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廣西左江美亞水電廠起重機械重大事故

(一)事故概況
2003年3月9日10時38分,左江美亞水電廠發(fā)生一起橋式起重機事故,造成1人死亡,1人重傷,1人輕傷,直接經(jīng)濟損失217.7萬余元,間接經(jīng)濟損失1600萬元。
事故設備系鄭州水工機械廠生產(chǎn)的2×100T/1×20T雙小車橋式起重機,專門為該發(fā)電廠安裝,檢修水輪發(fā)電機組使用。
事故前2003年2月20日,檢修公司對水電廠1號機組檢修過程中,橋機在吊轉(zhuǎn)輪下降過程中,突然失控,使轉(zhuǎn)輪墜落在泄水錐上,墜落高度為0.4m,未造成損失。經(jīng)檢查后,采取臨時措施,在快慢擋定位凹輪上加焊一個鎖定裝置。經(jīng)試吊,未見異常。
2003年3月9日工作時,進行了“三起三落”起吊試驗后,未發(fā)現(xiàn)異常后,進入正常起吊。大約10時28分左右,橋機將轉(zhuǎn)輪自安裝間轉(zhuǎn)輪翻身平臺,提升約2m高,然后走車將轉(zhuǎn)輪運到1號機坑上方,調(diào)整好中心位置,然后開始將轉(zhuǎn)輪下放,轉(zhuǎn)輪下落約3m時,橋機突然失控,轉(zhuǎn)輪加速下滑,橋機減速箱發(fā)出異常聲音,指揮人員立即發(fā)出停止命令,橋機司機緊急制動無效,轉(zhuǎn)輪繼續(xù)下滑。橋機上的副制動器制動輪與制動瓦冒出濃煙,發(fā)出爆裂聲響,制動輪、制動瓦等零部件被炸碎崩出,鋼絲繩被拉斷,轉(zhuǎn)輪墜落到轉(zhuǎn)輪室下,墜落高度約10m。事故經(jīng)歷約1min。由于副制動器全部爆炸,其碎片飛散到發(fā)電機層、電纜層等角落,擊中正在橋機監(jiān)護作業(yè)的3名工作人員,造成1人死亡,1人重傷截肢,1人輕傷,并擊中機組控制柜等。橋機減速箱嚴重損壞,動滑輪組變形,卷筒處固定軸承以及減速箱輸出端齒輪軸承座底部斷裂,鋼絲繩一端從壓板處拉脫,另一端拉斷,轉(zhuǎn)輪體槳葉、樞軸等部件變形,直接經(jīng)濟損失217.7萬余元,間接經(jīng)濟損失1600萬元。
()事故原因分析
1.橋機減速器的一個深溝球軸承失效,使離合器在工作中自行分離脫檔,是造成事故的直接原因。由于橋機減速器中深溝球軸承的失效解體,使離合器脫檔,此時主制動器對與吊物(轉(zhuǎn)輪)相連接的傳動系統(tǒng)失去制動作用,僅有副制動器單獨對吊物(轉(zhuǎn)輪)相連接的傳動系統(tǒng)產(chǎn)生制動作用。在吊物(轉(zhuǎn)輪)的反拉之下,反作用力克服了副制動器的制動力,形成吊物(轉(zhuǎn)輪)加速墜落,鋼絲繩被拉斷,吊物(轉(zhuǎn)輪)掉進機坑底部嚴重損壞。同時,在吊物(轉(zhuǎn)輪)加速度墜落的過程中,副制動所產(chǎn)生的高速旋轉(zhuǎn)和瞬時高溫,又造成制動輪爆裂及至整個副制動器系統(tǒng)完全遭到破壞而炸裂飛散。
2.橋機在技術設計和有關重要零部件的選型、鑄造、加工,以及維護管理方面存在的問題,是事故發(fā)生的間接原因。主要反映在橋機主起升機械的制動器選型比合同要求偏小,安全系數(shù)較低,制動輪存在鑄造缺陷,機械性能較低;離合器換檔到位后無可靠的機械或電器鎖定裝置,技術相對落后;離合器齒角加工較大,增大了作用于減速器深溝球軸承的軸向力;鋼絲繩長度未能滿足安全要求,造成鋼絲繩一端脫離固定壓板另一端斷裂,橋機未按規(guī)定進行年檢。
3.橋機帶故障運行是導致事故的主要原因。在上述因素存在的情況下,2月20日曾發(fā)生一次失控故障加重了深溝球軸承的變形和損壞,加重了設備的損壞,使其自鎖能力降低。
且由于事故原發(fā)部位隱蔽,未能發(fā)現(xiàn),以致在存在事故隱患的情況下操作,最終導致事故發(fā)生。
(三)預防同類事故的措施
1.建立和完善起重機械的安全管理制度,依法登記,定期年檢,有關部門加強監(jiān)督。
2.加強企業(yè)領導及管理和操作人員的安全意識,認真檢查保養(yǎng)設備,發(fā)現(xiàn)隱患,必須清除,維保不徹底的起重機械禁止使用。
3.起重機械設計、制造、安裝、使用、操作、維修,必須按有關法規(guī)執(zhí)行。
4.設備為專項設計時,一定仔細驗收,達到合同規(guī)定的技術要求。