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某空分裝置冷箱炸裂噴砂事故分析

  某空分裝置冷箱炸裂噴砂事故分析

  1、 問題描述

  2011年2月24日,某系統(tǒng)操作人員1:00發(fā)現(xiàn)冷箱壓力出現(xiàn)明顯上升,正常指標(biāo)為0.00Kpa或0.01KPA,發(fā)現(xiàn)時(shí)為0.04KPA,當(dāng)時(shí)總控人員立即通知現(xiàn)場(chǎng)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查充氣閥是否開得過大,現(xiàn)場(chǎng)是否有誤噴砂情況,沒有發(fā)現(xiàn)異常, 認(rèn)為是儀表只是有問題,通知儀表人員查看了冷箱壓力變送器。冷箱基礎(chǔ)溫度未發(fā)生任何變化。

  2:00現(xiàn)場(chǎng)操作人員發(fā)現(xiàn)冷箱北側(cè)約20米高度污氮管道連接處有珠光砂噴出。立即通知化驗(yàn)室人員對(duì)冷箱下部外冒氣體用測(cè)氧儀監(jiān)測(cè),東側(cè)、南側(cè)不報(bào)警,西側(cè)報(bào)警,手動(dòng)分析結(jié)果冷箱西氧含量36﹪,冷箱南側(cè)31﹪.檢查過 程中2:30聽見鋼板破裂的聲音,返回檢查發(fā)現(xiàn)在冷箱南側(cè)約18米高度,距離上塔安全閥40cm距離處出現(xiàn)裂縫,并有液體流出??辗至⒓赐V估湎溥M(jìn)氣,上下塔排液,打開一個(gè)冷箱珠光砂卸料口和中部珠光砂口以及頂部的排氣口,冷箱上下部壓力回復(fù)正常數(shù)值。從先現(xiàn)象判斷冷箱漏 液,無法直接判斷原因,必須扒砂處理。

  2、 原因分析

  ﹙1﹚ 根據(jù)化驗(yàn)室分析結(jié)果,冷箱西氧含量為36﹪、冷箱南氧含量為31﹪,從而判斷漏液不是液氧,成份與液空含量近似,可能是液空管道泄漏。

  ﹙2﹚ 管道支撐不合適,原來檢查冷箱內(nèi)管道時(shí),此管道的支撐抱箍斷,廠家施工人員對(duì)管道支撐進(jìn)行處理后,原來的廢舊支撐應(yīng)該去掉,但是沒有去除,管道和舊支撐磨損造成管道漏液。漏液之后,由于富氧液空在冷箱內(nèi)部氣化,造成冷箱的密封氣壓力高,高到一定程度時(shí),由于冷箱無法承受住壓力高,造成冷箱破裂。

  3、 處理措施及建議

  ﹙1﹚、扒砂后去掉廢舊支撐,更換此段管道。對(duì)冷箱破裂處進(jìn)行焊接。

  ﹙2﹚、冷箱內(nèi)每次扒砂都應(yīng)該檢查支撐是否變形,是否合適,管道是否變形,焊縫是否開焊,并且安排專人負(fù)責(zé)檢查

  ﹙3﹚、如果防止這種現(xiàn)象的發(fā)生:總控人員應(yīng)該注意冷箱的密封氣壓力是不是有較大的變化,如果有變化看情況處理。