閥門泄漏造成水淹廠房
【案例簡述】
2011年11月17日11時(shí)15分,某水電公司在檢修#1機(jī)主閥接力器時(shí),主閥活門動(dòng)作出現(xiàn)間隙,造成主閥大量漏水,水淹廠房至水輪機(jī)層,導(dǎo)致運(yùn)行中的#2、#3機(jī)組停運(yùn)。
【案例評(píng)析】
1.檢修人員在進(jìn)行#1機(jī)主閥接力器局部拆卸工作前,所采取的安全措施不當(dāng),未采取外部加焊固定等防止主閥開啟的可靠措施,當(dāng)敲打接力器銷釘時(shí),造成接力器鎖錠無法保持平衡,主閥活門開始松動(dòng)并出現(xiàn)間隙,壓力水噴涌而出。
2. #1機(jī)主閥鎖錠與活門銅套間隙較大,主閥活門限位設(shè)計(jì)存在不足,當(dāng)接力器拐臂受外力沖擊時(shí),主閥活門容易向偏關(guān)或偏開方向變動(dòng)。
3.檢修人員對(duì)主閥存在的缺陷認(rèn)識(shí)不夠,發(fā)現(xiàn)漏水后拉緊葫蘆吊的動(dòng)作方向不正確,使主閥漏水加大。
【案例警示】
1.危險(xiǎn)分析與預(yù)控工作不到位。該廠采用“一洞三機(jī)”的進(jìn)水方式,針對(duì)本次工作,危險(xiǎn)預(yù)控票所要求“落進(jìn)水閘門”等安全防控措施與實(shí)際工作時(shí)采取的措施自相矛盾,未能起到應(yīng)有的作用。
2.工作票所列安全措施不完善,未考慮到主閥鎖錠可能變位、主閥可能被誤開啟等情況。
3.外委工程安全管理不到位,未對(duì)外包單位的安全資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查,現(xiàn)場安全技術(shù)交底不到位。
4.本項(xiàng)檢修工作安排時(shí)機(jī)不合理。主閥是#1機(jī)組檢修隔斷水源的唯一一道閥門,將接力器檢修安排在檢修中期,未安排在水系統(tǒng)有關(guān)檢修人孔門未打開前或人孔門關(guān)閉后進(jìn)行,增加了水淹廠房的危險(xiǎn)性。
5.水淹廠房應(yīng)急預(yù)案中,對(duì)可能存在的危險(xiǎn)源分析不足,缺乏針對(duì)檢修狀況下發(fā)生水淹廠房的處置內(nèi)容;同時(shí),該預(yù)案缺乏相關(guān)要素、程序等,提出的排水方案、應(yīng)急電源等措施不具體。
6.進(jìn)水閘門、尾水閘門電源不可靠,在廠用電消失后,無法通過柴油機(jī)直接進(jìn)行供電。
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