鎖斗123V0108溫度123TI01406/123TI01026高
一、事故現(xiàn)象
鎖斗溫度上升,并出現(xiàn)波動(dòng)。鎖斗溫度123TI01026高于55℃。
二、事故處理要點(diǎn)
1.將鎖斗充壓后,觀察鎖斗壓力是否快速下降,確認(rèn)鎖斗壓力下降速度不快時(shí),可判斷鎖斗閥門無(wú)內(nèi)漏;
2.鎖斗閥門無(wú)內(nèi)漏,而鎖斗唯獨(dú)高,說(shuō)明是氣化爐渣量增多,在系統(tǒng)負(fù)荷未發(fā)生變化時(shí),是由于爐溫偏低造成,應(yīng)緩慢提高氧煤比來(lái)提高爐溫;
3.在調(diào)整過(guò)程中,可適當(dāng)縮短鎖斗收渣時(shí)間,避免鎖斗溫度過(guò)高,待鎖斗溫度恢復(fù)正常后將收渣時(shí)間恢復(fù)正常。
三、原因分析
1.原料煤成分發(fā)生變化,灰分增多,灰熔點(diǎn)升高。
2.操作人員氧煤比控制偏低。
3.生產(chǎn)管理部門未及時(shí)告知原料煤變化情況。
四、事故危害
1.系統(tǒng)揸多,鎖斗超溫;
2.撈渣機(jī)負(fù)荷高,容易跳車;
3.系統(tǒng)物耗升高;
4.氧煤比提高不及時(shí),將造成氣化爐渣口堵,氣化爐氣體成分波動(dòng),最終造成停車事故。
五、事故教訓(xùn)及防范措施
1.生產(chǎn)管理部與物裝中心需控制好入廠原料煤煤質(zhì)的穩(wěn)定,當(dāng)原料煤發(fā)生變化時(shí)及時(shí)通知生產(chǎn)車間,便于生產(chǎn)車間調(diào)整工況;
2.車間制定詳細(xì)的操作指令,班組嚴(yán)格按照操作指令調(diào)整爐溫。
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