分級篩司機(jī)崗位事故案例分析
一、 事故經(jīng)過:
當(dāng)日早班14時20分左右,主井炭提空,班長向各崗位發(fā)出停止運(yùn)行信號。此后,一樓放矸工李XX發(fā)現(xiàn)放矸樓嘴電機(jī)無法運(yùn)行,并發(fā)出“嗡嗡”的響聲,信號也不響,便向當(dāng)班維護(hù)員丁XX及班長榮XX匯報。維護(hù)員丁XX隨即到一樓電板處檢查,發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜內(nèi)刀閘有一相觸點(diǎn)有熔點(diǎn)痕跡,經(jīng)處理重新合閘送電后,信號及放矸樓電機(jī)恢復(fù)正常。班長榮XX為防止因電源缺相燒壞電機(jī),便由下向上通知各崗位司機(jī),要求在啟動皮帶和振動篩時,注意觀察電機(jī)運(yùn)行情況。約14時30分到三樓時,發(fā)現(xiàn)司機(jī)胡XX被振動篩滾軸絞住,人躺倒在振動篩內(nèi),便呼喊并搶救。后經(jīng)搶救無效死亡。根據(jù)現(xiàn)場情況和痕跡分析,事故經(jīng)過如下:在振動篩運(yùn)行過程中,胡XX進(jìn)入振動篩內(nèi)清理滯炭,衣服被振動篩滾軸絞住造成事故。
二、 事故原因:
(一)直接原因
死者違反操作規(guī)程規(guī)定,在振動篩運(yùn)行過程中,違章進(jìn)入振動篩內(nèi)清理滯炭,衣服被振動篩滾軸絞住,這是造成事故的直接原因。
(二)主要原因
1、崗位人員安全意識淡薄,自我保安能力差。
2、現(xiàn)場管理不到位,現(xiàn)場管理人員對職工的違章操作行為檢查監(jiān)督不力,這是造成事故的重要原因。
(三)間接原因
1、對崗位工種人員安全教育管理不到位,職工安全教育效果不明顯。
2、振動篩篩板不完好,造成職工不便于清理。
3、治理“三違”力度不夠,現(xiàn)場仍然存在習(xí)慣性違章現(xiàn)象。
三、 防范措施:
1、進(jìn)一步加強(qiáng)對所有崗位人員的安全意識教育,提高安全教育效果。
2、全面系統(tǒng)排查各專業(yè)、各崗位存在的不安全隱患和非正規(guī)操作行為,制定并落實(shí)整改措施,消除隱患,提高每一工種、每位職工正規(guī)操作的自覺性。
3、狠反“三違”,進(jìn)一步加大對“三違”行為的打擊力度,杜絕“三違”行為。嚴(yán)格執(zhí)行處理事故停電掛牌制度。