套管爬距不足,雨閃聯(lián)變接地
【簡述】2003年07月07日,某電廠在下暴雨時因聯(lián)變高壓套管閃絡接地,導致1號機組掉閘事故。
【事故經(jīng)過】2003年07月07日15時03分,網(wǎng)控警報響,5011、5012、5013、2250開關掉閘。
網(wǎng)控光字:聯(lián)變A柜差動保護;聯(lián)變B柜差動保護;5011、5012開關短引線動作;2211、2212收發(fā)訊機動作,微機呼喚,220kV和500kV故錄器動作。聯(lián)變保護屏:A、B柜差動燈亮。沙昌一、二線縱聯(lián)距離保護屏:A相啟動燈亮,接地故障燈亮,總啟動燈亮,零序電流方向(高值、低值)燈亮。
15時05分,1號機組負荷由300MW降至76MW,鍋爐汽壓上升,所有安全門動作,汽包水位下降至MFT動作;此時發(fā)電機機端電壓最高升至21.13kV,頻率升至51.65Hz,機組轉(zhuǎn)速升至3099rpm后又下降至2458.8rpm。15時06分,1號發(fā)電機過激磁保護動作,2201開關掉閘。220kV系統(tǒng)四、五母線電壓表、頻率表指示全為零,220kV系統(tǒng)四、五母線失電。1號啟動變及1號、2號機組廠用盤所有表計指示全為零。
網(wǎng)控信號:220kV失靈保護復合電壓動作;母差保護復合電壓動作;2214縱聯(lián)方向裝置閉鎖異常;220kV系統(tǒng)電壓互感器失壓;2211裝置故障;2212裝置故障。1號發(fā)電機信號:發(fā)電機返回盤“過激磁t1”、“I、II整流柜風機故障”、“開關掉閘”、“發(fā)電機轉(zhuǎn)子過電壓”。15時15分,匯報中調(diào),聯(lián)系用系統(tǒng)向220kV系統(tǒng)母線充電。15時25分,220kV系統(tǒng)母線帶電。15時28分,1號啟動變帶電,恢復1號、2號機組廠用電及6kV公用段廠用電。
07月08日05時18分,1號發(fā)電機并網(wǎng)運行。07月10日22時44分,更換備用聯(lián)變工作結束,具備啟動條件。07月11日21時58分,聯(lián)變帶電,恢復運行。
【事故原因】
聯(lián)變掉閘的原因:故障時,正下暴雨,聯(lián)變A相高壓套管雨閃,對地放電,瞬間500kVA相電壓降為零,零序電壓3U0上升為相電壓,差電流為4.14A,大于差動速斷保護整定值(2.64A),造成聯(lián)變差動速斷保護動作,跳2250、5012、5013開關。
1號機組停機的原因:故障前,聯(lián)變由220kV側(cè)向500kV側(cè)送有功負荷66MW。聯(lián)變掉閘后,該有功負荷全部轉(zhuǎn)移到220kV系統(tǒng),使機組轉(zhuǎn)速升高,當DEH系統(tǒng)接到機組超速信號后,經(jīng)內(nèi)部邏輯運算需約0.8~2秒時間才能輸出控制指令,所以,在邏輯運算的過程中,機組轉(zhuǎn)速仍在繼續(xù)升高,最高升至3099rpm,大于DEH系統(tǒng)103%超速保護的整定值(3090rpm),DEH系統(tǒng)超速保護動作,高、中壓調(diào)節(jié)閥全部關閉;使機組轉(zhuǎn)速開始下降,在轉(zhuǎn)速下降的過程中,DEH系統(tǒng)的超速保護又重新給指令到100%,四個高壓調(diào)節(jié)閥全部開展,但因左、右中壓調(diào)節(jié)閥前后壓差大,兩個閥分別開至12%(左側(cè))和21%(右側(cè)),不能再繼續(xù)打開,機組只有高壓缸作功,有功負荷被限制在76MW,不能再增加。由于220kV系統(tǒng)地區(qū)負荷水平較高(約200MW),機組轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降,最低到2458.8rpm,220kV系統(tǒng)頻率最低下降到40.98Hz,1號發(fā)電機電壓18340.2V。
因為故障時發(fā)電機定子電壓18340.2V ,對應二次電壓101.89V,頻率40.98Hz。所以,發(fā)電機過激磁倍數(shù)N=(U/F)/(UN/FN)=(101.89/40.98)/(100/50)=1.243,大于反時限啟動整定值(Nop=1.1),發(fā)電機過激磁保護動作停機。
5011、5012開關短引線保護誤動作的原因:在各開關CT二次零線串接失靈保護零序電流繼電器(型號為DL-23C,線圈直阻約為30Ω),由于CT二次回路接地點不合適,使5011.5012開關CT二次負載相差較大,其中5011負載超過廠家設計的額定值(50VA)。在外部短路時兩組CT傳變特性不一致,產(chǎn)生不平衡電流,流入短引線保護電流繼電器,是導致短引線保護誤動作的原因。
綜上分析,1號機組掉閘原因結論如下:
1. 聯(lián)變A相高壓套管雨閃,是造成此次事故的直接原因。
2. 1號機組因DEH系統(tǒng)超速調(diào)節(jié)輸出控制指令滯后,使機組轉(zhuǎn)速不能隨機控制,轉(zhuǎn)速升高到3099rpm,大于整定值(3090rpm),造成DEH系統(tǒng)超速保護動作,關閉高、中壓調(diào)節(jié)閥。而兩個中壓調(diào)節(jié)閥全關后打不開,使機組轉(zhuǎn)速下降,頻率降低到40.98Hz,導致發(fā)電機過激磁保護動作,是造成此次事故的間接原因。
3.CT二次回路接地點位置不合適,導致5011、5012短引線保護誤動作,5011開關掉閘,是造成此次事故的間接原因。
4. 汽輪機轉(zhuǎn)子飛升特性因為與機組甩負荷大小有關。聯(lián)變掉閘后,220kV系統(tǒng)增加了66MW有功負荷,按其負荷計算機組轉(zhuǎn)速應飛升到3070rpm。經(jīng)查閱熱控過程報警及打印曲線發(fā)現(xiàn):DEH系統(tǒng)接到機組轉(zhuǎn)速升高信號后,經(jīng)內(nèi)部邏輯運算需約0.8~2秒時間,才能給高、中壓調(diào)節(jié)閥輸出控制指令,不能滿足隨機調(diào)節(jié)特性的要求,所以,在DEH系統(tǒng)內(nèi)部邏輯運算的過程中,機組轉(zhuǎn)速仍在繼續(xù)升高,最高轉(zhuǎn)速至3099rpm,不能隨極控制轉(zhuǎn)速,暴露出DEH系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制指令輸出滯后問題,使機組在異常情況下極容易超速。是造成此次事故的間接原因。
5. 中壓調(diào)節(jié)閥在高參數(shù)下突然關閉后打不開,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1. 在聯(lián)變高壓套管瓷裙上粘貼硅橡膠傘裙,增加套管爬距,防止雨閃。
2. 熱控專業(yè)組織專業(yè)人員對DEH系統(tǒng)超速調(diào)節(jié)指令輸出滯后,DEH系統(tǒng)事故記錄功能不完善問題進行研究分析后徹底解決。
3. 汽機專業(yè)組織專業(yè)人員對中壓調(diào)節(jié)閥全關后打不開問題進行研究分析后徹底解決。
4. 繼電保護處制定整改方案,改變CT二次接地點位置,報調(diào)度局審批,盡快實施,徹底解決短引線保護誤動作問題。
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