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兩爐先后爆管,全廠停電搶修

【簡述】2003年12月04日,某電廠2號(hào)機(jī)組因水冷壁爆管停機(jī)后,1號(hào)機(jī)組又因末級(jí)過熱器爆管停機(jī),造成單機(jī)運(yùn)行時(shí)發(fā)生全廠對(duì)外停電。
【事故經(jīng)過】2003年12月04日早班,1號(hào)、2機(jī)組運(yùn)行,負(fù)荷均為300MW。04時(shí)00分,鍋爐運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)爐爐膛右側(cè)32米層處聲音異常,經(jīng)確認(rèn)為水冷壁爆管。05時(shí)59分,2號(hào)機(jī)組解列。進(jìn)行水冷壁爆管處理,經(jīng)搶修更換3根短管。12月06日19時(shí)18分,2號(hào)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。
12月04日04時(shí)05分,鍋爐運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)爐膛左側(cè)60米層人孔門處聲音異常,經(jīng)初步確認(rèn)為過熱器爆管。04日19時(shí)32分,1號(hào)機(jī)組解列。經(jīng)檢查為末級(jí)過熱器第5排第4、5根管和第6排第4、5根管受損泄漏,立即進(jìn)行搶修。12月07日23時(shí)32分,1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。
【事故原因】
1. 1號(hào)爐高溫過熱器爆管搶修時(shí),對(duì)更換下來的管子進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)管子存在縱向裂紋(裂穿)長達(dá)40mm。結(jié)合鍋爐自投產(chǎn)以來由于高溫過熱器后級(jí)鋼102材質(zhì)缺陷及異種鋼焊口(TP347H +鋼102)缺陷多次發(fā)生爆漏,經(jīng)金相檢查分析本次末級(jí)過熱器爆管系鋼102材質(zhì)缺陷引起的管子縱向裂穿,是造成此次事故的直接原因。
2. 2號(hào)爐水冷壁爆管。對(duì)爆管換下來的水冷壁管子進(jìn)行金相檢查和化學(xué)檢測,向火面垢量為219克/米*米(標(biāo)準(zhǔn)為300克/米*米),背火面為177克/米*米,均未超標(biāo)。檢查周圍管子無大面積裂紋、脹粗超標(biāo)等缺陷,推斷管材本身存在缺陷,如砂眼等,是造成此次事故的直接原因(但是也不排除因膨脹問題引起的機(jī)械拉裂)。
【防范措施】
1. 對(duì)處于熱負(fù)荷區(qū)的水冷壁管進(jìn)行割管取樣檢查并進(jìn)行化學(xué)分析。
2. 利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)“四管”進(jìn)行全面的測厚和宏觀檢查,并根據(jù)檢查情況進(jìn)行部分管子的更換工作。
3. 利用停爐機(jī)會(huì)對(duì)低溫再熱器的防磨瓦進(jìn)行檢查、恢復(fù)和完善。
4. 加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,防止超溫,防止火焰偏斜,嚴(yán)格對(duì)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考核。
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