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某化工企業(yè)德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐B爐水洗塔帶水事故案例分析

  某化工企業(yè)德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐B爐水洗塔帶水事故案例分析

  1. 事故經(jīng)過:

  2005年8月30日夜班接班后,因系統(tǒng)壓力緩慢升高,德士古水煤漿加壓氣化裝置氣化爐氧煤比偏低,氣化崗位不斷地開大氧氣調(diào)節(jié)閥引(加)氧。1:00變換V0901液位LICA0902突然上漲(由0快速上漲,最高至75.3%),迅速通知?dú)饣瘝徫唬瑲饣瘝徫徊僮鞴そ?jīng)檢查氣化爐、水洗塔壓力、溫度、液位等各運(yùn)行參數(shù)無異常,氣化崗位適當(dāng)降低水洗塔液位(由58%降至52%)。此時變換R0901進(jìn)口溫度波動大,造成R0901床層熱點(diǎn)溫度TIA0909大幅波動,最高升至458℃,最低降至386℃。后經(jīng)檢查趨勢發(fā)現(xiàn),在此段時間B爐水洗塔出口工藝氣流量FI0715B波動較大,由0:56分時112948m3/h至1:10分增大至121282m3/h,同時B爐水洗塔出口工藝氣壓差(PI0707B-PICA0711B)由85kpa左右升高到105kpa左右。1:26分V0901液位排盡,R0901溫度逐步恢復(fù)穩(wěn)定。

  2. 事故分析

  ① 這是一起因氣化B爐水洗塔帶水造成變換爐溫度波動的工藝事故。

 ?、?水洗塔出口工藝氣帶水,對于變換崗位的影響:

 ?、?將造成觸媒粉化,床層阻力增加;

  ④ 將使變換觸媒活性降低,變換率降低,變換氣CO含量升高,威脅正常生產(chǎn)。嚴(yán)重時觸媒將會失去活性,導(dǎo)致系統(tǒng)停車。

  3. 原因分析

  經(jīng)過車間相關(guān)人員分析討論認(rèn)為,這次帶水事故的發(fā)生有可能是以下方面因素影響造成。

  ① 氧煤比波動,氣化爐溫度升高,熱負(fù)荷增加,造成氣量(濕氣量增加)波動,水洗塔出口流量波動,產(chǎn)生帶水。這可能是這次事故的主要原因。

 ?、?水洗塔液位可能偏高,產(chǎn)氣量波動時,出口工藝氣帶水。

 ?、?系統(tǒng)壓力突然下降,造成水洗塔氣體流速突然增大,造成帶水

 ?、?水洗塔塔盤加水量過大,造成液泛,工藝氣帶水。

 ?、?氣化爐、水洗塔壓力突然增大,沖壞塔盤,造成帶液。

  4. 防范措施或處理方案:

 ?、?加減負(fù)荷、調(diào)節(jié)氧煤比必須緩慢,減少壓力、溫度、流量波動

 ?、?水洗塔液位控制不能太高。

 ?、?前后系統(tǒng)加強(qiáng)聯(lián)系,減少因系統(tǒng)波動造成的影響。

 ?、?塔盤加水應(yīng)穩(wěn)定,同時根據(jù)負(fù)荷及時調(diào)整,滿負(fù)荷時流量不超過32m3/h。

 ?、?在DCS增加水洗塔出口工藝氣壓差,并設(shè)高報值,便于及時發(fā)現(xiàn)壓力變化情況