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大興礦“2007.11.4”頂板事故案例分析

大興礦“2007.11.4”頂板事故案例分析
   2007年11月4日四點(diǎn)班,綜維隊(duì)石××小班在SV415運(yùn)順膠帶輸送機(jī)尾滑道前10米處挑頂翻架棚作業(yè)。21時(shí)34分,在翻下第一架鐵棚后,頂板上有一大拌夾在第二架鐵棚上拿不下來,班長石××又將第二架鐵棚的單體腿泄壓,從而使第二架鐵棚也失去了支撐力。這時(shí)班長石××與跟班副隊(duì)長林××兩人同時(shí)發(fā)現(xiàn)頂板掉渣并且下沉等異常情況,林××讓在此處作業(yè)的所有人員馬上撤離現(xiàn)場(chǎng),同時(shí),在膠帶輸送機(jī)頭及工作面端頭支架處設(shè)警戒,禁止人員通過。在遠(yuǎn)方觀察,大約過了5分鐘,頂板緩慢下沉冒落。冒落范圍:長約6.5米、寬約4米、高度2米,埋住膠帶輸送機(jī),推倒巷道原支護(hù)的3架鐵棚、3架木棚,至6日早6時(shí)20分膠帶輸送機(jī)恢復(fù)正常。累計(jì)影響時(shí)間32小時(shí)46分鐘。
   原因分析:
   1、此巷道為復(fù)合頂板,極其破碎,受地壓及采動(dòng)影響頂板下沉量較大,原支護(hù)的鐵梯棚嚴(yán)重彎曲變形,支護(hù)強(qiáng)度大大降低。
   2、復(fù)合層頂板在上方兩米左右處離層并整體下沉,原有的錨桿、錨索被拉斷,失去了原始的支護(hù)效果,盡管在鐵梯棚下方和棚空間打了一些對(duì)頂單體點(diǎn)柱,但支護(hù)的密度和強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
   3、綜維隊(duì)未嚴(yán)格按措施進(jìn)行施工是這起事故的直接原因。
  ?。?)挑頂前,未采取補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)措施
  ?。?)翻一架給一架的要求未執(zhí)行(實(shí)際翻兩架),并提前回下對(duì)頂、對(duì)棚的點(diǎn)柱。
  ?。?)已給的園木棚掛兩排鉸接未跟到木棚頭。(新給的3架圓木棚未掛鉸接)。
   (4)最大空頂距規(guī)定1.8m,實(shí)際達(dá)到2.4m。
   4、各級(jí)管理人員特別是生產(chǎn)、監(jiān)察科室人員發(fā)現(xiàn)此處頂板下沉日趨嚴(yán)重,沒有及時(shí)督促施工單位修改措施,沒有及早安排超前主動(dòng)挑頂泄壓。應(yīng)該說這給此次掉頂預(yù)留了隱患。是這起事故的主要原因。
   5、個(gè)別管理人員入井檢查不夠認(rèn)真細(xì)致,真正的隱患沒有發(fā)現(xiàn),粗枝大葉、走馬觀花,缺少超前意識(shí)。
   6、個(gè)別管理人員和施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)還沒有真正意識(shí)到我礦目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻性,盲目樂觀、麻木不仁,還存在重生產(chǎn)輕安全的現(xiàn)象。
   防范措施:
   1、因?yàn)橄锏赖腻^桿、錨索已經(jīng)被拉斷,因此在翻棚前應(yīng)該對(duì)頂板進(jìn)行密集的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),生產(chǎn)科室要有專人負(fù)責(zé)檢查單體的初撐力,要有效地遏止頂板的持續(xù)下沉,然后再進(jìn)行主動(dòng)超前挑頂泄壓。
   2、改變作業(yè)方式,采用合理地作業(yè)流程(打錨索或加密補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)-背棚-翻棚),保證安全生產(chǎn)。
   3、各級(jí)管理人員必須對(duì)頂板的變化多加觀察,舉一反三及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種隱患,盡早采取有效的防范措施,堅(jiān)決做到不安全決不生產(chǎn)。
   4、嚴(yán)格執(zhí)行維修巷道頂板管理10條及敲幫問頂、超前別頂措施。