“2013.12.02”3101切眼機(jī)尾設(shè)備安裝位置不當(dāng)事故案例分析
“2013.12.02”3101切眼機(jī)尾設(shè)備安裝位置不當(dāng)事故案例分析
2013年12月2日八點(diǎn)班,總經(jīng)理現(xiàn)場辦公至3101回風(fēng)順槽與切眼貫通處發(fā)現(xiàn),3101切眼機(jī)尾處設(shè)備安裝基準(zhǔn)點(diǎn)與巷道貫通點(diǎn)錯差1米,導(dǎo)致3101切眼設(shè)備安裝整體向機(jī)尾處下滑1米,溜槽距北幫安全距離不夠,對3101今后正常回采產(chǎn)生了一定影響。
事故原因:
(一)直接原因
機(jī)電科未按設(shè)計要求制作《3101工作面安裝配套圖》,圖紙未經(jīng)相關(guān)職能科室會審,3101切眼真實(shí)長度與圖紙標(biāo)識長度不符,誤導(dǎo)安裝基準(zhǔn)點(diǎn)的確定,造成工作面設(shè)備安裝位置存在偏差,是事件發(fā)生的直接原因。
(二)間接原因
1、生產(chǎn)技術(shù)科未牽頭組織進(jìn)行切眼刷大驗(yàn)收工作,對刷大超過1米未進(jìn)行通報,且安裝起始階段監(jiān)管不到位,對機(jī)尾安裝基準(zhǔn)點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)和指正,是事件發(fā)生的間接原因。
2、地質(zhì)測量科未對切眼施工真實(shí)長度進(jìn)行復(fù)測,安裝前未向機(jī)電科提交完成底圖及真實(shí)數(shù)據(jù),且安裝起始階段監(jiān)管不到位,對機(jī)尾安裝基準(zhǔn)點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)和指正,也是事件發(fā)生的間接原因。
防范措施:
1、加強(qiáng)各職能科室職責(zé)分工與協(xié)調(diào)配合,生產(chǎn)技術(shù)科對完成工程必須履行驗(yàn)收程序,對與設(shè)計不符內(nèi)容及時進(jìn)行通告;地質(zhì)測量科做好工程完工的收尺工作,對采面安裝工程及時提交安裝前巷道完工底圖及真實(shí)數(shù)據(jù),便于正確指導(dǎo)作業(yè)。
2、機(jī)電科應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé),制圖精確,能有效指導(dǎo)作業(yè),且需提交總工辦組織會審簽字,嚴(yán)禁不經(jīng)會審落實(shí)作業(yè)。
3、機(jī)電科、安裝隊需按照公司領(lǐng)導(dǎo)安排,對3101工作面設(shè)備安裝數(shù)量進(jìn)行重新核對,按更正數(shù)量進(jìn)行安裝,有效將事件影響程度降到最低。
4、科室各級管理人員應(yīng)提高大局意識,及時發(fā)現(xiàn)和指正現(xiàn)場存在的不合理情況,真正起到指揮和協(xié)調(diào)作用,指導(dǎo)責(zé)任單位正確安裝。