寸一礦22112工作面采煤機(jī)電氣故障分析
寸一礦22112工作面采煤機(jī)電氣故障分析
一、事故時(shí)間:2010年8月26日
二、事故地點(diǎn): 22112工作面
三、事故經(jīng)過:
26日中班正常生產(chǎn),18:30分采煤機(jī)向機(jī)頭方向割煤至70架時(shí),煤機(jī)不牽引,綜采隊(duì)機(jī)電副隊(duì)長(zhǎng)下井檢查,判斷左右變頻器與計(jì)算機(jī)主機(jī)不通訊,隨即匯報(bào)總調(diào)度室、設(shè)備管理中心,并聯(lián)系艾柯夫服務(wù)工程師。服務(wù)工程師19:30下井后將左右變頻器更換后,故障沒有消除,繼續(xù)排查。同時(shí)設(shè)備管理中心聯(lián)系維修中心技術(shù)人員,維修中心技術(shù)人員21:20到井下后,對(duì)電控箱所有連接電纜、插頭進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),又更換了計(jì)算機(jī)主機(jī),故障仍未消除。外方服務(wù)工程師與德國(guó)艾柯夫總部聯(lián)系后,對(duì)主機(jī)程序部分參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,通電試驗(yàn)故障清除。
到27日凌晨4:00恢復(fù)電控箱通電試機(jī),煤機(jī)行走了4米左右又出現(xiàn)同樣的故障,再次打開電控箱對(duì)所有纜線及插頭進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)變頻器到主機(jī)的通訊線一芯接地, 7:50故障排除后給煤機(jī)送電開始割煤。割了1刀75架時(shí),10:30煤機(jī)又報(bào)右變頻器輸入故障,綜采隊(duì)檢修人員又開始拆解電控箱檢查,同時(shí)聯(lián)系艾柯夫服務(wù)工程師,艾柯夫外方服務(wù)工程師認(rèn)為計(jì)算機(jī)主機(jī)程序與變頻器程序不匹配,需要等到德國(guó)艾柯夫總部上班后從德國(guó)把程序發(fā)過來重新更換程序。14:00艾柯夫中方服務(wù)工程師下井,對(duì)所有抽拉單元連接電纜及插頭插座進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)35號(hào)插座屏蔽通訊電纜有兩處破皮,31號(hào)插頭有一個(gè)插針(與A5單元G5模塊通訊的)退出,鍵盤指令器輸入輸出信號(hào)線接地,中班23:00處理完后恢復(fù)電控箱送電試驗(yàn),診斷指令器故障消除,鍵盤功能恢復(fù),同時(shí)又報(bào)右變頻器輸入故障,聯(lián)系外方服務(wù)工程師認(rèn)為是右變頻器損壞。井下將左右預(yù)充電單元電源線替換試驗(yàn),故障不變,同時(shí)地面聯(lián)系領(lǐng)用變頻器,聯(lián)系地面艾科夫服務(wù)工程師和維修中心二廠組織A1單元和預(yù)充電單元。
在28日夜班1:30將變頻器組織到井下,2:00將A1單元和預(yù)充電單元運(yùn)到井下。到夜班3:00更換完變頻器,通電試驗(yàn)故障仍然沒有消除,將左右預(yù)充電單元控制線替換,發(fā)現(xiàn)右變頻器輸入故障變?yōu)樽笞冾l器輸入故障。開始檢查預(yù)充電單元控制線路并拆卸預(yù)充電單元,沒有發(fā)現(xiàn)控制線路存在故障,4:30將預(yù)充電單元更換完后恢復(fù)電控箱并通電試驗(yàn),故障消除??紤]到A1單元已經(jīng)多次拆解,線路磨損嚴(yán)重,又將A1單元更換,到6:00更換完并通電試驗(yàn),沒有故障,到7:30將電控箱蓋板上好開始割煤。煤機(jī)割了4架時(shí)又報(bào)42V電源接地,又開始拆解電控箱檢查42V電源,查到A2單元一插頭虛接,導(dǎo)致漏電模塊無工作電源顯示漏電,將所有插頭接線檢查緊固后,到9:30恢復(fù)完畢送電試驗(yàn)故障清除,上蓋后開始生產(chǎn),煤機(jī)正常開始割煤。煤機(jī)故障累計(jì)處理時(shí)間39小時(shí)。
四、原因分析:
1、綜采隊(duì)對(duì)采煤機(jī)日常檢修維護(hù)不到位,未定期對(duì)采煤機(jī)電控箱進(jìn)行開蓋檢查,是造成此次故障發(fā)生的直接原因。
2、采煤機(jī)指令控制器失靈后,多次開蓋檢查,一直未能查到故障點(diǎn),造成有故障出現(xiàn)時(shí)不能查看故障原因,是處理故障時(shí)間長(zhǎng)的主要原因。
3、該采煤機(jī)為EKF300小機(jī)型采煤機(jī),2010年元月調(diào)劑到寸一礦22112工作面使用,截止目前過煤量為210萬噸。由于該面沖刷帶、斷層、夾矸較多,且矸石硬度較大,采煤機(jī)機(jī)身較輕,回采過程中振動(dòng)較大,長(zhǎng)期使用造成采煤機(jī)電控插件損壞,電氣線路磨損、抽頭老化,模塊及螺絲松動(dòng),是造成此次故障發(fā)生的主要原因。
五、預(yù)防措施:
1、各礦要進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備日常檢修管理,保證檢修質(zhì)量,要求每周對(duì)采煤機(jī)電控箱開蓋檢查一次,每月對(duì)采煤機(jī)電控箱煤壁側(cè)板開蓋檢查三次。
2、在遇見構(gòu)造時(shí),根據(jù)巖石的硬度及時(shí)放震動(dòng)炮,禁止煤機(jī)強(qiáng)行通過,同時(shí)控制好采煤機(jī)速度,以減少振動(dòng),避免采煤機(jī)內(nèi)部線路因振動(dòng)而松脫。
3、要求各礦嚴(yán)格按照精細(xì)化檢修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,不流于形式,真正將精細(xì)化檢修落實(shí)到實(shí)處。
4、針對(duì)此臺(tái)煤機(jī)在使用過程中多次發(fā)生電氣故障,在大修時(shí)要對(duì)電控線路及電器元件進(jìn)行整體更換。