綜采二隊“2014.9.24”3210工作面冒頂事故案例分析
綜采二隊“2014.9.24”3210工作面冒頂事故案例分析
2014年9月23日中班18時20分,3210工作面正進行回采作業(yè)往機頭割煤時,3210運輸順槽皮帶扣開、皮帶斷裂,工作面停止作業(yè),進行重新釘扣接皮帶,于9月24日夜班1時17分處理完畢。
9月24日2時左右,綜采二隊當班跟班隊長陳帥、班長張丙丁組織工人開始生產,第一個循環(huán)從機尾割煤至機頭,在40號支架處進行斜切進刀,刮板輸送機從40號支架推溜至機頭,整個工作面拉超前架,完成一個正規(guī)循環(huán)。當時工作面13號支架至23號支架片幫嚴重,最長片幫距離達3m,但工作面頂板比較完整。
為減小工作面架前空頂距離,隊長陳帥安排繼續(xù)推進第二次機頭。當采煤機第二次割煤至機頭2#支架時,工作面13#至23#支架煤壁片幫,將刮板輸送機壓死。跟班隊長及班長立即組織人員進入刮板輸送機內清煤(減小負荷),以便重新啟動刮板輸送機。當人員進入刮板輸送機內清煤時,工作面13#至23#支架處煤壁繼續(xù)片幫,頂板因空頂距離大,無支護,開始出現大量掉矸現象,清煤工作不能繼續(xù)進行,導致工作面發(fā)生冒頂事故。
事故發(fā)生后,采取對冒頂區(qū)域支架進行背頂護幫作業(yè),對煤壁進行注漿加固。并安排安裝煤溜和皮帶,進行全面清矸,調配綜掘隊、開拓隊配合綜采二隊共同清理,于10月6日5時16分順利將刮板輸送機開啟。
事故原因:
1、3210工作面機頭至40#架屬仰采作業(yè),傾角大(18°),片幫嚴重,工作面13#至23#支架處偽頂垮落,造成支架頂梁梁端不接頂。
2、9月23日中班機組從40#架向機頭割煤時,3210運輸順槽皮帶斷裂,造成工作面無法繼續(xù)割煤,且停止時間長,40#架至機頭段空頂片幫加大。
3、綜采二隊支架工對3210工作面支架操作要領不掌握,平衡千斤頂不起作用,支架后仰前傾。
4、各級人員對3210工作面仰采經驗不足,意識差,未能有效控制采高,且未及時采取采取有效措施防止片幫。
5、相關職能科室未能提前對煤層頂板變化情況進行詳細勘察,對煤層、偽頂、直接頂構成情況及物理性質了解不清。
防范措施:
1、嚴格按照集團及公司領導安排,執(zhí)行蘇總“降高、控頂、防片、抬底”四項措施;
(1)降高:控制回采工作面支架采高,采高保持在4—4.5米;
(2)控頂:工作面采取背板梁接頂、立柱護煤幫等措施,使頂板得到有效控制,密閉二次冒頂現象發(fā)生;
(3)防片:執(zhí)行追機移架,穩(wěn)妥前進,繼續(xù)對煤壁進行注漿加固,盡量縮小冒頂范圍;
(4)抬底:工作面形成“上樓梯”式回采,必須使用板梁、道木抬底向前回采。
2、要求從領導到隊干統(tǒng)一目前3210頂板處置的思想,明確職責分工,專人指揮,做到全體上下思路清晰,嚴格按既定措施作業(yè)。
3、綜采二隊作業(yè)人員必須提高認識,保持運輸設備正常可靠運行,尤其注意對刮板輸送機運行工況檢查,當刮板輸送機被矸石壓死時,嚴禁強制運行,防止鏈斷或電機燒壞,無法保證連續(xù)處置。
4、重點加強現場安全監(jiān)管,冒頂清矸處置前必須首先確定作業(yè)環(huán)境,處置時跟班隊干、安檢員現場監(jiān)督,保持安全路線暢通。