大柳塔煤礦活井新三盤區(qū)膠帶機卸載滾筒軸承損壞事故
一、事故時間:2010年11月19日
二、事故地點:新三盤區(qū)膠帶機機頭卸載點
三、事故經(jīng)過:
2010年11月19日4點班,新三盤區(qū)崗位工接班后巡查設(shè)備無異常,17:00對膠帶機相關(guān)部件進行點溫,測量卸載滾筒軸承溫度為35.6度,18:00再次測量該軸承溫度為36度;19:50在巡查過程中聞到機頭方向有異味傳出,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)卸載滾筒左側(cè)軸承端蓋有潤滑油流出,軸承座燙手,立即停機,停機過程中聽到該滾筒發(fā)出“啪”的一聲,隨機匯報調(diào)度和跟班隊長,跟班隊長組織人員打開軸承蓋進行檢查,發(fā)現(xiàn)滾筒左側(cè)軸承保持架損壞,立即組織軸承及卸載滾筒入井,經(jīng)設(shè)備管理中心與廠家溝通,現(xiàn)場更換軸承困難,采取更換滾筒方案, 20日11:40分恢復(fù)生產(chǎn),累計影響生產(chǎn)11小時40分鐘。
四、原因分析:
1、新三盤區(qū)膠帶機卸載滾筒從06年安裝使用至今末,已使用4年多,軸承疲勞磨損是事故發(fā)生的直接原因。
2、大柳塔礦運轉(zhuǎn)二隊對使用時間長的膠帶機滾筒沒有進行重點盯防,沒有縮短軸承端蓋開蓋檢查周期,是事故發(fā)生的主要原因。
3、檢修人員日常檢查不到位,沒有對軸承溫度升高的趨勢進行分析,未及時采取相應(yīng)措施對軸承的震動情況進行檢測,是事故發(fā)生的次要原因。
4、經(jīng)檢查現(xiàn)場點檢記錄,該滾筒在18日左側(cè)軸承溫度為27-33度之間,到19日零點班至8點班軸承溫度為36度至41度,且左、右軸承平均溫度相差7度;崗位工知識匱乏認為該溫度屬正常范圍之內(nèi)(45度),未及時匯報,導(dǎo)致事故擴大,是事故發(fā)生的又一原因。
5、該卸載滾筒為1250*1800mm滾筒,體積大,卸載點空間狹窄(頂板與滾筒間距800mm左右),運輸、起吊難度大,且機頭卸載點均為封閉式,需動用電氣焊割掉機頭全部護罩,是事故處理時間長主要原因。
五、防范措施:
1、要求各礦井嚴格執(zhí)行膠帶機滾筒軸承、電氣設(shè)備定期開蓋檢查制度,對使用時間較長的設(shè)備或部件進行重點盯防,避免類似事故發(fā)生。
2、要求各礦井近期對在用的所有膠帶機滾筒軸進行一次探傷,并在12月底前把探傷結(jié)果報設(shè)備管理中心運行部。
3、要求大柳塔礦派專人負責(zé),對在用的所有膠帶機滾筒軸承進行一次開蓋檢查,設(shè)備管理中心運行部將重點跟蹤檢查。
4、要求大柳塔礦嚴格落實包機責(zé)任制,檢修人員必須熟悉掌握設(shè)備的運行信息,加強設(shè)備的檢查和檢修,做好點檢和趨勢分析;要求崗位工照不同時間段的點檢溫度及震動進行對比、分析,出現(xiàn)異常及時匯報,對故障做到提前預(yù)測和防范。
5、要求大柳塔礦運轉(zhuǎn)隊加強技能培訓(xùn),提高員工對設(shè)備故障的分析和判斷能力。
6、要求大柳塔礦對主運系統(tǒng)各地點更換大型部件的起吊設(shè)施、工器具的準備情況進行一次檢查,針對不同地點現(xiàn)場環(huán)境的不同,進一步修訂完善事故處理預(yù)案,使各地點的大型部件更換流程、更換預(yù)案更具有可操作性和實用性,縮短故障處理時間。