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氯堿公司“5.22”硫化氫中毒事故案例分析

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一、事故簡要經(jīng)過

2010年5月19日早晨,公司安排公用工程工區(qū)清理二沉池內(nèi)的污泥,于20日早開始清理二沉池污泥,在兩個二沉池內(nèi)各放入一臺水泵,并開啟鼓風(fēng)機(jī)向池內(nèi)吹風(fēng)約半小時后,開始啟動水泵排放污泥,排放至10時左右,由于剩下的污泥較厚,而且感覺池內(nèi)有害氣體濃度較高,就停止了排放。22日吳某、王某、程某三人,再次開始清理,在水泵不能正常排放污泥時,吳某讓王某關(guān)閉開關(guān),自己順著池內(nèi)放著的梯子下到池中,欲拉動水泵,但很快就跌落于污泥中,程某順著梯子下池欲救吳某,也跌落于污泥中,王某來到池口看到二人出事,就立即叫人搶救,趕來的原某戴上用幾根通氣管接成的長管防毒面具,因通氣管跌落,原某感到呼吸困難,就停止救援返回池口,后程某等人又帶濾毒罐防毒面具趕到,并下井施救,先后將王某、程某拉出來,而救援過程中,程某因發(fā)生意識模糊順梯滑落池內(nèi)。后公司救援人員戴好呼吸器進(jìn)入池中,用手在污泥中摸索到吳某后救出,三人先后被送往平定縣醫(yī)院進(jìn)行搶救,吳某、程某經(jīng)搶救無效死亡,王某、程某經(jīng)及時搶救脫險。

二、事故原因

污水處理工段大班班長吳某安全意識淡薄,擅自違規(guī)進(jìn)入受限空間作業(yè),是造成事故的直接原因;污水處理工段職工程某、王某缺乏必要的應(yīng)急救援知識,在未按規(guī)定佩戴任何防護(hù)用具的情況下,盲目入池施救,是造成事故擴(kuò)大的直接原因。

公用工程工區(qū)對危險場所管理不善,對職工安全教育不夠,對危險場所作業(yè)未制定有效的安全技術(shù)措施操作規(guī)程、未實(shí)施有效的監(jiān)督檢查,是造成事故的主要原因。

氯堿公司安全隱患排查治理不細(xì),安全培訓(xùn)教育不夠,安全監(jiān)督檢查不到位,是造成事故的重要原因。

三、防范措施

1、加強(qiáng)現(xiàn)場管理,提升保障水平。一要在污水處理池樓梯入口設(shè)置安全警示標(biāo)志;二要在接觸氧化池平臺安裝一定數(shù)量的有毒有害氣體在線監(jiān)測儀;三要在二沉池口加蓋上鎖并安裝起吊水泵設(shè)施;四要在二沉池附近設(shè)置應(yīng)急柜,存放必要的應(yīng)急用品和急救藥品。

2、加大培訓(xùn)力度,提高培訓(xùn)質(zhì)量。要加強(qiáng)安全知識培訓(xùn),讓職工真正了解和掌握作業(yè)場所的危險危害因素,提高應(yīng)對突發(fā)事故的處置能力;要加強(qiáng)“三級”安全教育和崗前培訓(xùn)教育,努力提高職工自身安全素質(zhì)和自?;ケ?a class="insidelink" target="_blank" title="煤礦安全網(wǎng)">安全意識。

3)完善規(guī)章制度,規(guī)范操作行為。一要健全完善和嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全管理制度,杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生;二要進(jìn)一步修訂完善污水處理作業(yè)規(guī)程,特別是污泥排放作業(yè)規(guī)程,并嚴(yán)格按規(guī)程組織作業(yè),防止因操作不當(dāng)引發(fā)類似事故