大連發(fā)電總廠焊工人身觸電死亡事故案例分析
一、事故經(jīng)過
大連發(fā)電總廠第一發(fā)電廠1號機組于1982年7月13日至8月7日進行機組大修,8月2日鍋爐檢修隊本體班王XX在汽包內(nèi)安裝旋風子分離器時,不慎將一個旋風分離器的固定銷子(40×20×5楔形銷子)掉入汽包與外置汽水分離器的水聯(lián)通管中,為取出這個銷子先用磁鐵送入管內(nèi)尋找沒有成功,后經(jīng)鍋爐檢修隊研究決定采用割管的辦法取出銷子,由檢修工王XX和焊工馬XX擔任此項工作,上午他們在標高18m 處將聯(lián)通管φ89×4割下235mm長,將銷子取出。
當天下午將這段管配好,王XX和王X(徒工)監(jiān)護并配合焊工馬XX進行恢復(fù)焊接,截止16時20分左右兩道焊口已焊完一遍。由于施焊地點狹窄,通風不好,室溫又高,三人的衣服均被汗水浸透,決定先回班休息一會再干,17時左右馬X先調(diào)整了電焊機電流(80A減到40A)之后,隨同二王一起回到焊接地點繼續(xù)工作。
綜合班長吳XX(焊工)已知此項工作 ,考慮到位置別扭怕影響焊接質(zhì)量,下班后親自到工作地點進行指導(dǎo),并提議割下一塊護板以方便工作,接過馬X遞給的焊把,割了300mm×500mm的檢查孔,隨后馬X由爐頂管道間出來,在平臺上焊好了外側(cè)的一個側(cè)面焊口,接著馬X又進入爐頂管道間,此時吳檢查了馬X的焊工手套是完整的,且沒有濕。在進行第二遍焊接時,王XX位于最里側(cè),王X在外側(cè),吳在護板外面通過檢查孔進行監(jiān)護,王XX負責拿燈照明和遞焊條,三人距馬X有1m左右觀看他焊接,當馬X焊完第二根焊條,并換好第三根,準備施焊時,監(jiān)護的三人都用手遮光護眼,但等一會,即沒見到閃光,又沒聽到動靜,一看馬X已停止了動作,三人幾乎同時喊出:“不好”吳當即將焊把拉出來,又連喊“小馬”,同時又急喊左面工作的瓦工協(xié)助一起將馬X抬出放在平臺上,立即對馬X施行人工呼吸,后又背到廠前區(qū)花壇附近的地面上,經(jīng)大夫做一段人工呼吸后轉(zhuǎn)第二醫(yī)院搶救無效死亡。
二、事故原因
?。?)這次死亡事故的直接原因是安全措施不夠完善造成的。此項焊接工作雖然不是在汽包內(nèi)進行,但工作場所周圍是管道和爐墻護板,作業(yè)地點狹窄,又處在火熱季節(jié),馬X的衣服已被汗水浸濕并直接與鍋爐的護板及周圍的管道緊貼在一起。
?。?)當馬X準備施焊時不慎將焊把觸在脖子的梗動脈處感電后,電流迅速通過全身與接觸的導(dǎo)體施放,是造成死亡事故的主要原因。
?。?)在作業(yè)地點、周圍環(huán)境、氣候以及絕緣條件發(fā)生變化時,對特殊情況下的焊接工作,沒有采取相應(yīng)的技術(shù)措施,對保證作業(yè)人身安全進行專門研究和布置思想重視不夠也是發(fā)生死亡事故的一個重要原因。
三、暴露出的問題
?。?)事故暴露出該廠領(lǐng)導(dǎo)和鍋爐檢修隊的領(lǐng)導(dǎo),在安全生產(chǎn)上要求布置較多,具體檢查指導(dǎo)少,特別是在工作不利的情況下進行作業(yè)存有僥幸心理。安全工作沒有真正落到實處,工作中沒有做到因人、因時、因地布置和檢查安全措施。
?。?)由于施焊地點狹窄,通風不好,室溫又高,三人衣服均被汗水浸濕的情況下沒有采取防止人身觸電措施,違反了《安規(guī)》熱機部分第485條和第489條的規(guī)定:“電焊時焊工應(yīng)避免與鐵件接觸,要站在橡膠絕緣墊上或穿橡膠絕緣鞋”。防觸電措施沒有落到實處。
四、防范措施
?。?)認真貫徹落實《20項重點反事故措施》,嚴格執(zhí)行《防止人身傷亡事故的規(guī)定》中各項條例。
(2)在焊接工作中按照《安規(guī)》熱機部分第485條規(guī)定:“在鍋爐汽鼓、凝汽器、油槽以及其他金屬容器內(nèi)進行焊接工作,認真做好防止觸電措施”。
(3)在特殊情況的焊接工作,除做好以上安全措施外,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須到場檢查監(jiān)督,執(zhí)行安全措施。
?。?)注意改善工人的安全作業(yè)環(huán)境,達到安全作業(yè)和保證工人健康的勞動作業(yè)條件。