霍寶干河煤礦“12.4”2-1081返掘巷斷層滯后出水事故案例分析
霍寶干河煤礦“12.4”2-1081返掘巷斷層滯后出水事故案例分析
2012年12月4日0點(diǎn)班,干河煤礦2-1081返掘工作面發(fā)生一起出水事故,出水點(diǎn)位置為2-1081返掘距迎頭20米處。
一、礦井基本情況
干河井田位于山西省洪洞縣北部,汾河西岸的干河、平垣、小河村一帶,距洪洞縣城23km,其行政轄區(qū)大部分為洪洞縣堤村鄉(xiāng),北部邊緣地帶屬于汾西縣團(tuán)柏鄉(xiāng),跨洪洞、汾西兩縣。
干河井田北以下團(tuán)柏?cái)鄬訛榻纾c團(tuán)柏礦相鄰,南至下張端斷層,西以團(tuán)-10號和109號鉆孔一線為界,東至汾河最高洪水位線。井田形態(tài)呈北東~南西向長條形分布,北東~南西長約9km,北西~南東寬約4km,面積為35.5599km2。
礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力210萬噸/年,地質(zhì)儲量3.13億噸,可采儲量1.71億噸。主要可采煤層有四層,分別為1#、2#、10#和11#。分兩個(gè)水平開采:一水平為+80水平,開采上組煤1#、2#煤層, 二水平為-15水平,開采下組煤10#、11#煤層,生產(chǎn)服務(wù)年限58.3年。為立井開拓方式。
干河礦屬于帶壓開采礦井,靜水位標(biāo)高517米,2#煤開采最低標(biāo)高-70米,2#煤最大承壓5.9mpa。
干河井田內(nèi)影響煤層開采的主要含水層有:
下石盒子組K8、K9砂巖含水層:K8砂巖為2號煤層的頂板,最大厚度9.94m,成為煤層直接充水含水層,裂隙不甚發(fā)育,K9砂巖位于K8砂巖層以上40m左右,水文地質(zhì)特征與K8砂巖相似,為富水性弱的裂隙含水層。
太原組K2、K3灰?guī)r巖溶裂隙含水層:K2、K3灰?guī)r含水層位于2號煤層底板,距2號煤平均75m左右,平均厚度分別為8.96m、1.46m,巖性為深灰色致密堅(jiān)硬石灰?guī)r,裂隙溶隙較發(fā)育,為富水性弱-中等的溶隙含水層。
峰峰組上段巖溶裂隙含水層:平均厚度30m,是本井田煤系地層下伏的主要含水層,屬富水性中等-強(qiáng)的溶隙含水層。
礦井地質(zhì)條件中等復(fù)雜,礦井水文地質(zhì)條件上組煤為中等型。
二、事故經(jīng)過
出水工作面情況簡介:
2-1081返掘工作面相對位于+80水平一采區(qū)的右翼,南西端至2#煤層分叉邊界線,北東端鄰一采區(qū)軌道巷,北西側(cè)相鄰2-1062巷,南東側(cè)為實(shí)體煤,靠近F13斷層。工作面于2012年5月5日開工至12月4日共掘進(jìn)298米。巷道規(guī)格為高3.8 m,寬4.8m,采用錨網(wǎng)梁、錨索聯(lián)合支護(hù),煤層為1、2號煤層合并層,厚度約4.0m左右。12月4日出水點(diǎn)位置2-1081返掘距迎頭20米處,煤層標(biāo)高為+87m。
出水情況:
1、出水地點(diǎn):2-1081返掘距迎頭20米處。
2、出水時(shí)間:2012年12月4日。
3、出水形式:巷道頂板右?guī)兔罕诮唤犹幊鏊?/p>
4、出水點(diǎn)標(biāo)高:+87m。
5、最大水量:250m3/h。
6、出水水源、水質(zhì):太灰水。
7、出水經(jīng)過:2012年12月4號0點(diǎn)班2:53分,井下2-1081工作面在距離工作面迎頭20米處右?guī)蛪毫υ龃?、右?guī)晚斏系谝桓^桿處有少量出水,剛開始約3-5m3/h, 3:55分出水量約30 m3/h左右,4:03分后水量又減小至20m3/h,5:23分水量迅速增大,6:30出水量大約250m3/h,至4日13:00時(shí)將2-1081返掘巷300m淹沒,經(jīng)過應(yīng)急搶險(xiǎn)排水及后期排水,水位控制在2-1081返掘巷口以下130m處,水量穩(wěn)定在80m3/h左右。出水后,及時(shí)取水樣化驗(yàn)分析,水質(zhì)表現(xiàn)為灰?guī)r水。
三、事故原因
出水原因初步分析:由于斷層位置偏向2-1081巷道,原留設(shè)斷層煤柱40m實(shí)際減少至22-25 m左右,2#煤層(上盤)與太灰(下盤)層間距減少至20m,加之礦壓大、水壓大,開鑿擾動(dòng),造成巷道底鼓變形、頂板錨索斷裂,導(dǎo)致斷層滯后出水。
工作面出水后,從12月4日BK8水文觀測孔監(jiān)測K2水位下降,后水文孔水位呈緩慢下降狀態(tài),O2水文觀測孔BK7水位沒有明顯變化。
排水系統(tǒng):
1、2-1081排水系統(tǒng):
2-1081返掘巷安裝2臺120kw、流量320 m3/h的潛水泵和2臺75kw、流量150 m3/h的潛水泵,連接4趟6寸排水管路直接排至中央水倉。工作面已形成900m3/h的排水能力。
2、礦井排水系統(tǒng):
中央水泵房總排水能力2000m3 /h。安裝 5臺離心泵,分別為:MD280-65*8(3臺),電機(jī)功率710KW;MD500-57*9(2臺),電機(jī)功率1400KW,排水能力1000m3 /h;同時(shí)礦井建設(shè)有應(yīng)急強(qiáng)排水系統(tǒng),安裝2臺BQ550—536/14—1400/w-s潛水泵,排水能力1000m3 /h,5臺離心泵和2臺潛水泵分別與325排水管路(3趟)、273管路(2趟)并聯(lián),排水管路經(jīng)副井筒排至地面,中央水倉設(shè)有內(nèi)、中、外三個(gè)倉,水倉總?cè)萘繛?000m3。
四、事故點(diǎn)評
本次事故教訓(xùn)深刻,充分暴露出本礦在對防治水透水前預(yù)兆的重視程度不夠,事故教訓(xùn)值得我們深刻反醒。主要有以下幾個(gè)方面的問題:
1、“有掘必探”管理制度的落實(shí)不到位,不能嚴(yán)格按照探放水設(shè)計(jì)要求進(jìn)行探放水,致使斷層發(fā)生偏移,留設(shè)煤柱減小時(shí),不能及時(shí)探清斷層偏移情況。在沿?cái)鄬幼呦虿贾霉ぷ髅鏁r(shí),必須加強(qiáng)探放水工作落實(shí),同時(shí),每隔50m垂直斷層方向布置一個(gè)鉆孔,及時(shí)掌握斷層走向情況,在斷層走向發(fā)生偏移時(shí),立即重新計(jì)算煤柱留設(shè),并按正常煤柱的1.5倍進(jìn)行留設(shè)。
2、對防治水透水前預(yù)兆的重視程度不夠。在工作面發(fā)生明顯的透水前預(yù)兆時(shí),必須立即停止作業(yè)地點(diǎn)的采掘活動(dòng),并組織專人查清發(fā)生透水預(yù)兆的原因,待徹底查清透水預(yù)兆發(fā)生的原因后方可恢復(fù)生產(chǎn)。