內(nèi)循環(huán)水泵出口壓力4.0bar,滑油溫度約60℃。
(5)16:04時,丁值值班員在接班檢查中發(fā)現(xiàn)#10機滑油溫度升至74℃,立即降負荷;交班值班員趕往就地檢查換熱器內(nèi)外循環(huán)水進出口閥門位置正確,并對運行組換熱器進行排氣,未發(fā)現(xiàn)有氣排出。此時滑油溫度仍在上升,立即將備用組換熱器投入并列運行。
(6)16:07時,#10機因滑油溫度高跳機。
(7)16:08時,滑油溫度回落,將冷卻水換熱器退出并聯(lián)運行,用原工作組運行。
(8)16:14時,對機組進行檢查無異常,重新沖油檢查正常。16:40時啟機點火正常,過臨界振動、滑油溫度正常,燃機于16:55時并網(wǎng)。
(9)整個故障歷時48分鐘,影響發(fā)電11萬千瓦時。
2、原因分析
(1)滑油溫度上升原因分析:
①管路帶氣。從事件經(jīng)過來看,運行人員在換熱器切換操作時已進行了系統(tǒng)排氣,發(fā)現(xiàn)滑油溫度上升后,也進行了排氣操作,均沒有氣排出(該換熱器僅經(jīng)短暫退出檢查,在此前為長期運行),故可排除此因素;
②換熱器進出口閥門閥芯與閥門把手位置不對應(yīng)(把手在開位而閥門實際在關(guān)位或半關(guān)位)。從事件經(jīng)過里,切換操作完成后內(nèi)循環(huán)泵出口壓力仍然有4.0bar,故可排除此因素;
③冷卻器切換操作。從歷史曲線(滑油溫度波形)圖上明顯的看出換熱器進行切換操作時對滑油溫度的影響:第一次從工作組切換至備用組時滑油溫度僅有小幅上升,并很快回落穩(wěn)定;但在運行值班員單獨進行第二次切換操作后,滑油溫度開始快速上升直至跳機,雖然從值班員記錄及其事故報告來看切換過程沒有誤操作,但不能排除運行人員實際操作上的失誤導(dǎo)致滑油溫度高跳機的可能性。
(2)在進行換熱器切換操作后,值班人員沒有跟蹤監(jiān)視相關(guān)參數(shù)的異常,延誤處理時機也是導(dǎo)致機組跳閘的原因。
3、防范措施
(1)對于平常很少操作的重大操作項目,必須在單元長監(jiān)護下完成。
(2)運行部完善各類運行操作卡,嚴格執(zhí)行操作卡制度。
(3)運行部繼續(xù)加強對新員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),尤其要作好老師傅對新員工的傳幫帶。
(4)盡量避開在交接班時間段內(nèi)對運行機組的輔助設(shè)備進行切換操作,以利于切換操作后相關(guān)運行狀況的跟蹤監(jiān)視延續(xù)性。
(5)本次事故發(fā)生后,當班運行人員未能按要求在第一時間寫出事故經(jīng)過報告,而是在事件發(fā)生后的第三天交出報告且先后提交了3個版本,并且其中第2個版本與其它2個版本及運行記錄在操作順序上的存在著明顯差異,使運行事故報告的可信度下降。因此再次重申:在事故發(fā)生后運行當班人員必須將事件經(jīng)過在第一時間詳實記錄在交接班日志上,同時向生管部提交故障報告。對于運行人員上交的事故報告除根據(jù)事故調(diào)查要求對細節(jié)進行補充外,不得再次進行修改,否則將不予采信。
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