上灣礦12206面刮板運(yùn)輸機(jī)153#溜槽產(chǎn)煤板斷裂事故
上灣礦12206面刮板運(yùn)輸機(jī)153#溜槽產(chǎn)煤板斷裂事故
一、事故時(shí)間:2011年3月3日23點(diǎn)
三、事故經(jīng)過(guò):
2011年3月3日四點(diǎn)班接班后,正常組織生產(chǎn)。23:00點(diǎn)煤機(jī)由機(jī)頭割到機(jī)尾,再往機(jī)頭反空刀時(shí)煤機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)牽引異常,觀察左右牽引電流發(fā)現(xiàn)電流不平衡,經(jīng)檢查確認(rèn)是刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾153#溜槽鏟板斷裂,154#溜槽鏟板焊接處裂縫(這兩節(jié)溜槽是3#、4#變線槽)。將采煤機(jī)牽引至130#支架處,組織人員進(jìn)行更換損壞的溜槽。4日零點(diǎn)班從地面下了一節(jié)普通中部溜槽進(jìn)行更換,發(fā)現(xiàn)中部槽不能代替變線槽。決定將損壞的兩節(jié)變線槽拆下運(yùn)往維修一廠進(jìn)行搶修,9點(diǎn)鐘維修中心根據(jù)變線槽的尺寸,將一節(jié)中部槽改為3#變線槽,并對(duì)4#變線槽鏟板裂縫處進(jìn)行焊接,17:35分維修中心將兩節(jié)變線槽搶修完畢,組裝后無(wú)異常,裝車運(yùn)往上灣礦。5日2點(diǎn)鐘兩節(jié)溜槽安裝完畢,恢復(fù)正常生產(chǎn),影響該工作面生產(chǎn)共計(jì)27小時(shí)。
四、原因分析:
12206綜采工作面于2010年10月8日安裝完畢,截止3月3日四點(diǎn)班累計(jì)推進(jìn)1150米,產(chǎn)量380萬(wàn)噸。機(jī)尾變線槽由奔牛廠家生產(chǎn),110#-150#中部溜槽由江蘇天明生產(chǎn),其它中部槽由奔牛生產(chǎn)。
1、變線槽鏟煤板比中部槽鏟煤板寬60-120mm(梯形狀),變線槽鏟煤板采用焊接而成,鏟煤板與溜槽底板連接處單薄,是事故發(fā)生的主要原因。
2、工作面回順巷道有上坡趨勢(shì),導(dǎo)致變線槽鏟煤板離地板有2-3mm的距離,采煤機(jī)通過(guò)時(shí)受力大導(dǎo)致鏟煤板斷裂。
3、區(qū)隊(duì)機(jī)電管理人員對(duì)中部溜槽、機(jī)尾變線槽的結(jié)構(gòu)不清楚,從地下一節(jié)中部槽安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)不同是導(dǎo)致處理事故時(shí)間長(zhǎng)的直接原因。
五、預(yù)防措施:
1、為避免新變線槽再發(fā)生類似事故,要求天地奔牛對(duì)變線槽重新做有限源受力分析,對(duì)損壞原因進(jìn)行詳細(xì)分析,對(duì)索賠的三節(jié)變線槽加工時(shí)要進(jìn)行技術(shù)改造后再發(fā)神東。
2、綜采隊(duì)要加強(qiáng)工程質(zhì)量管控,機(jī)頭、機(jī)尾過(guò)渡一定要平緩,中部不能出現(xiàn)大的起伏;推移溜槽的彎曲度一定符合操作規(guī)程要求,防止溜槽彎曲度小損壞啞鈴銷座子;
3、在生產(chǎn)期間采煤司機(jī)要勤觀察左右牽引電機(jī)的電流,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)排除原因;對(duì)機(jī)頭、機(jī)尾過(guò)渡區(qū)域及工作面起伏大的區(qū)域溜槽每天檢查一次,其它區(qū)域溜槽每周檢查一次,檢查溜槽必須確保檢查區(qū)域工作面煤壁無(wú)片幫的情況下進(jìn)行。