主變中壓側(cè)元件故障,連發(fā)兩起全廠停電
2009年12月28日、12月30日,某熱電廠因主變高壓側(cè)元件故障,連續(xù)發(fā)生兩起全廠停電事故。
??? 【事故經(jīng)過(guò)】
??? 1、12月28日
??? #3主變35 kV側(cè)B相電纜頭絕緣擊穿,首先造成35kVⅡ母低周低壓,低周保護(hù)動(dòng)作跳閘#2發(fā)電機(jī);造成#3主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)#3主變813開(kāi)關(guān)、853開(kāi)關(guān)、803開(kāi)關(guān);東郊熱電廠與系統(tǒng)解列,#1發(fā)電機(jī)帶后鋪?zhàn)冐?fù)荷和廠內(nèi)部分廠用電運(yùn)行,35kV系統(tǒng)高頻高壓保護(hù)動(dòng)作出口,#3發(fā)電機(jī)帶#4、5爐、#3機(jī)廠用電運(yùn)行;#3機(jī)調(diào)速系統(tǒng)性能差,#3機(jī)超速保護(hù)動(dòng)作,自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉,#3發(fā)電機(jī)過(guò)頻切機(jī)保護(hù)動(dòng)作(僅裝置動(dòng)作, 803開(kāi)關(guān)已跳開(kāi)),循環(huán)水首站#3供熱循環(huán)泵失電; #0高備變備自投同時(shí)動(dòng)作,所帶6kVⅠ段、6kV Ⅳ段、6kV Ⅴ段總負(fù)荷約4MW左右,造成#1機(jī)系統(tǒng)電壓低(低于65V),#0高備變過(guò)流和#1機(jī)復(fù)合電壓閉鎖過(guò)流同時(shí)啟動(dòng),0.5秒后#0高備變過(guò)流動(dòng)作,#1機(jī)系統(tǒng)電壓稍有提高,#1機(jī)低真空保護(hù)動(dòng)作停機(jī), 2.5秒后保護(hù)動(dòng)作出口,跳#1發(fā)電機(jī)11開(kāi)關(guān)、MK開(kāi)關(guān),#1發(fā)電機(jī)解列,全廠廠用電中斷。
??? 2、12月30日
??? #3主變35kV側(cè)母線支持絕緣子B、C相相間短路,致使#3主變比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作;35kV系統(tǒng)過(guò)頻過(guò)壓,35kV II母高周高壓切#2機(jī)保護(hù)動(dòng)作,#2發(fā)電機(jī)跳閘,#3發(fā)電機(jī)過(guò)頻切機(jī)保護(hù)動(dòng)作(僅裝置動(dòng)作, 803開(kāi)關(guān)已跳開(kāi));#3機(jī)組甩負(fù)荷,#3機(jī)調(diào)速系統(tǒng)性能差,機(jī)組甩負(fù)荷過(guò)大,造成機(jī)組發(fā)電量低于所帶6kVⅢ段、6kV Ⅳ段、6kVAB段、6kV V段負(fù)荷(#4、5爐輔機(jī)設(shè)備及首站供熱電動(dòng)泵,約4000KW),汽輪機(jī)的蒸汽力矩遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于發(fā)電機(jī)負(fù)載力矩,且汽輪機(jī)一次調(diào)頻所增加負(fù)荷不能滿足所帶廠用電需求,造成機(jī)組轉(zhuǎn)速急劇下降,主油泵出力不足,油壓下降,自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉。在電氣并網(wǎng)操作后,電廠帶后鋪?zhàn)冐?fù)荷(約3~4MW)通過(guò)856開(kāi)關(guān)與系統(tǒng)聯(lián)接,后鋪?zhàn)儌渥酝秳?dòng)作(該備自投在檢測(cè)到后鋪Ⅰ母或Ⅱ母失電時(shí)會(huì)動(dòng)作),切斷熱Ⅰ線855、熱Ⅱ線856對(duì)側(cè)開(kāi)關(guān),電廠#1機(jī)組與系統(tǒng)再次解列,機(jī)組再次甩負(fù)荷(7MW↘3MW,轉(zhuǎn)速3100轉(zhuǎn)左右降到2800多轉(zhuǎn),自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉(汽機(jī)反映未發(fā)報(bào)警指示信號(hào),電氣觀察到“主汽門(mén)關(guān)閉”光字亮。分析造成自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉四項(xiàng)熱工汽機(jī)主保護(hù)中:軸向位移超Ⅱ值、超速超Ⅱ值可以排除,潤(rùn)滑油壓低于Ⅱ值和真空低于Ⅱ值不能排除;手打危機(jī)遮斷器或按緊急停機(jī)按鈕也會(huì)造成自動(dòng)主汽門(mén)關(guān)閉),汽機(jī)發(fā)“注意”“機(jī)器危險(xiǎn)”信號(hào),電氣解列#1發(fā)電機(jī)組11開(kāi)關(guān)、MK開(kāi)關(guān),#1發(fā)電機(jī)停運(yùn)。
??? 【原因分析】
??? 1、設(shè)備檢查情況:
??? (1)12月28日:#3主變中壓35 kV側(cè)電纜頭B相擊穿,其余設(shè)備無(wú)異常。
??? (2)12月30日:#3主變35kV側(cè)母線支持絕緣子B、C相有放電現(xiàn)象,#3主變瓦斯繼電器內(nèi)有氣體,其余設(shè)備無(wú)異常(#3主變返廠檢修,吊罩檢查發(fā)現(xiàn):主變35kV側(cè)內(nèi)部C相線圈擊穿 <主變C相線圈擊穿圖片.jpg>,線圈內(nèi)部有放電痕跡,B相線圈變形 <主變B相線圈變形圖片.jpg>)。
??? 2、有關(guān)試驗(yàn)記錄
??? (1)12月28日事發(fā)后,對(duì)#3主變及35kV側(cè)電纜做絕緣電阻、直流耐壓(含泄漏電流)、介質(zhì)損耗試驗(yàn),結(jié)論合格。
??? (2)12月29日,對(duì)#3主變35kV側(cè)電纜進(jìn)行了絕緣電阻測(cè)量及交流耐壓試驗(yàn),結(jié)論合格。
??? (3)12月30日事發(fā)后,對(duì)#3主變及35kV側(cè)電纜做絕緣電阻、直流耐壓(含泄漏電流),結(jié)論合格;做介質(zhì)損耗試驗(yàn)不合格;做工頻耐壓試驗(yàn)時(shí),#3主變35kV側(cè)C相擊穿。
??? (4)12月30日事發(fā)后,對(duì)#3主變的變壓器油做色譜分析試驗(yàn),收集瓦斯繼電器內(nèi)氣體做成分分析試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論均為不合格。
??? 3、其他情況
??? (1)#1機(jī)低真空保護(hù)報(bào)警裝置沒(méi)有UPS電源,一旦廠用電丟失,低真空保護(hù)報(bào)警指示不會(huì)發(fā)出,但是低真空保護(hù)仍會(huì)動(dòng)作。
??? (2)12月28日、12月30日,循環(huán)水首站均為#3供熱循環(huán)泵運(yùn)行,該泵電源來(lái)自6kVAB段。
??? (3)#3主變35kV側(cè)出線母排的支持絕緣子帶電體間距離在400mm以上,間距符合一般安全要求。
??? (4)2010年2月2日#3主變復(fù)裝,檢查發(fā)現(xiàn)變壓器出口35kV側(cè)A相(黃)、B相(綠)、C相(紅)避雷器動(dòng)作數(shù)分別為1次、4次、8次。(由于原始數(shù)據(jù)查不到,具體變化歷史趨勢(shì)難以查明)
??? 4、綜合上述分析結(jié)果,分析認(rèn)為:12.28、12.30事故均系35kV系統(tǒng)過(guò)電壓引起(#3主變35kV出口避雷器動(dòng)作次數(shù)也可間接證明確實(shí)存在過(guò)電壓現(xiàn)象)。12.28事故致使#3主變內(nèi)部受傷,12.30事故最終造成#3主變35kV側(cè)內(nèi)部B相線圈變形。35kV系統(tǒng)過(guò)電壓原因主要是電弧接地過(guò)電壓、鐵磁諧振過(guò)電壓。結(jié)合電廠以往35kV母線PT損壞及一、二次保險(xiǎn)熔斷情況,懷疑鐵磁諧振過(guò)電壓可能性最大。
??? 由于該廠沒(méi)有事故發(fā)生時(shí)故障實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄,電網(wǎng)上有關(guān)情況也不掌握,僅靠依據(jù)運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)回憶記錄分析,造成 #3主變35 kV側(cè)B相電纜頭絕緣擊穿、12月30日B、C相相間支持絕緣子閃絡(luò)放電原因難以明確判定。
??? 【防范措施】
??? 1、更換#3主變至853開(kāi)關(guān)之間35kV高壓電纜,高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量地制作兩側(cè)高壓電纜終端頭。原#3主變35kV側(cè)出線電纜由三芯電纜(YJV22-3×185)更換為獨(dú)芯電纜,每相兩根YJV-1×240-26/35電纜;電纜頭的制作由3M公司完成。
??? 2、#3主變6kV及35kV側(cè)出線母排加裝絕緣護(hù)套、853開(kāi)關(guān)柜內(nèi)母排加裝絕緣護(hù)套。
??? 3、#3主變35kV側(cè)出線母排的支持絕緣子由老式的瓷瓶支持絕緣子更換為復(fù)合材料支持絕緣子,并加大相間絕緣子的距離。相間絕緣子帶電體間距離應(yīng)在500mm以上;絕緣子支架重新制作。
??? 4、原35kV二次消諧裝置已損壞無(wú)法使用,更換新的35kV二次消諧裝置。
??? 5、對(duì)于電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn),嚴(yán)格按照電力預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全面排查是否存在漏項(xiàng),存在漏試設(shè)備應(yīng)安排適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn),確保設(shè)備安全可靠。發(fā)現(xiàn)絕緣薄弱現(xiàn)象應(yīng)立即采取有效措施加以防范。申請(qǐng)電業(yè)局做變壓器及35kV電纜、避雷器、853開(kāi)關(guān)下口過(guò)電壓保護(hù)器試驗(yàn)。
??? 6、結(jié)合近期事故實(shí)際處理中暴露問(wèn)題,加強(qiáng)值長(zhǎng)及運(yùn)行人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),特別是基礎(chǔ)培訓(xùn)工作,平時(shí)多做事故預(yù)想及針對(duì)性反演,著重組織進(jìn)行快速倒送電、確保鍋爐水位、迅速完成#1機(jī)循環(huán)水切換的專(zhuān)項(xiàng)演練,提高運(yùn)行人員的事故處理能力。
??? 7、值長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,適時(shí)合理進(jìn)行備自投的調(diào)整。6kV備自投應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行投切,投切應(yīng)優(yōu)先保證單機(jī)、單爐、某一給水泵運(yùn)行,采暖期應(yīng)能優(yōu)先保證所運(yùn)行供熱循環(huán)泵的電源。
??? 8、加強(qiáng)機(jī)、爐控制室及七米現(xiàn)場(chǎng)事故照明、重要表計(jì)UPS電源的檢查、維護(hù),確保事發(fā)時(shí)可靠投入。
??? 9、恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)兩位數(shù)工作調(diào)度電話,以便于事故處理時(shí),通訊暢通。
??? 10、循環(huán)水首站供熱循環(huán)泵的狀態(tài)指示應(yīng)遠(yuǎn)傳至#1機(jī)控制室,以便在事故狀態(tài)下汽機(jī)運(yùn)行人員對(duì)循環(huán)水做出正確判斷(結(jié)合老機(jī)組實(shí)施DCS改造計(jì)劃時(shí)進(jìn)行)。
??? 11、每年春防試驗(yàn)時(shí)對(duì)廠內(nèi)避雷器進(jìn)行有關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果及計(jì)數(shù)器動(dòng)作次數(shù)應(yīng)記入設(shè)備臺(tái)帳。
??? 12、與供電公司溝通,進(jìn)行35kV母線系統(tǒng)改造及并網(wǎng)方式改進(jìn)。
??? (1)#3主變投運(yùn)后,采取35kV與110kV雙線上網(wǎng)方式,853開(kāi)關(guān)做為備用開(kāi)關(guān),不再合環(huán)運(yùn)行。
??? (2)建議調(diào)整后鋪?zhàn)?5kVⅠ、Ⅱ母?jìng)渥酝侗Wo(hù),選擇性投切熱Ⅰ線855、熱Ⅱ線856對(duì)側(cè)開(kāi)關(guān)。
??? (3)建議將35kV母線PT更換為全絕緣PT,并加裝非線性電阻一次消諧裝置;調(diào)查后鋪?zhàn)?5kV母線PT是否已加裝(單側(cè)加裝,消諧效果不大)。
??? (4)建議加裝快切裝置(能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同期合閘),即在853故障跳開(kāi)時(shí),同期速合熱Ⅱ線856開(kāi)關(guān)。
??? (5)建議加裝故障錄波器,范圍考慮涵蓋110kV、35kV和所有機(jī)組。
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