一起氨中毒事故原因分析
1998年4月26日22時57分,四川省自貢某公司氯甲烷車間冷凍站高壓氨壓縮機的液氨在瞬間發(fā)生大量泄漏,導致人員窒息傷亡事故。
一、事故經(jīng)過
1998年4月26日22時27分,氯甲烷車間冷凍站—40℃系統(tǒng)在年度停產(chǎn)大修結(jié)束后正常開車過程中,2號高壓氨壓縮面的氣缸破裂,液氨在瞬間發(fā)生大量泄漏,使在機房工作的宋某等8名當班職工不同程度中毒。但肖某臨危不懼,在自救同時,對事故進行了恰當?shù)?、有效的處置,且通過隨后趕到現(xiàn)場的氣防站急救站及市消防支隊等奮力搶救,控制了事故,并有效防止了事故的擴大。8名當班職工經(jīng)全力搶救,除宋某因中毒窒息伴水腫醫(yī)治無效,于23時05分死亡外。這次事故造成直接經(jīng)濟損失17.6萬元。
二、事故原因
事故發(fā)生后,事故調(diào)查組堅持實事求是、尊重科學的原則開展了現(xiàn)場勘查及取證工作并組織有豐富經(jīng)驗的工程技術(shù)人員、專業(yè)人員反復分析事故起因,得出以下結(jié)論:
1.直接原因
?。?)新購進的—40℃中間冷卻器的內(nèi)盤管被損壞,導致在開車過程中,加盤管被損壞,導致在開車過程中,加入到盤管中的液氨泄漏。
(2)更新的兩臺中間冷卻器到廠后,公司機動處雖然對其進行了外觀檢查及焊縫控傷檢查,卻沒有按規(guī)定對有關(guān)部位進行單獨水壓試驗,便將兩臺設(shè)備進行安裝。
2.間接原因
?。?)此次停產(chǎn)大修時間短、任務重加之再場當時停水,客觀上無法試水壓。待設(shè)備安裝完畢后,對系統(tǒng)雖然進行了氣密性試驗,但由于沒有分別按高低壓進行穩(wěn)壓試驗,始終沒能及時發(fā)現(xiàn)這一潛在重大隱患。
?。?)在開車過程中,操作工檢查不夠仔細,未能及時發(fā)現(xiàn)—40℃中間冷卻器液面猛漲的情況。
?。?)檢修后未清理現(xiàn)場,現(xiàn)場顯得十分零亂,給當班職工安全撤離及搶救工作帶來困難。
總之,這起事故的主要原因是公司在設(shè)備管理上不完善,有漏洞,沒有執(zhí)行壓力容器入廠檢驗的有關(guān)規(guī)定。
三、防范措施
1.加強對壓力容器的全過程管理,嚴格執(zhí)行壓力容器入廠檢驗的規(guī)定,完善公司設(shè)備管理制度。
2.加強職工技能培訓及安全教育,正確使用防護用品,強化職工安全意識,提高職工在各種突發(fā)性異常情況下的應變能力。
3.大修再忙,安全不松。大修結(jié)后要給開車創(chuàng)造必要的條件,要做到工完、料盡、場地清。
4.提高各級管理人員素質(zhì),加強現(xiàn)場檢查,嚴格執(zhí)法。