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某礦11091采煤工作面煤與瓦斯突出事故

xx年10月19日六點(diǎn)班,11091工作面在采煤過程中發(fā)生煤與瓦斯突出,造成2人死亡。

一、事故經(jīng)過:

由于機(jī)電故障影響,11091工作面已近兩班沒有正常生產(chǎn),工作面機(jī)組停在距工作面槽尾以下32m處,xx年10月19日六點(diǎn)班,9點(diǎn)30分,機(jī)電故障排除,采煤機(jī)開始向下割煤,割約8m遠(yuǎn)停機(jī)。此時(shí),陳xx在采煤機(jī)前5m處取戴帽柱,武xx、劉xx在機(jī)組后5m處串梁、打戴帽柱。9點(diǎn)55分,采煤機(jī)前后各10m范圍內(nèi)發(fā)生煤與瓦斯突出,將上述三位職工埋住。事故發(fā)生后,當(dāng)班跟班區(qū)長(zhǎng)巴xx從槽尾趕到事故地點(diǎn),與當(dāng)班班長(zhǎng)陳xx一同組織當(dāng)班工人搶救遇難人員。9點(diǎn)58分礦調(diào)度室接到事故電話,立即通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、救護(hù)隊(duì)、局調(diào)度室。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、總工程師等先后趕到事故地點(diǎn)。10點(diǎn)5分,將陳xx扒出,10點(diǎn)10分左右將武xx、劉xx扒出,經(jīng)搶救陳xx脫險(xiǎn),武xx、劉xx由于窒息時(shí)間長(zhǎng)而死亡。

二、事故原因:

1、xx工作面未按要求進(jìn)行瓦斯抽放,抽放效果差不達(dá)標(biāo),沒有工作面抽采效果評(píng)價(jià)。

2、礦井對(duì)xx工作面瓦斯突出危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足,在工作面瓦斯?jié)舛仍龃蟮那闆r下,沒有先將工作面停下來(lái),采取針對(duì)性的補(bǔ)充防突措施,待工作面突出危險(xiǎn)消除后才開始組織生產(chǎn)。而僅在采取增大工作面風(fēng)量,降低工作面瓦斯?jié)舛?,未消突的情況下,就開始組織生產(chǎn)。

3、礦井的效果檢驗(yàn)工作管理混亂,沒有建立有效的監(jiān)督機(jī)制。下井前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)儀器沒有按要求檢查,效果檢驗(yàn)數(shù)據(jù)沒有記錄,效果檢驗(yàn)結(jié)果不能反映真實(shí)情況。

4、,從檢驗(yàn)報(bào)告單上看,每次檢驗(yàn)都是從槽頭往上15m開始,110m長(zhǎng)的工作面只打6個(gè)效果檢驗(yàn)孔,效果檢驗(yàn)孔間距15m,留下了效果檢驗(yàn)空白帶,人為造成工作面漏檢。

5、工作面上風(fēng)道抽放時(shí)間短,特別是槽尾往下40—50m處抽放效果差。

6、工作面機(jī)電事故較多,不能按正規(guī)循環(huán)作業(yè),機(jī)組在槽尾往下32m處停機(jī)12小時(shí),控頂面積大,切頂線不齊,造成煤壁壓力大,機(jī)組割煤后使煤壁應(yīng)力狀態(tài)突然改變,引發(fā)瓦斯突出。

7、突出點(diǎn)出現(xiàn)有小型褶曲,煤層層理紊亂,突出點(diǎn)以上軟分層厚0.2—0.3m,以下厚0.6—0.7m,但并未引起礦井注意。

8、施工區(qū)隊(duì)干部管理不到位,機(jī)電事故多,不能按正規(guī)循環(huán)作業(yè),造成煤壁應(yīng)力集中。

9、職工安全教育不到位,職工防突意識(shí)差。

三、防范措施

1、認(rèn)真執(zhí)行區(qū)域和局部綜合防突措施,工作面抽采評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)后才可開采。

2、當(dāng)工作面出現(xiàn)突出預(yù)兆時(shí),要立即停止生產(chǎn)采取補(bǔ)充措施,對(duì)工作面突出危險(xiǎn)性重新評(píng)價(jià),當(dāng)工作面消突后才可恢復(fù)生產(chǎn)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)管理工作。

4、認(rèn)真分析預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),找出工作面的敏感指標(biāo),杜絕低指標(biāo)突出。