河南輝縣某化肥廠氨水罐爆炸事故
1993年9月18日,河南輝縣某化肥廠合成車間碳化工段在檢修焊接管道過程中,引起氨水罐爆炸,3名維修工當(dāng)場死亡。
一、事故經(jīng)過和危害
1988年該廠第二套尿素投產(chǎn)后,碳化工段的碳酸氫銨生產(chǎn)基本停止。1993年6月為滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的需求,計(jì)劃再生產(chǎn)一部分碳銨。為此,對(duì)碳化工段進(jìn)行檢修,8月底基本結(jié)束。尚有氨水槽頂部環(huán)焊縫一1m長的裂縫未補(bǔ)焊,氨水罐放空管和循環(huán)氨水罐放空差230mm未連接。9月14日,合成車間安排碳化工段長負(fù)責(zé)完成這兩項(xiàng)補(bǔ)焊和接管任務(wù),由車間安全員負(fù)責(zé)這兩項(xiàng)工作的安全措施審批、監(jiān)督、檢查工作。
1993年9月15月16時(shí),工段長從維修班要來2名維修工、1名電焊工,用了兩天的時(shí)間,按照設(shè)備檢修有關(guān)安全規(guī)定和安全員現(xiàn)場要求,在氨水罐周圍連接管上,分別加插隔絕擋板。其中氨水罐頂φ219mm放空管短節(jié)中間法蘭,加了一直徑350mm的擋板,在擋板與下法蘭平面之間支撐四個(gè)螺母,留出空隙。在焊接氨水罐時(shí),罐內(nèi)氣體又可從擋板下空隙處排出。為防止上下法蘭錯(cuò)位,穿了一條螺線未緊固。向罐內(nèi)(原先裝過氨水)連續(xù)沖洗清水,置換合格后,對(duì)氨水罐(直徑4.4m,高7m)頂部裂開的長1m環(huán)焊縫進(jìn)行了補(bǔ)焊,于16日17時(shí)30分結(jié)束。
為連接對(duì)焊氨水罐頂部和循環(huán)氨水罐(南面)頂部φ219mm橫放空管,工段長于9月17日上午8時(shí)與安全員共同制訂兩管對(duì)接的安全措施方案。
17日對(duì)氨水罐和南面的循環(huán)氨水罐的兩放空管進(jìn)行一天的置換、吹凈工作。18日上午7時(shí)30分又接著開蒸汽對(duì)兩放空管進(jìn)行吹凈。同時(shí)向南邊循環(huán)氨水罐中加清水,水從另一個(gè)φ57mm放空管中流出。這一切動(dòng)火安全措施辦完后,由安全員辦理了動(dòng)火證,交電焊工動(dòng)火。工段長為了落實(shí)動(dòng)火證上“焊線必須接在焊接部位” 的要求,又專門備用了較長的地線。指定維修工為檢修工作的現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)員,負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)氨水罐周圍的意外易燃物。9時(shí)20分電焊工割去氨水槽頂部放空管南端堵頭。工段長和2名維修工均站在氨水罐封頭上作業(yè),配置φ219mm放空管短節(jié),當(dāng)氣割將放空管割開后,安全員離開現(xiàn)場到其他崗位檢查去了,工段長到車間辦公室去了,經(jīng)過兩次氣割配合才將短節(jié)點(diǎn)焊上去。10時(shí)40分在焊接短節(jié)時(shí)氨水罐發(fā)生爆炸,上封頭飛出,罐上作業(yè)的焊工和2名維修工當(dāng)場死亡。
二、事故原因分析
1.事故發(fā)生的直接原因
根據(jù)物質(zhì)燃燒爆炸的三個(gè)條件,查找可燃物和助燃物的來源。
(1)從氨水罐底部液位計(jì)取桶內(nèi)水分析,發(fā)現(xiàn)原9月16日加入的清水變?yōu)?0tt(滴度)的稀氨水,20日打開氨水罐底部的人孔,發(fā)現(xiàn)罐底400mm深的氨水,上部只有150mm深為氨水,下部250mm均為污泥鐵銹和碳銨結(jié)晶雜質(zhì)。罐內(nèi)聞到濃烈刺鼻的氨味和硫化氫氣味。取罐底污泥雜物100mL與清水120mL混合攪拌,待澄清后分析水樣,即變?yōu)?4tt的稀氨水。又取罐內(nèi)污泥與氨水置一小容器內(nèi)經(jīng)28℃溫度加熱,點(diǎn)火試爆進(jìn)一步證實(shí)。罐內(nèi)置換時(shí)原有清水向外排放時(shí)進(jìn)入了空氣(20%氧)助燃物。
(2)未放完的罐底400mm深水和污泥混合后,經(jīng)9月17日一天和18日10時(shí)之前28℃氣溫加熱后,清水成為氨水。氨水繼續(xù)揮發(fā)至罐內(nèi)空間成為可燃物。
(3)在分析火源時(shí),先排除氣割時(shí)的火花。
1)在氣割氨水罐頂部φ219mm橫放空管南端堵頭時(shí),南、北兩管蒸汽均未停止吹凈,只是氣量減小。
2)氨水罐頂部所插擋板的直徑在350mm以上,大于法蘭。擋板上平面有,4個(gè)螺母被上邊法蘭壓在擋板上,火星很難進(jìn)入,同時(shí)擋板上平面被螺母支撐的空隙,不斷向外流水和蒸汽。
3)從現(xiàn)場人員證實(shí)事故后甩向罐北邊的φ219mm放空管看到,北邊管上的堵頭板已經(jīng)割掉,長230mm的短管已經(jīng)點(diǎn)焊上去。進(jìn)一步證實(shí)氣割點(diǎn)焊時(shí)并未造成事故,又發(fā)現(xiàn)焊機(jī)接地線未按動(dòng)火證要求連接,而是接在氨水罐鐵爬梯下距地面1m處。氨水罐頂部法蘭上松動(dòng)的螺絲成為唯一電焊時(shí)的大電流導(dǎo)體。松動(dòng)的螺釘在焊接時(shí)因接觸不良,極易在法蘭擋板下面產(chǎn)生火花,成為引爆氨水罐頂放空管法蘭下部管內(nèi)可燃混合氣的火源。
以上三條是造成氨水罐爆炸的直接原因。
2.管理上存在的問題
(1)檢修焊接氨水罐頂部放空管,檢修人員又全部站在可燃易爆的氨水罐上進(jìn)行作業(yè),對(duì)于這種嚴(yán)重的違章作業(yè)行為,工段長、安全員沒有采取措施制止。安全員認(rèn)為9月16日氨水罐動(dòng)火前已全部充滿清水,充滿清水的氨水罐是安全的,根本不用考慮罐內(nèi)的不安全因素,罐上作業(yè)也就用不著制止了。在爆炸事故發(fā)生后,還不相信氨水罐是空,并懷疑爆炸時(shí)水是否被濺出。直到2名操作工和工段長證實(shí)后,才使安全員和調(diào)查組成員明白水已于16日晚放完。水放完也無人向安全員作過交代,而且安全員也沒有再作二次檢查,這是造成事故的一個(gè)重要因素。負(fù)責(zé)此項(xiàng)檢修任務(wù)的工段長承認(rèn),是自己于16日18時(shí)30分通知維修工把氨水罐水放掉的,目的是晚上氨水過多時(shí),作為備用罐使用。經(jīng)16日晚和17日一天,氨水罐內(nèi)已分解揮發(fā)出大量可燃?xì)猓?8日再行作業(yè)時(shí)未能重新置換加水。這是造成此次事故的一個(gè)主要原因。
(2)電焊機(jī)接地線,沒按動(dòng)火證要求,接在爬梯上成為爆炸事故的火源。經(jīng)查實(shí)焊線是電焊工在氣割管道之后,安全員、工段長離開現(xiàn)場時(shí),圖方便接在下面的。在焊接管道時(shí)焊線不準(zhǔn)搭在其它設(shè)備上作為導(dǎo)電體,這是焊工十分清楚的(動(dòng)火證安全措施第七條有明確規(guī)定)。由此看來電焊工也有不可推卸的責(zé)任。這也是造成這次事故的另一個(gè)主要原因。
(3)現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)員未盡到現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)的責(zé)任。
一、事故經(jīng)過和危害
1988年該廠第二套尿素投產(chǎn)后,碳化工段的碳酸氫銨生產(chǎn)基本停止。1993年6月為滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的需求,計(jì)劃再生產(chǎn)一部分碳銨。為此,對(duì)碳化工段進(jìn)行檢修,8月底基本結(jié)束。尚有氨水槽頂部環(huán)焊縫一1m長的裂縫未補(bǔ)焊,氨水罐放空管和循環(huán)氨水罐放空差230mm未連接。9月14日,合成車間安排碳化工段長負(fù)責(zé)完成這兩項(xiàng)補(bǔ)焊和接管任務(wù),由車間安全員負(fù)責(zé)這兩項(xiàng)工作的安全措施審批、監(jiān)督、檢查工作。
1993年9月15月16時(shí),工段長從維修班要來2名維修工、1名電焊工,用了兩天的時(shí)間,按照設(shè)備檢修有關(guān)安全規(guī)定和安全員現(xiàn)場要求,在氨水罐周圍連接管上,分別加插隔絕擋板。其中氨水罐頂φ219mm放空管短節(jié)中間法蘭,加了一直徑350mm的擋板,在擋板與下法蘭平面之間支撐四個(gè)螺母,留出空隙。在焊接氨水罐時(shí),罐內(nèi)氣體又可從擋板下空隙處排出。為防止上下法蘭錯(cuò)位,穿了一條螺線未緊固。向罐內(nèi)(原先裝過氨水)連續(xù)沖洗清水,置換合格后,對(duì)氨水罐(直徑4.4m,高7m)頂部裂開的長1m環(huán)焊縫進(jìn)行了補(bǔ)焊,于16日17時(shí)30分結(jié)束。
為連接對(duì)焊氨水罐頂部和循環(huán)氨水罐(南面)頂部φ219mm橫放空管,工段長于9月17日上午8時(shí)與安全員共同制訂兩管對(duì)接的安全措施方案。
17日對(duì)氨水罐和南面的循環(huán)氨水罐的兩放空管進(jìn)行一天的置換、吹凈工作。18日上午7時(shí)30分又接著開蒸汽對(duì)兩放空管進(jìn)行吹凈。同時(shí)向南邊循環(huán)氨水罐中加清水,水從另一個(gè)φ57mm放空管中流出。這一切動(dòng)火安全措施辦完后,由安全員辦理了動(dòng)火證,交電焊工動(dòng)火。工段長為了落實(shí)動(dòng)火證上“焊線必須接在焊接部位” 的要求,又專門備用了較長的地線。指定維修工為檢修工作的現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)員,負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)氨水罐周圍的意外易燃物。9時(shí)20分電焊工割去氨水槽頂部放空管南端堵頭。工段長和2名維修工均站在氨水罐封頭上作業(yè),配置φ219mm放空管短節(jié),當(dāng)氣割將放空管割開后,安全員離開現(xiàn)場到其他崗位檢查去了,工段長到車間辦公室去了,經(jīng)過兩次氣割配合才將短節(jié)點(diǎn)焊上去。10時(shí)40分在焊接短節(jié)時(shí)氨水罐發(fā)生爆炸,上封頭飛出,罐上作業(yè)的焊工和2名維修工當(dāng)場死亡。
二、事故原因分析
1.事故發(fā)生的直接原因
根據(jù)物質(zhì)燃燒爆炸的三個(gè)條件,查找可燃物和助燃物的來源。
(1)從氨水罐底部液位計(jì)取桶內(nèi)水分析,發(fā)現(xiàn)原9月16日加入的清水變?yōu)?0tt(滴度)的稀氨水,20日打開氨水罐底部的人孔,發(fā)現(xiàn)罐底400mm深的氨水,上部只有150mm深為氨水,下部250mm均為污泥鐵銹和碳銨結(jié)晶雜質(zhì)。罐內(nèi)聞到濃烈刺鼻的氨味和硫化氫氣味。取罐底污泥雜物100mL與清水120mL混合攪拌,待澄清后分析水樣,即變?yōu)?4tt的稀氨水。又取罐內(nèi)污泥與氨水置一小容器內(nèi)經(jīng)28℃溫度加熱,點(diǎn)火試爆進(jìn)一步證實(shí)。罐內(nèi)置換時(shí)原有清水向外排放時(shí)進(jìn)入了空氣(20%氧)助燃物。
(2)未放完的罐底400mm深水和污泥混合后,經(jīng)9月17日一天和18日10時(shí)之前28℃氣溫加熱后,清水成為氨水。氨水繼續(xù)揮發(fā)至罐內(nèi)空間成為可燃物。
(3)在分析火源時(shí),先排除氣割時(shí)的火花。
1)在氣割氨水罐頂部φ219mm橫放空管南端堵頭時(shí),南、北兩管蒸汽均未停止吹凈,只是氣量減小。
2)氨水罐頂部所插擋板的直徑在350mm以上,大于法蘭。擋板上平面有,4個(gè)螺母被上邊法蘭壓在擋板上,火星很難進(jìn)入,同時(shí)擋板上平面被螺母支撐的空隙,不斷向外流水和蒸汽。
3)從現(xiàn)場人員證實(shí)事故后甩向罐北邊的φ219mm放空管看到,北邊管上的堵頭板已經(jīng)割掉,長230mm的短管已經(jīng)點(diǎn)焊上去。進(jìn)一步證實(shí)氣割點(diǎn)焊時(shí)并未造成事故,又發(fā)現(xiàn)焊機(jī)接地線未按動(dòng)火證要求連接,而是接在氨水罐鐵爬梯下距地面1m處。氨水罐頂部法蘭上松動(dòng)的螺絲成為唯一電焊時(shí)的大電流導(dǎo)體。松動(dòng)的螺釘在焊接時(shí)因接觸不良,極易在法蘭擋板下面產(chǎn)生火花,成為引爆氨水罐頂放空管法蘭下部管內(nèi)可燃混合氣的火源。
以上三條是造成氨水罐爆炸的直接原因。
2.管理上存在的問題
(1)檢修焊接氨水罐頂部放空管,檢修人員又全部站在可燃易爆的氨水罐上進(jìn)行作業(yè),對(duì)于這種嚴(yán)重的違章作業(yè)行為,工段長、安全員沒有采取措施制止。安全員認(rèn)為9月16日氨水罐動(dòng)火前已全部充滿清水,充滿清水的氨水罐是安全的,根本不用考慮罐內(nèi)的不安全因素,罐上作業(yè)也就用不著制止了。在爆炸事故發(fā)生后,還不相信氨水罐是空,并懷疑爆炸時(shí)水是否被濺出。直到2名操作工和工段長證實(shí)后,才使安全員和調(diào)查組成員明白水已于16日晚放完。水放完也無人向安全員作過交代,而且安全員也沒有再作二次檢查,這是造成事故的一個(gè)重要因素。負(fù)責(zé)此項(xiàng)檢修任務(wù)的工段長承認(rèn),是自己于16日18時(shí)30分通知維修工把氨水罐水放掉的,目的是晚上氨水過多時(shí),作為備用罐使用。經(jīng)16日晚和17日一天,氨水罐內(nèi)已分解揮發(fā)出大量可燃?xì)猓?8日再行作業(yè)時(shí)未能重新置換加水。這是造成此次事故的一個(gè)主要原因。
(2)電焊機(jī)接地線,沒按動(dòng)火證要求,接在爬梯上成為爆炸事故的火源。經(jīng)查實(shí)焊線是電焊工在氣割管道之后,安全員、工段長離開現(xiàn)場時(shí),圖方便接在下面的。在焊接管道時(shí)焊線不準(zhǔn)搭在其它設(shè)備上作為導(dǎo)電體,這是焊工十分清楚的(動(dòng)火證安全措施第七條有明確規(guī)定)。由此看來電焊工也有不可推卸的責(zé)任。這也是造成這次事故的另一個(gè)主要原因。
(3)現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)員未盡到現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)的責(zé)任。