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隰東煤業(yè)2014.1.17瓦斯異常涌出事故案例分析

隰東煤業(yè)2014.1.17瓦斯異常涌出事故案例分析

2014年1月17日,隰東煤業(yè)井下PC203回風(fēng)巷綜掘工作面打超前探鉆孔,揭露老空,瓦斯異常涌出,未造成人員傷亡。

事故經(jīng)過:2014年1月17日0點班,PC203回風(fēng)巷綜掘工作面掘進至176米時,由專職探水隊在掘進面迎頭以0°方位角沿煤層傾斜向上2°施工第一個中眼。 4時10分左右,當(dāng)中眼鉆進18米時遇老空,有害氣體從鉆孔與鉆桿間隙處涌出,跟班瓦斯員檢測,孔口瓦斯?jié)舛葹?.8%,無H2S、CO等有害氣體,現(xiàn)場工作人員立即用黃泥、編織袋、毛巾進行封堵,瓦斯仍然涌出,瓦斯員隨即向礦調(diào)度匯報,礦調(diào)度通知當(dāng)班工作人員撤出。

事故原因:1、PC203回風(fēng)巷綜掘工作面在施工超前鉆探時鉆探揭露老空,瓦斯從鉆孔與鉆桿間隙處涌出導(dǎo)致瓦斯超限,是造成該事故的直接原因。

2、《PC203回風(fēng)巷綜掘工作面超前探安全技術(shù)措施》制定不到位。未針對礦區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)較多的情況,制定超前鉆探揭露老空時的有效防治措施;重大危險源辨識不到位,未對超前鉆探揭露老空可能導(dǎo)致的危險源進行辨識,是造成該事故的主要原因。

3、超前鉆探設(shè)計不完善、施工不到位。在上一循環(huán)超前鉆探保安距離30m內(nèi),再次施工超前鉆探18m時揭露老空,是造成該事故的主要原因之一。

4、未制定超前鉆探揭露老空造成有害氣體涌出的具體防范措施,封堵措施不到位,致使工作區(qū)域長時間瓦斯超限,是造成該事故的重要原因。

二、綜合防范措施

1、礦井應(yīng)根據(jù)通風(fēng)系統(tǒng)和瓦斯檢查區(qū)域,制定《瓦斯檢查點設(shè)置計劃》和《巡回檢查圖表》,《巡回檢查圖表》必須明確每個瓦檢工的檢查路線、地點、時間、次數(shù)和檢查內(nèi)容,并由礦技術(shù)負責(zé)人審核簽字后由瓦檢工嚴格執(zhí)行。

2、提升瓦檢工素質(zhì),在瓦斯檢查過程中出現(xiàn)特殊情況需要離開崗位或進入不明區(qū)域檢查時,必須向通風(fēng)調(diào)度和值班隊干匯報。

3、對礦區(qū)范圍內(nèi)及周邊的采空區(qū),要全力取得詳實資料。

4、加強礦井瓦斯積聚區(qū)的調(diào)查和預(yù)測,每月對可能存在的有害氣體異常涌出、積聚點進行一次預(yù)測,根據(jù)預(yù)測情況在礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖和采掘工程平面圖上用紅顏色標出范圍,說明情況,每班至少檢查一次。

5、對受條件限制無法通過物探提前探測的老空區(qū),要制定可行的探測方式和管理辦法,確保準確探明老空區(qū)情況。

6、在探放、接近老空區(qū)時應(yīng)制定專門的探放水、氣安全措施。優(yōu)化超前鉆探設(shè)計,保證超前鉆探施工質(zhì)量,確保超前鉆探的有效保安距離,增加超前探鉆孔數(shù)量,設(shè)置可靠的孔口控制裝置。

7、完善老空瓦斯排放措施,保證礦井安全生產(chǎn)。