2003年1月11日4時45分,黑龍江省哈爾濱市方正縣寶興
煤礦二段左五片發(fā)生一起特大瓦斯爆炸
事故。爆炸破壞了井下
通風(fēng)系統(tǒng),二段主副井已嚴(yán)重垮落,副暗井下山4米處,CO濃度2000PPm,CH4濃度10%以上,救護(hù)隊無法進(jìn)入;一段主副井13到16聯(lián)絡(luò)川
通風(fēng)設(shè)施也遭損壞,一段蹬車工因爆炸沖出的高溫烈焰造成臉、頸和前后臂20%三度燒傷。這起
事故造成34人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失419萬元。
事故發(fā)生在全省“兩會”期間,造成了極壞的不良政治影響。
一、
事故發(fā)生的原因
這起
事故發(fā)生在寶興
煤礦二段左五片處理火區(qū)、施工防火密閉過程中。爆炸發(fā)生當(dāng)班,井下一采兩掘均已停工。入井的36人當(dāng)中,除一段井底水泵司機、蹬鉤工和二段絞車司機各一名外,其余33人全在二段左五片施工防火密閉與運料。該礦從1月10日16時起開始打設(shè)左五片上部第二溜煤眼防火密閉和左五片平巷內(nèi)位于第二溜煤眼內(nèi)外兩道閉。到事發(fā)時已前后歷時12個小時左右,按零點升井人員推斷,爆炸恰恰發(fā)生在三道防火閉施工結(jié)束或臨近收尾時。據(jù)調(diào)查組認(rèn)定,
事故的直接原因為:自燃發(fā)火礦井的自燃煤層采后空區(qū)封閉不嚴(yán),因密閉和裂隙漏風(fēng)造成采空區(qū)自燃發(fā)火,采空區(qū)自燃明火蔓延到密閉之外,由于封閉火區(qū)
通風(fēng)安全措施不可靠,
通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整不及時,并且沒請救護(hù)隊處理險情,致使火區(qū)內(nèi)瓦斯積聚達(dá)到爆炸條件,造成了滅火救災(zāi)過程中的瓦斯爆炸。
二、
事故的教訓(xùn)和防治
措施
“前事不忘,后事之師”。寶興煤礦“1.11”瓦斯爆炸
事故是發(fā)生在高瓦斯并且自燃發(fā)火礦井。礦井總?cè)腼L(fēng)量1017m3/分;瓦斯絕對涌出量4.42m3/分;瓦斯相對涌出量18.1m3/噸,煤塵有爆炸危險,爆炸指數(shù)35%。該礦設(shè)有瓦斯和一氧化碳監(jiān)測系統(tǒng),
通風(fēng)、防火、
防塵系統(tǒng)也較健全。從礦井“
一通三防”裝備狀況看,這起
事故應(yīng)該說是可能避免的。但從井下災(zāi)區(qū)違章施工與冒險作業(yè)的嚴(yán)重情況看,這起礦難又在劫難逃!為了透過現(xiàn)象看本質(zhì),
分析偶然找必然,我們不妨從頭剖析一下這起火區(qū)瓦斯爆炸的全過程,以便從血與火的深刻教訓(xùn)中找出避免同類
事故的針對性
措施:
1、處理井下火區(qū)必須有完整可靠的技術(shù)方案和
通風(fēng)安全措施。不能頭痛醫(yī)頭,腳痛治腳。
寶興煤礦“1.11”火區(qū)瓦斯爆炸
事故發(fā)生前的2002年12月31日,該礦二段左五片上部第二溜煤眼密閉前的木棚子和兩幫煤體已經(jīng)出現(xiàn)自燃明火,同時上部左四片密閉前檢測出一氧化碳濃度達(dá)300PPm左右,并且氣溫明顯升高,說明左四到左五片之間采空區(qū)已形成一個較大的火區(qū),而不是左五片第二溜煤眼閉前的那一點明火。當(dāng)天該礦組織人員撲滅左五片溜煤眼密閉前的自燃明火,并緊貼原密閉加補一道防火閉,但這樣做并未徹底熄滅這一采空火區(qū)。正確的決策應(yīng)該請救護(hù)隊對二段左五片、左四片甚至左三片所有采空密閉內(nèi)外全部抽采氣樣進(jìn)行觀測
分析,科學(xué)制定火區(qū)范圍,確定所有漏風(fēng)通道,修補或重新打設(shè)左四片和左五片五道密閉,徹底隔離和調(diào)節(jié)火區(qū)入排壓差等“封、堵、補、注、均”等綜合管風(fēng)滅火
措施,盡快將采空火區(qū)徹底熄滅,這才是治本之策。實際上左五片采空區(qū)正處于斜9米落差的反向斷層破碎帶,破碎帶滲透供氧和密閉反水孔漏風(fēng)這些重大隱患因素,在日常礦井
通風(fēng)管理中根本沒引起警覺和注意。
2003年1月10日下午,礦瓦檢員發(fā)現(xiàn)二段左五片火區(qū)密閉前氣溫高達(dá)100℃以上,閉內(nèi)一氧化碳濃度達(dá)50000PPm,說明火勢災(zāi)情已相當(dāng)嚴(yán)重,此時應(yīng)在左四片、左五片、左六片同時封閉,實施“關(guān)門打狗”,直至火區(qū)徹底熄滅。不應(yīng)該為保住左五片下部已圈出的煤量僅封左五片一截平巷。實際上這樣單道閉前“打補丁”式的局部封閉不僅徒勞無益,而且對施工人員是異常危險的。流血的教訓(xùn)表明,封閉厚煤層火區(qū)密閉應(yīng)打設(shè)巖石巷道內(nèi)或掏槽緊貼頂?shù)装鍑?yán)密打牢,不能心存僥幸偷工減料打在煤體里。
2、開采自燃發(fā)火煤層必須超前制定并落實防滅火措施。
首先采煤方法要符合
煤礦安全規(guī)程和《小
煤礦安全生產(chǎn)基本條件》,避免采用房柱式高落采煤法;避免采空區(qū)遺留煤柱和破碎浮煤;避免向采空區(qū)漏風(fēng);采后上下順槽與起、停采線煤柱都要進(jìn)行注漿注砂或用阻化劑噴涂進(jìn)行絕氧處理,特別溜煤巷密閉一定要注漿充實。這次寶興煤礦就是采用高落采煤法,采空區(qū)遺留大量煤柱和浮煤,左五片、左四片溜煤眼密閉內(nèi)沒有進(jìn)行注漿處理,如果分層注漿或溜煤密閉內(nèi)注滿泥漿,嚴(yán)密不漏風(fēng),這次發(fā)火直至爆炸也是可以避免的。
3、自燃發(fā)火礦回風(fēng)井和二段主回風(fēng)道應(yīng)布置在巖石層或不自燃煤層內(nèi)。
目前已布置在自燃發(fā)火煤層內(nèi)各類小煤礦必須立即采用砌碹、掛網(wǎng)、錨噴或用不燃材料充填等有效措施進(jìn)行徹底整改。不徹底整改就潛伏著重大隱患。寶興煤礦左五片所采煤層厚4-7米,一段主副井1150米,二段主副井500米,均布置在自燃發(fā)火煤層內(nèi)。爆炸
事故發(fā)生后,造成二段主副井井筒頂煤塌落冒嚴(yán),堵塞了
安全出口,致使爆炸災(zāi)情擴大,給救護(hù)隊及時進(jìn)入災(zāi)區(qū)搶救遇險人員和救災(zāi)帶來極大困難,這也是一條沉痛的教訓(xùn),值得吸??!
4、井下治理火區(qū)必須與防治瓦斯同步考慮
井下火區(qū)附近作業(yè)必須有嚴(yán)密的防止瓦斯超限積聚的可靠措施,這是無數(shù)流血
事故驗證的一條基本經(jīng)驗。但寶興煤礦封閉火區(qū)時完全忽視了這一點。從當(dāng)班零點到
事故發(fā)生的4時45分,該礦瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)顯示共有10次瓦斯超限報警,最高一次瓦斯報警濃度達(dá)到1.72%,而此時的報警探頭并不在左五片平巷內(nèi),而是被挪到左五片斜上全風(fēng)壓回風(fēng)口,此處回風(fēng)口左側(cè)為左五平巷,右側(cè)緊靠近二段主入風(fēng)道,此間兩道風(fēng)門聯(lián)鎖裝置已被甩掉,因運料風(fēng)門經(jīng)常被打開,探頭處風(fēng)流量處于或大或小的極不穩(wěn)定狀態(tài),此時左五片平巷內(nèi)(即打設(shè)二處防火閉巷道)的實際瓦斯含量要遠(yuǎn)高于監(jiān)測探頭顯示濃度。災(zāi)區(qū)內(nèi)瓦斯連連報警,施工人員卻依然集中冒險作業(yè),可見對瓦斯超限的危險性麻木不仁已達(dá)到何等嚴(yán)重程度!無知和麻木已造成33名工人弟兄長眠千米井下!這特大礦難巨大悲痛化做的警鐘難道還不能發(fā)人猛醒嗎?
5、根治瓦斯和自燃火災(zāi)必須依靠
科技進(jìn)步
瓦斯超限積聚和井下自燃明火都是引發(fā)惡性傷亡
事故的重大禍源。要鏟除這兩大
事故之源必須依靠先進(jìn)技術(shù)手段,在監(jiān)測予報和控制自燃發(fā)火源頭上狠下功夫。寶興煤礦井下
事故現(xiàn)場雖然安設(shè)了監(jiān)測探頭并鋪設(shè)了防火管路,但監(jiān)測系統(tǒng)的預(yù)測、預(yù)報功能并沒有利用并發(fā)揮出來;采空注漿充砂工作也從未開展。對已發(fā)火的左四片和左五片密閉內(nèi)一氧化碳也沒有嚴(yán)格跟蹤監(jiān)測,誤認(rèn)為左五片第二溜煤眼補一道密閉就萬事大吉了,實際等于對采空火區(qū)放任自流。煤層自燃發(fā)火的蔓延速度時常超過人們的正常預(yù)料,不科學(xué)準(zhǔn)確地預(yù)測和超前防范往往是會吃大虧的。