回轉(zhuǎn)窯托輪燒瓦事故案例分析
回轉(zhuǎn)窯托輪燒瓦事故案例分析
事故性質(zhì):重大設(shè)備事故
事故經(jīng)過(guò):
2007年6月4日11:50,回轉(zhuǎn)窯11#瓦冒煙,托輪軸溫度達(dá)80℃,降低窯速到0.6rpm進(jìn)行冷卻養(yǎng)護(hù),之后逐步提窯速到1.6rpm,密切關(guān)注軸溫變化,發(fā)現(xiàn)軸溫仍有增長(zhǎng)的趨勢(shì),托輪軸溫度達(dá)80℃,至6日6點(diǎn)止料停窯。
6月7日3點(diǎn)將瓦抽出,發(fā)現(xiàn)進(jìn)油口油囊過(guò)小,在距進(jìn)油口200 mm距瓦邊100mm交叉位置有50mm見(jiàn)方亮點(diǎn),軸瓦刮研位置區(qū)外側(cè)有一半點(diǎn)虛。然后重研刮瓦5遍,通過(guò)壓鉛絲和進(jìn)油口,出油口塞塞尺綜合考慮,判斷熱態(tài)時(shí)窯中心線(xiàn)托輪軸中心線(xiàn)不平行,托輪軸中心線(xiàn)與瓦中心線(xiàn)也不平行,軸受力偏載,于是將11#軸承座向里頂進(jìn)0.5mm,于6月8日1點(diǎn)回裝完,開(kāi)始窯點(diǎn)火升溫。
6月8日8:40,窯速2.3rpm,壓鉛絲發(fā)現(xiàn)靠近11#處鉛絲比靠近9#處厚0.3 mm,于是將11#軸承座向里頂0.2 mm,導(dǎo)致瓦邊溫度達(dá)到100℃以上,隨后分2次將11#軸承座向外撤,分別撤0.15mm和0.16mm,但托輪軸溫度已達(dá)到70℃,雖然采取了降窯速,換油冷卻,將11#、9#軸承座向外撤的方法(11#撤4.3 mm,9#撤2.6mm),但油溫仍沒(méi)有穩(wěn)定,提高窯速依然有上升趨勢(shì),瓦溫達(dá)60℃,在22:40窯止火。
停機(jī)時(shí)間及經(jīng)濟(jì)損失:
此設(shè)備事故造成回轉(zhuǎn)窯累記停機(jī)103.27小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元(換油費(fèi)用)。
事故主要原因:
1.2006年6月調(diào)試期間,因?yàn)?檔5#、7#瓦頻繁燒瓦,于是將2檔東側(cè)5#、7#軸承座向外平移17 mm,2檔西側(cè)6#、8#向外平移8 mm,使得3檔東側(cè)拖輪受力加大。
2.在2006年軸承座安裝完后,未焊定位塊,運(yùn)行一段時(shí)間后軸承座發(fā)生了偏移,因?yàn)槎ㄎ讳N(xiāo)裝在軸承座上,定位銷(xiāo)也隨軸承座偏斜,使得球面瓦被定位銷(xiāo)卡死(定位銷(xiāo)與孔有4 mm間隙),當(dāng)外界環(huán)境發(fā)生變化,如窯尾塌料或3檔處筒體溫度變大時(shí),由于球面瓦不能靈活轉(zhuǎn)動(dòng),使得瓦與軸不平行,形成一定夾角,靠近托輪的一段油囊變小,形不成有效油膜,以至燒瓦。
事故教訓(xùn)及今后的防范措施:
1.將2檔東側(cè)5#、7#軸承座向里平移4 mm。
2.將11#軸承座找正復(fù)位。
3.進(jìn)一步核實(shí)1、2、3檔軸承座對(duì)中尺寸,在今年11月中修時(shí),將發(fā)生偏移的全部找正復(fù)位。
4.每周對(duì)墊板與輪帶之間進(jìn)行一次潤(rùn)滑(用黃油拌石墨粉)。
5.加強(qiáng)對(duì)窯的巡檢。?