大柳塔礦活井上倉2#減速機損壞事故
大柳塔礦活井上倉2#減速機損壞事故
一、事故時間:2011年6月7日
二、事故地點:活井上倉膠帶機頭
三、事故經(jīng)過:
2011年6月7日14:30分運轉(zhuǎn)二隊專職點檢員點檢完畢到隊里匯報所有設(shè)備正常。15:00整,上倉膠帶機檢修工檢查發(fā)現(xiàn)2#減速機輸入軸處冒煙并伴有火星,立即采取緊急停機并向隊辦公室匯報,跟班隊干及檢修班長趕到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)2#減速機輸入軸軸承損壞,立即組織整體更換減速機;6月8號凌晨1:30分更換完畢,累計影響生產(chǎn)時間10.5小時。
四、原因分析:
6月10日SEW廠家服務(wù)人員對損壞的減速機高速軸進行了拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)一盤軸承損壞,其它2盤軸承及輸入軸全部完好,判定為短時間(約10分鐘左右)潤滑不良所致,由于及時停機沒有導(dǎo)致更大的事故發(fā)生。現(xiàn)對原因分析如下:
1、潤滑泵電機損壞、導(dǎo)致軸承潤滑不良,是事故發(fā)生的直接原因;
2、由于2#驅(qū)動部在膠帶機非行人側(cè),起重機的環(huán)形軌道不能直接走到設(shè)備的正上方進行起吊,而且在更換過程中需要拆、裝對輪和液力耦合器,是事故處理時間長的主要原因;
3、由于低速軸對輪使用32個尼龍棒銷進行連接并且配合較緊,安裝用時長;另外備用減速機與原減速機轉(zhuǎn)向相反,現(xiàn)場拆除逆止器,是處理時間延長的重要原因。
五、預(yù)防措施:
1、運轉(zhuǎn)隊要嚴(yán)格按照礦規(guī)定期限定期檢查電器設(shè)備的絕緣情況,并與西安華光配合完善在線監(jiān)控系統(tǒng),確保潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)問題能夠立即停機;
2、對于主運系統(tǒng)內(nèi)備用的大型部件更換時需要拆裝的附件(如電機、減速機、CST等的對輪)提前組裝到位,更換時不在占用檢修時間,附屬備件(如對輪、蛇形簧等)另外報計劃儲備應(yīng)急;
3、礦里組織修改完善更換非行人側(cè)減速機標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程并重新組織全部檢修工學(xué)習(xí)。
4、機電組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)SEW減速機廠家服務(wù)工程師針對減速機的日常維護、故障判斷、設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能原理等知識進行培訓(xùn),協(xié)調(diào)華光服務(wù)工程對PLC控制進行培訓(xùn)。