二號機(jī)組燃燒不穩(wěn),汽包水位高保護(hù)動作,機(jī)組跳閘
事件經(jīng)過:1月18日后夜,2號機(jī)組負(fù)荷190MW,B、C磨組正常運(yùn)行。01:50入爐煤質(zhì)突變,鍋爐出現(xiàn)燃燒不穩(wěn),火檢頻繁報(bào)警、工業(yè)電視火焰變暗,機(jī)組汽壓、負(fù)荷逐漸下降情況;運(yùn)行人員即采取緊急措施,先后投入B、C、A磨油槍助燃。02:05在處理過程中發(fā)生2B磨煤量由46t/h突降至15t/h,BTG盤發(fā)2B給煤機(jī)煤量保持光字報(bào)警。運(yùn)行值班員將2C磨煤量加至最大。由于2B磨不能加煤,運(yùn)行人員立即準(zhǔn)備啟2A磨(2D磨在定檢)。02:08由于爐膛壓力、氧量和機(jī)組負(fù)荷波動引起高加水位波動,導(dǎo)致跳高加,高加水側(cè)切旁路,又加劇汽包水位波動使汽機(jī)于02:12跳閘(首出汽包水位高II值)。02:27 鍋爐點(diǎn)火;02:46 汽機(jī)沖車;03:01定速3000rpm;03:14 #2機(jī)并網(wǎng).03:16 汽機(jī)因?yàn)楦吒啄┘墱囟雀咛l。04:07 汽機(jī)沖車。04:16分定速,04:20分并網(wǎng)恢復(fù)正常運(yùn)行。原因分析:1、入爐煤質(zhì)突變,同時(shí)2B磨煤量突降,導(dǎo)致鍋爐燃燒急劇惡化,負(fù)荷波動造成高加跳閘,進(jìn)而引起鍋爐汽包水位高二值保護(hù)動作。2、2B磨煤量突降的原因是,運(yùn)行值班員在處理鍋爐燃燒不穩(wěn),成功點(diǎn)燃兩組油槍后,2B磨的煤量指令被強(qiáng)制到初始方式(25%)且保持。3、機(jī)組恢復(fù)啟動過程中,由于旁路系統(tǒng)開啟慢,機(jī)組負(fù)荷增加遲緩,使高壓缸末級溫度在超過447℃延時(shí)累積15分鐘仍未降至419℃以下,使汽機(jī)高壓缸末級溫度高保護(hù)動作跳機(jī)。
暴露問題:1、磨組啟動邏輯程序存在設(shè)計(jì)不合理。事情發(fā)生后,經(jīng)熱控人員檢查試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)一單元磨組啟動邏輯中,當(dāng)給煤機(jī)運(yùn)行后,停掉一組油槍不按磨組啟動按鈕,也能釋放磨組煤量控制。運(yùn)行人員在1月6日20:50啟動2B磨組運(yùn)行時(shí),在停掉了一組油槍后,2B給煤機(jī)即可進(jìn)行加煤,造成運(yùn)行人員誤認(rèn)為磨組已在正常方式(實(shí)為初始方式)。由于這一邏輯中不合理因素的存在,導(dǎo)致1月18日2點(diǎn)04分,運(yùn)行人員在處理鍋爐燃燒不穩(wěn),成功點(diǎn)燃2B磨兩組油槍后,2B給煤機(jī)控制指令被邏輯強(qiáng)制到25%且保持,導(dǎo)致2B磨組煤量突降,加劇爐膛燃燒惡化。2、一單元BTG公司液壓旁路控制系統(tǒng)為典型模擬電路,其指令、反饋、功放等模擬信號的處理環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)不合理,技術(shù)落后,導(dǎo)致旁路系統(tǒng)開啟慢,各閥門投入自動后,調(diào)節(jié)跟進(jìn)性能比較差,反應(yīng)遲緩,常造成高缸末級溫度高。而GE公司汽輪機(jī)高缸末級溫度高報(bào)警及跳閘邏輯是:高缸末級溫度高于447℃時(shí),發(fā)出報(bào)警,若15分鐘內(nèi)未降至419℃以下,機(jī)組跳閘;當(dāng)高缸末級溫度高于482℃時(shí),汽機(jī)立刻跳閘。3、高加水位調(diào)節(jié)品質(zhì)和抗干擾能力較差,特別在機(jī)組負(fù)荷突升突降過程中極易造成高加水位保護(hù)動作。4、煤種結(jié)構(gòu)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值;煤質(zhì)質(zhì)量不穩(wěn)定等煤炭市場外在危險(xiǎn)因素對安全生產(chǎn)的影響日益增大。
防止對策:1、針對近來電廠燃煤質(zhì)量差、煤源結(jié)構(gòu)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種和煤量不足的嚴(yán)峻形勢,應(yīng)加強(qiáng)對入廠煤、煤場煤、入爐煤的煤質(zhì)信息、協(xié)調(diào)的動態(tài)管理,確保運(yùn)行人員有采取正確應(yīng)對措施的時(shí)間來判斷處理。2、熱控專業(yè)應(yīng)從技術(shù)角度對磨組啟停邏輯增加避免漏操和誤操的閉鎖邏輯,并對其它邏輯進(jìn)行排查、梳理、修改和優(yōu)化。3、進(jìn)一步解決高加水位調(diào)節(jié)品質(zhì)差、抗干擾能力弱的問題。4、借鑒兄弟廠旁路系統(tǒng)的改造經(jīng)驗(yàn),制定、實(shí)施我廠一單元旁路系統(tǒng)的改造方案,徹底解決設(shè)備老化、調(diào)節(jié)性能差、反應(yīng)遲緩的設(shè)備缺陷。5、運(yùn)行部應(yīng)進(jìn)一步完善、落實(shí)應(yīng)對煤質(zhì)變化引起燃燒不穩(wěn)、鍋爐滅火等事故的預(yù)想和應(yīng)對預(yù)案。加強(qiáng)運(yùn)行值班員的操作、分析等專業(yè)技能培訓(xùn),提高運(yùn)行人員分析、判斷能力。
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