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二號(hào)機(jī)組屏式再熱器泄漏,停機(jī)處理

????????事件經(jīng)過:#1、2、3機(jī)組運(yùn)行,#4機(jī)組檢修,全廠出力800MW,其中#2機(jī)組帶250MW負(fù)荷運(yùn)行穩(wěn)定。13:15#2爐爐膛負(fù)壓突然降低、爐膛出口煙溫下降、再熱器壓力開始下降,立即派人就地檢查,鍋爐乙側(cè)49M水平煙道有較大刺汽聲。初步判斷:鍋爐再熱器發(fā)生泄漏。經(jīng)申請(qǐng)調(diào)度同意,13:20機(jī)組開始滑停,15:00負(fù)荷到零發(fā)電機(jī)解列、汽機(jī)打閘、鍋爐熄火,機(jī)組轉(zhuǎn)臨檢。爐膛經(jīng)冷卻至4月16日下午,打開人孔檢查發(fā)現(xiàn):鍋爐屏式再熱器從A側(cè)數(shù)第26排最外圈管向火側(cè)彎頭上部管縱向撕開,爆口呈喇叭口,最大撕裂長度500mm、爆口最寬處約170mm,爆管材質(zhì)為SA213TP304H、規(guī)格φ63×4。對(duì)其周圍屏再管排測(cè)厚檢查發(fā)現(xiàn),屏再向火側(cè)最外圈管段壁厚有不同程度減薄,壁厚最大減薄到3.1mm。對(duì)爆破管段進(jìn)行了換管處理,所有焊口經(jīng)超聲波檢驗(yàn)合格。并對(duì)屏式再熱器第20~30排管向火側(cè)最外圈管根加裝了防磨護(hù)瓦。4月17日5:30所有搶修工作結(jié)束。經(jīng)檢查在未發(fā)現(xiàn)其他異常后,恢復(fù)系統(tǒng)鍋爐開始上水。10:40申請(qǐng)調(diào)度同意點(diǎn)火成功,13:31機(jī)組并網(wǎng),15:45#2機(jī)組升至調(diào)度負(fù)荷200MW。造成此次屏再爆管的原因?yàn)椋?、經(jīng)測(cè)量爆口兩側(cè)(管子迎火面)厚度已明顯減薄,測(cè)量最小壁厚2.65mm。背火面管子厚度未見減薄,測(cè)量厚度不小于4.0mm。經(jīng)測(cè)量管子外徑與安裝時(shí)相符,無明顯蠕漲現(xiàn)象。管子內(nèi)、外壁無氧化腐蝕,內(nèi)壁無結(jié)垢。2、做金相試驗(yàn)分析,管材由于減薄,強(qiáng)度降低,在高溫及壓力的作用下蠕變速度加快,從而產(chǎn)生蠕變空洞,由于空洞的不斷增大,發(fā)展為裂紋,裂紋的不斷擴(kuò)展導(dǎo)致爆管。3、由于爆管部位處于吹灰器吹灰范圍內(nèi),爆口中心與吹灰槍孔幾乎齊平,爆口管子外表吹損痕跡明顯,初步判斷管子減薄的主要原因?yàn)榇祷移鞔祿p。
????????暴露問題:1、鍋爐先前采取的防磨措施不盡完善,針對(duì)性不強(qiáng),機(jī)組長周期大負(fù)荷運(yùn)行,防磨護(hù)瓦在高溫區(qū)發(fā)生脫落、變形,未能有效起到防磨作用。2、吹灰器運(yùn)行管理和裝置調(diào)整不盡完善,吹灰過程對(duì)受熱面有吹損負(fù)面影響。
???????? 防止對(duì)策:1、進(jìn)一步加強(qiáng)鍋爐防爆防磨管理工作,從嚴(yán)落實(shí)防止鍋爐四管爆漏的各項(xiàng)措施。2、對(duì)鍋爐吹灰程控系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),完善了吹灰槍事故追憶系統(tǒng),規(guī)范和加強(qiáng)吹灰器的運(yùn)行管理,改造調(diào)整吹灰疏水系統(tǒng)。3、待今年#2機(jī)組C級(jí)檢修過程中,再對(duì)鍋爐受熱面進(jìn)行全面排查,有針對(duì)性采取防磨措施。4、擴(kuò)大性對(duì)爆管周圍屏過、屏再受熱面進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)其它異常。5、對(duì)屏式再熱器第20~30排向火側(cè)最外圈管根加裝了防磨護(hù)瓦。
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